朱鹏飞
【摘 要】本文阐述了建立炉帮的重要性,并提出了建立炉帮的方法。
【关键词】电解槽;炉帮
0.引言
自中间加料电解槽投产以来,特别是近几年我国350KA以上电解系列进入迅速发展的新阶段后,电解槽炉帮形成困难的问题表现得越来越突出,相当部分槽龄超过2年后,散热孔发红,局部侧部碳块或碳化硅砖被电解质腐蚀、冲刷得几乎不剩而漏炉,严重影响槽寿命的延长和生产的稳定。近两年投产的300KA及350KA大型预培槽都采用碳化硅复合氮化硅侧块,以强化散热,但炉帮形成仍然很不理想。部分槽运行不到一年,侧砖已全部腐蚀完,不得不小修换上新的复合侧块。如何使电解槽自然形成坚固的炉帮,阻挡对侧块的冲刷和腐蚀,是摆在设计、材料制造及电解生产人员面前的迫切任务。
1.设计中需注意的问题
(1)电解车间窗户布置应尽量在主风向,以强化电解槽侧部散热,屋顶的设计要便于空气的对流。
(2)电解槽出铝端及烟道端应设计风格板,以使电解槽小面散热状况得以改善。
(3)侧部使用碳化硅砖有利于槽内过剩热量的散发,但使用厚度75mm、90mm或碳化硅复合普通碳块,仍需进一步验证。就目前生产状况来看,采用90mm的碳化硅复合氮化硅材料似乎为最优选择,粘结了普通碳块的碳化硅散热性能大大降低,不利于形成炉帮,而75mm原碳化硅砖尽管散热最优,但炉帮形成不好时,使用寿命也较短。
(4)电解槽设计要设法降低水平电流分量,才能利于炉帮的形成。要使水平电流有效降低,最有效的办法就是降低炉底压降、在选择阴极材料时使用半石墨化碳块,半石墨化阴极碳块电阻率是半石墨质碳块的一半。也就是说使用半石墨化碳块后炉底压降可由目前的350-450mv降低到250-350mv,为降低电耗提供很大的空间。尽管半石墨碳块的价格是半石墨质碳块的3-4倍,但因电耗降低成本在一年左右即可收回,而使用半石墨化碳块使槽寿命延长将给企业带来更大的经济效益。
(5)大型槽炉膛长度增加了,下料点数应相应增加,才利于槽内电解质中氧化铝浓度均匀,采用6点下料会使下料点处形成少量沉淀甚至结壳,而边部因电解质用氧化铝浓度低而溶解炉帮。
2.生产管理中需注意的事项
(1)焙烧中要使每个阳极的电流分布尽量一致。启动前电解槽各部温度达到800℃以上。这样才能达到焙烧人造伸腿的目的。
(2)启动后,不要撬动电解槽4个加工面上的电解质墙,缓缓提高温度,进一步焙烧人造伸腿,电解槽启动后,视槽内物料熔化和槽温情况,在启动后24小时灌铝,灌铝后水平要达到13-15cm以使人造促腿处温度下降,为附着电解质创造条件。
(3)启动后的三个月是形成炉帮的关键阶段,灌铝1-3个月内各项技术条件按下表保持:
1)电解质水平:灌铝后30-35cm,一周后26-30cm,二周后24-26cm,三周后22-24cm,四周后达到20-22cm。
2)铝水平:灌铝后13-15cm,一个月内11-19cm,2个月19-21cm,3个月22-25cm。
3)下料间隔:灌铝加保温料后控料2小时,电压4.5v内半自动控制,下料间隔80秒,2天后全自动控制,下料间隔70秒,3天后下料间隔65秒。
4)效应系数:一周内1.0次/槽.日,2周-3个月0.5次/槽.日常0.2-0.3次/槽.日。
5)分子比:第一周2.85-3.00,第二周2.8-2.7,第三周至一个月2.7-2.6.第二个月2.6-2.5,第三个月正常2.35-2.45。
6)槽电压:灌铝后5V,8小时后降至4.6—16小时后降至4.5—4.7V,24小时降至4.5V,满3天降至4.2V,满5天降至4.12V,满15天降至3.99V,满20天降至3.94V,满28天降至3.85V。
7)电解温度:一周内970-980℃,一周至一个月965-975℃,一个月至2个月960-970℃,两个月以上950-960℃。
(4)炉帮形成的好坏与炉底的状况直接相关。为了保持炉底的相对干净,使阴极电流布均匀,槽内水平电流最小应注意以下几点。
1)电解槽控制软件要可靠,能有效地将电解质中氧化铝浓度控制在1.5-3%范围。
2)尽量减少非计算机控制而进入槽中的氧化铝量,主要为:换极时尽量控制氧化铝进入槽中,捞块要彻底,加强管理避免下料点处形成大堆料;控制好超浓相输送系统风压,防止回风管大量漏料;不提倡边部加工,换极时打开壳面能将极拔出即可;维护好打壳下料装置,使其正常工作。
3)保持槽内足够的电解质量,并使其成份合理,增加电解质中氟化钙,氟化镁含量,降低分子比能有效降低电解质初晶温度,有利于电流效率的提高,但也使电解质对氧化铝的溶解度降低,容易在炉底形成大量沉淀和结壳。从而造成炉帮发红,350KA电解槽炉膛内阳极填充率高,相对于180KA、200KA电解槽来度,电解质量增加不多,而单位时间进入槽内的氧化铝量却大大增加了,因此必须提高电解质对氧化铝的溶解度,即分子比不可过低,钙镁盐含量不可过高(我公司要求分子比控制在2.35-2.45)。
4)炉帮形成的关键在于保持电解质较低的过热度,并长期稳定。槽电压及铝水平对电解质过热度的影响最大。将槽工作电压按极距3.8-4.2cm的范围内设定不会影响电流效率,过高的工作电压使槽温上升、炉帮发红。铝水平对电解质过热度也有一定影响,铝水平越高,电解槽侧部散热量越大,炉帮形成越好,但过高的铝水平使炉底变冷,易于形成炉底结壳。350KA电解槽阳极、阴极电流密度较高,铝水平的保持应略高些,一般保持在20-25cm为佳。保温料厚度、电解质中碳渣多少等都会影响电解质过热度。最好将电解质过热度控制在8-12℃,但过低的过热度,易出现冷槽,难以长期稳定。
5)电解槽的效应系数越低越利于炉帮的稳定。国外先进铝厂将效应系数控制到0.01次/槽.日,说明其电解槽热场设计及计算机控制技术达到了很高的水平。
青海铝业200KA电解槽取消了效应等待,效应系数达到了0.12次/槽.日,由于黄河鑫业350KA电解槽大多数槽效应滞后说明电解质中氧化铝浓度相对偏高,目前还具备进一步降低效应系数的条件。
3.结论
大型铝电解槽形成稳定坚固的炉帮,对提高电流效率、延长槽寿命具有十分重要的意义,需设计和生产管理人员共同努力才能达到目的。眼下,我国大型电解槽数量越来越多,但经济技术指标离发达国家还有很大的距离,尤其是槽寿命的延长任重而道远。 [科]
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