李玉芳
(金川集团股份有限公司, 甘肃 金昌 737100)
管理节能
铜冶炼厂能源管理的措施
李玉芳
(金川集团股份有限公司, 甘肃 金昌 737100)
金川铜冶炼厂通过加强能源基础工作管理及生产过程工艺管控,积极推进节能技术改造,提高能源利用率,取得了较好的节能效益。2013年铜冶炼综合能耗降低到0.336 tce/t-Cu。
能源管理; 节能降耗; 能源利用率
铜冶炼厂是公司的重点冶炼企业,设计年产阴极铜60万t,年耗能达到26万tce以上,年能源消耗支出费用7亿元以上,占铜冶炼加工成本的45%左右,故节能降耗尤为重要。2013年在铜冶炼厂面临阴极铜减产、生产格局变化、部分生产系统无法组织满负荷生产,节能空间受限等困难和压力的情况下,铜冶炼厂为了有效降低铜冶炼加工成本,转变能源管理思路,从精细化管理入手,加强能源基础管理,完善了水汽计量,同时充分调动广大技术人员和岗位员工的节能积极性,通过选题攻关和节能小改小革,努力实现能源消耗最小化及利益最大化。截止6月,铜冶炼厂万元产值能耗和综合能耗与去年同期比,分别下降了13.95%和10.27%,取得了很好的节能效果。现将能源管理措施介绍如下。
1.1 加强三级能源管理网的组织建设
为了加强能源管理工作,铜冶炼厂建立了厂级、车间级和班组级三级能源管理网。主要负责能源台帐的建立和统计、能耗分析、能耗指标管理、节能规划、节能宣传、节能技改和现场能源管理等工作。明确每个成员的职责和权限,把年度能源系统的工作内容层层分解、落实到所属各车间、班组,从而形成了从上到下、一级抓一级,从下到上、一级对一级负责,处处有人抓、事事有人管和人人管节能的良好氛围,为强化铜冶炼的能源管理奠定了基础。
1.2 加强能源消耗定额管理和考核
铜冶炼厂根据公司下达的能耗指标,根据历年能耗指标和本年度生产现状,制定了工序能耗指标和重点耗能设备能耗指标,将节能压力层层传递到车间、工序和个人,定期检查,按季考核,奖优罚劣。由于责任明确、奖罚分明,严格了考核制度,极大地调动了员工的节能积极性,使节能管理走上了规范化道路。
1.3 制定及监督节能保障措施
为了有效降低各生产工序的能源消耗,确保年度节能目标的完成,2013年初铜冶炼厂组织召开了能源消耗控制专题研讨会,梳理节能思路,传达节能降耗压力,要求各车间根据生产实际,挖掘节能潜力,有针对性地制定切实可行的节能措施,并将节能措施上报机动能源室备案,机动能源室定期检查各车间节能措施执行情况,并将措施内容作为2013年厂检查督促车间节能工作的标准之一。
1.4 加强能源计量管理
铜冶炼厂因在项目建设中水汽计量器具安装不及时,导致水汽计量不全,分摊量大,不能真实反映铜冶炼厂水汽用量,也不利于能源控制。2013年铜冶炼厂为了有效控制水汽用量,对所有的水汽输入点进行了逐一盘查。无计量的输入点按计划安装计量器具;有计量的输入点但因维护不到位而不能很好使用的计量器具,应尽快联系自动化公司处理,并要求车间安排专人点检,确保水汽计量器具的正常运行。机动能源室定期对能源计量设施的完善和维护情况进行督促检查。截止6月,铜冶炼厂水计量率达90%以上,汽计量率达到95%以上,为能源管控提供了正确的数据。
1.5 加强能源统计管理
2013年铜冶炼厂主抓了车间能源统计工作,完善了水、电、汽和重油等原始台帐,每月对本车间的用能情况进行统计上报,根据生产实际情况,与去年同期进行对比分析,找出超标原因,判断重点耗能设备能源消耗是否在正常的范围内,发现问题,及时采取措施进行整改。
1.6 深入开展能效对标活动
对主要生产系统的能效进行对标,与公司定额比、与同期对比、与历史最好水平比,肯定成功的措施并加以巩固,同时也寻找不足之处,以便下步工作改进。通过能效水平对标活动,实现了主要产品能耗、重点工序能耗的持续下降。
1.7 加强能源现场管理杜绝各种浪费
为了加强能源现场管理,铜冶炼厂坚持定期或不定期进行现场用能检查,发现问题及时通知车间处理,下发整改通知进行限期整改,对逾期没完成的在绩效考核中予以处罚,对检查中重复出现的长明灯、长流水和空转设备等浪费能源现象加倍处罚,切实做到了技改节能的“西瓜”要抱,精细化管理节能的“芝麻”也要捡的能源管理理念,杜绝了各种浪费能源现象的发生。
高负荷均衡稳定生产是降低能源消耗最直接最有效的措施,通过开展节能调度可以合理控制炉窑温度,减少停料保温时间,优化炉窑保温工艺条件。在保证生产任务的前提下,退出能耗较高的电炉系统、电解铜等生产,尽可能保证其它系统的满负荷生产,降低能源消耗。
2.1 合成炉系统生产过程节能控制
合成炉系统充分发挥了工艺节能优势。根据原料成分变化,加强炉况过程控制,实现了合成炉110 t/h以上投料的连续稳定生产,达到自热熔炼,降低了重油消耗量;控制冰铜温度为1 200~1 230 ℃,尽量稳定贫化区负荷在低线运行,降低贫化区用电量;转炉系统继续推行二周期不用氧,筛炉期氧耗按照冷料处理量具体制定,严格控制氧耗在1 500~1 600 kN·m3;阳极炉系统要合理控制炉温,加强重油燃烧控制;加强圆盘浇铸管理,提升阳极板物理外观及化学品级率。
2.2 自热炉系统生产过程节能控制
强化稳定自热炉系统各工序的作业率,减少阳极炉保温待料时间,降低阳极炉保温耗油;推行卡尔多炉人工扒渣作业,减少粗铜带渣量,提高两台卡尔多炉的生产能力,合理组织阳极炉冷料加入量,确保阳极炉操作温度不发生大的波动;规范使用阳极炉炉口盖,做好物料添加与炉口盖启闭衔接组织,优化稀氧燃烧参数,进一步降低重油消耗。
2.3 铜电解系统生产过程节能控制
对铜电解系统进行合理组织生产,全方位优化生产要素,在满足工艺技术条件的前提下,合理控制铜电解液的温度,可提高作业效率,降低蒸汽消耗。加强槽面精细化管理,完善电解槽面覆盖方式,实现全面覆盖,减少了电解液蒸发热损失,节约了蒸汽。加强阳极机组设备维护,提升阳极板整形、铣耳质量,提高电效降低直流电消耗。
多年来,铜冶炼厂积极引进国内外同行业先进技术与装备,以工艺技术进步和装备创新为手段,大力提高能源利用效率。在产品产量大幅增长的同时,主要产品能耗和污染物排放总量大幅降低。2013年针对公司严峻的生产经营形式,铜冶炼厂充分发挥一线技术人员和骨干员工的聪明才智,挖掘了一批投资小、见效快的节能小改小革项目并组织选题攻关,达到了较好的节能降耗效果。
3.1 单喷咀中央油枪蒸汽反吹节能技术改造
合成炉单喷咀中央油枪在设计时,只考虑在油枪停用时用压缩风吹扫重油管路,造成重油管路内的重油不能被彻底吹扫干净,导致中央油枪有时不能正常点燃。尤其在冬季生产时,重油因温度较低凝固到管道和油枪内,导致重油不能正常通过,只能采取中央油枪始终点燃的办法来保证生产的连续性,且油量最低只能设定为200 kg/h,造成了能源的巨大浪费。通过改造,采用蒸汽对重油管路和中央油枪进行吹扫,利用蒸汽压力和温度将管道和油枪内残余的重油吹扫干净,达到了随时备用的目的。改造后,年可节约重油1 584 t,节约成本443.5万元,节能2 263 tce,减少二氧化碳排放5 793 t,取得了较好的经济效益和社会效益。
3.2 铜电解脱铜终液处理前预热
铜电解净化系统每天需处理脱铜终液60 m3,溶液加温、蒸发、浓缩全部由电蒸发器完成。5台电蒸发器同时运行时每月耗电量约180万kW·h。为了降低蒸发电耗,在脱铜终液进入电蒸发器前对其进行预热,将溶液从45 ℃加温到75 ℃。具体方案为:在脱铜终液罐出口增加1台溶液输送泵、1台板式加热器,溶液通过泵输送到加热器,经过加热后进入电蒸发器,从而达到预热的目的。改造后,系统每月节约电量39万kW·h,年可创经济效益214万元。
3.3 铜电解残极机组洗涤用水改造
铜电解系统残极洗涤用水原使用新水,经蒸汽加温至60 ℃以上配制而成。为了提高废水的重复利用率,节约新水,将电铜洗涤后液(70 ℃)引入残极洗涤箱替代残极原来的新水。改造后,每天可节约新水10 t,年节约新水3 000 t,同时节约了蒸汽用量,解决了因洗涤水温度不够导致残极洗涤效果差的问题,同时缩短了作业时间,提高了机组的工作效率,提高了阳极泥的回收,减少了贵金属的流失。
节能降耗工作任重而道远,今后,铜冶炼厂将进一步加强精细化管理,从公司全局出发提高能源利用率。研究标准化节能操作程序,优化生产过程控制,通过管理监督和过程控制堵漏洞,扎扎实实降低能耗。同时,积极推广应用节能新产品、新工艺和新技术,依靠技术进步和强化管理,降低产品能耗,为铜冶炼的节能降耗工作作出更大的贡献。
Measures for Energy Management of Copper Smelter Plant
LI Yu-fang
By strengthening energy management for basic work and control management for production process, Jinchuan Copper Smelter actively promotes a technical transformation for energy saving, improves energy utilization efficiency and gains better energy saving benefits. The overall energy consumption of 2013 in copper smelting was reduced to 0.336 tce/t-Cu.
energy management; energy saving and reducing consumption; energy utilization efficiency
2014-03-10
李玉芳(1971—),女,甘肃民勤人,大学本科,电气工程师,主要从事能源管理工作。
TK01+8
B
1008-5122(2014)05-0005-02