王立伟
冀中能源峰峰集团大社矿,河北邯郸,056200
破损钻孔位于峰峰集团大社矿井下-120水平,由峰四勘探注浆有限责任公司于2008年4月14日~2008年7月1日施工,孔口坐标(X:4045831,Y:38521501,Z:-120),终孔孔深160.3m,开孔层位为山青1号小煤与2号小煤之间粉砂岩,终孔进入奥灰50.1m,终孔水量6.6m3/min,水压2.45MPa。该破损钻孔编号为小屯2#供水孔,担负着峰峰集团小屯矿工人村生活用水。
0~26m, Φ223mm开孔下Φ219*8mm(即套管外径为219mm,套管壁厚为8mm,后同),孔口管长25.2m;
26~74.1m,Φ173mm孔径下Φ168*8mm,套管长72.6 m;
74.1~109.7m,Φ146mm孔径下Φ140*8mm,套管长109.6 m;
109.7~160.3m,Φ91mm孔径裸孔。
2014年6月6日21:50分,大社矿机电区二水平治水泵房开泵司机发现小屯2#供水孔钻窝底板出水,并向机电区及矿调度室进行汇报。调度室立即通知相关水文技术人员下井对钻孔进行检查,并向集团公司进行了汇报。
通过现场观测,发现该孔钻窝内底板已经出现底鼓,底鼓高度为0.4m,为防止钻窝内底板进一步受到破坏,采取将钻孔孔口与供水管道连接部分拆开,使钻孔内水充分流出,减少底板承受压力,经现场实测底板出水量及水流冒高,计算钻孔出水量7.5m3/min(其中底板出水量3.0m3/min)。
2014年6月7日夜班至6月8日夜班先后使用Φ108mm、Φ89mm、套管进行探孔,探明供水孔内2m、15m位置发生断裂错位。
探孔经过:
0~2m下Φ108mm套管,在2m处顶套管,确定2m位置发生断裂错位。
2~49m下Φ89mm套管,在15m处浮力增大,确定15m位置发生断裂错位。
根据供水孔探明结果,矿决定对供水孔进行封堵。6月9日上午向集团公司有关领导进行了请示,集团公司同意对供水孔进行封堵。
经过探查发现该孔破损严重,不具备恢复条件,决定进行封堵。新屯矿2#供水孔位于大社矿西翼地堑水文条件复杂单元,奥灰水资源丰富,遭到破坏后,涌水量接近-120m水平泵房最大排水能力,如不及时进行封堵,有可能造成-120m水平泵房被淹,并殃及整个矿井。
方案一:向钻孔内直接注骨料(花生、黄豆、绿豆、海带、锯末、编织袋条)及水泥浆进行封堵,为防止封堵时孔口装置及上部套管射出,孔口装置用4寸铁管压点柱固定。
封堵期间发现底板周围多处串浆,并伴有花生、海带等骨料被直接冲出,钻窝底板进一步底鼓,孔口装置压点柱铁管弯曲。为防止底板进一步破碎,孔口装置及上部套管喷出,造成更大的事故,决定放弃该方案。
原因分析:
(1) 骨料被冲出,说明底板破坏严重,导水裂隙大于骨料直径,骨料起不到封堵作用,下部应考虑减小底板导水裂隙。
(2) 钻窝底板底鼓,孔口装置压点柱铁管弯曲,说明铁管压点柱强度低于孔内水的压力,应重新考虑孔口装置固定。
方案二:先用化学浆对钻孔周围底板进行加固,减小底板导水裂隙,然后再对钻孔进行封堵。化学浆具有化学反应速度快,能缩短施工时间,采用化学浆进行加固,加固眼用气腿式凿岩机施工。
施工过程中,因底板破碎,加固眼只能施工3m左右。注化学浆时,化学浆还没有凝固就被水直接冲出,后调整缩短化学浆凝固时间,仍不能起到加固作用,反而加固眼成了新的出水点,决定放弃该方案。
原因分析:
(1)加固眼孔深浅,终孔位置在钻窝底板导水裂隙带中,在水流作用下,化学浆不向深部移动。
(2)钻窝底板底板出水量大,化学浆浆液被稀释,减弱化学浆的化学反应,化学浆还没有凝固就被被冲出。
方案三:先对钻窝进行浇筑和对钻窝外附近巷道底板加固,然后利用预埋引水管进行注浆再加固,最后对钻孔封堵。
预埋Φ108mm和Φ89mm引水管,将钻窝底板出水引出;接Φ168mm管路,将钻孔水引出。用37cm砖在钻窝外口闭墙,钻窝下半部用钢筋混凝土浇筑,上半部用木头摆架后再用水泥浆灌注。为防止封堵时水沿裂隙从钻窝外巷道涌出,选用化学浆对钻窝外附近14m巷道底板进行加固,并每隔2m施工一个木底梁和木点柱。加固眼施工顺序采用"由外向内"的方法,即先加固钻窝外两侧巷道,再加固钻窝口巷道。
钻窝外附近巷道底板加固施工过程中,由于底板破碎,加固眼深度3m~4m左右。预埋引水管进行注浆再加固时,发现水从巷道加固段外侧涌出,同时加固段巷道底板来压,为防止巷道底板大面积破坏,决定停止注浆加固。
原因分析:
(1)受底板破碎影响和气腿式凿岩机能力限制,加固眼孔深度未能到底板破碎底部。
(2)因供水孔位于水文条件复杂单元,奥灰水资源丰富,供水孔水量达7.5m3/min,钻孔Φ89mm套管达不到泄压作用,从预埋引水管注浆时,水压仍较大,无法到达封堵底板导水裂隙的目的。
方案四:直接封堵供水孔,在骨料中加入木模块。木模块作为大骨料,花生、黄豆、绿豆、海带、锯末作为中小骨料,为防止木模块堆积堵孔,每次控制加入木模块的数量,且与中小骨料均匀加注。
模块材料的选择:模块材料的特点,比重略小于水的比重最好,强度足以抵抗水压破坏力,具有加工方便,同时价格相对便宜,通过对比,确定用松木作为模块材料。
木模块形状选择:木模块做大了容易堆积堵孔,做小了有可能从钻孔破损处冲出,确定木模块加工为长柱状。
木模块柱高的确定:木模块既要便于从Φ89mm注浆套管压进去,又要便于进入Φ89mm套管与Φ140mm套管之间的空隙中。
Φ89mm套管外径d1=89mm,内径d2=89mm-12mm=77mm,外半径r1=89/2=44.5mm,内半径r2=77mm/2=38.5mm;Φ140mm套管外径D1=140mm,内径D2=140mm-16mm=124mm,外半径R1=140mm/2=70mm,内半径R2=124mm/2=62mm。
木模块的断面长宽的确定:Φ89mm套管与Φ140mm套管之间最小间隙为Φ140mm套管内半径R2与Φ89mm套管外半径r1之差,R2-r1=17.5 mm,木模块的断面长宽必须小于17.5mm,否则木模块不能进入Φ89mm套管与Φ140mm套管之间,确定木模断面长宽10~15 mm。
封堵初期,仍发现花生、黄豆、绿豆、海带、锯末小骨料冲出,但没有发现木模、海带。继续加注骨料封堵,发现水量减小后,不再加木模与海带,但仍加花生、黄豆、绿豆、锯末骨料进行封堵。不出水后,直用稠水泥浆直接向供水孔内施压进行封堵。由于钻孔位于富水单元,钻孔水量大,注浆上压困难,通过计算孔内体积约1.5m3,决定对钻孔注完6吨水泥后将不继续注浆。至此对钻孔封堵全部结束,历时18天。
(1)高压大水量钻孔发生破损后,在高压大水量冲涮作用下,套管断裂裂缝进一步加大,钻窝底鼓造成底板破碎加剧,导水通道更加畅通。
(2)堵水骨料花生、黄豆、绿豆、海带在高压大水量作用下,会压碎压烂。
(3)受底板破碎影响和气腿式凿岩机能力限制,钻眼施工深度不深。
(4)钻窝底板出水量大时,化学浆还没有凝固就被被冲出,不能采用化学浆进行底板加固。
(5)高压大水量钻孔封堵时,必须防止孔口装置及上部套管射出。对钻窝进行浇筑是最安全的方法。
(6)木模块加工方便、比重小、强度大,对封堵大裂隙可起到关键作用。
高压大水量破损严重钻孔封堵,用木模作为大骨料,对封堵大裂隙可起到关键作用。木模作为大骨料与中小骨料均匀配置,可以有效防止木模堆积堵孔。
通过本次对高压富水破损严重的水源孔成功封堵,探索了高压富水破损严重钻孔封堵技术,摸索出封堵技术关键点,治理了一起破损钻孔诱导奥灰出水事故,取得了极为明显的技术经济效益和安全效益,具有较高的推广价值。
(1)通过对新屯矿2#供水孔的封堵,避免了钻孔导通奥灰水引发水害事故,为矿井消除了巨大的安全隐患。
(2)如不及时对供水孔进行封堵,每年浪费394万立方米的优质水资源,每年增加213万元的排水费用。
(3)通过对新屯矿2#供水孔的封堵,探索了高压富水破损严重钻孔封堵技术,摸索出封堵技术关键点,在封堵技术上有了新的突破。