热工控制系统DCS技改问题探讨

2014-01-09 03:11李志刚
科技致富向导 2013年23期

李志刚

【摘 要】介绍某电厂125MW机组#1机热工控制系统DCS技改升级情况,对发现的问题及采取的措施进行了阐述,特别是对DPU4F改造后达到的效果进行评估,值得参考和借鉴。

【关键词】热控;DCS;升级控制

1.概述

1.1主要功能

某电厂125MW机组#1机DCS分散控制系统采用美国利诺公司生产的MAX1000系统,主要配置功能是:

(a)DAS(数据采集系统)。

(b)CCS(模拟量控制系统)。

1.2 MAX1000分散控制系统包括设备

(a)十个分布式处理单元(DPU)和多个输入/输出设备(I/O)用于对实际过程进行监视和控制。

(b)两个MAX1000产品目录号525实时处理器(RTP)和RPU接口并从RPU处收集数据。

(c)一个MAX1000产品目录号526应用处理器(AP)用于数据库和控制组态。

(d)三个MAX1000产品目录号527图形处理器(GP)用于产生和观察图形,操作和监视生产过程。

(e)环形网络及OEI接口装置。

(f)MAX1000分散控制系统构成图。

2.存在的问题

MAX-1000系统,版本是E版。使用到现在已有10年有余的时间时间,设备老化严重,部分设备已无备品。GP经常死机,经常发生重启死机,这在机组运行中无疑增加了运行安全隐患,GP属于老工控机,其微机的硬件配置无法在市场上购买,系统的WIN95系统处理能力差,运行不稳定,GP工控机损坏后恢复难度大。网络故障,包括光纤网和以太网通讯状态经常故障。每班必须两次调出系统画面检查系统工作状态,以保证网络正常。平时运行中经常对网络的同轴电缆接头及其网卡进行维护,OEI及其光纤使用时间长也经常发生故障。

应用处理器AP(工程师站)使用UNIX系统,该系统已经无法兼容新系统,掌握人员难度大,该系统在命令系统等与常规系统均有较大区别。AP内进行组态、调试已经不满足现实需求,系统、工程备份需用磁带机进行,这些老化的设备无法在市场获得,其工控机硬件同样GP状况一样存在问题,无法更换检修。

3.改造的措施及施工

3.1 DCS系统结构

MAX1000+PLUS系统结构由远程处理单元(RPU)、工作站(Work Station)、冗余的10M/100Mbps快速切换型以太网、智能切换开关(switch HUB)构成。

3.2系统工作站部分

a.拆除原锅炉汽机及DCS控制室工作站机柜中MAX1000的3台GP,1台AP,2台RTP,拆除原数据采集系统IDAS工控机1台。

b.在原锅炉汽机工作站机柜中安装maxDNA的3台操作员站,原数据采集系统IDAS操作台安装1台台操作员站;DCS控制内安装1台工程师站,1台历史站,1台LINK站,1台SIS站。

3.3系统网络部分

a.在原工作站机柜中安装冗余通讯交换机2台。

b.连接相应的网络预制电缆,包括DPU到交换机、交换机至各操作员站、历史站等网络连接网线。

3.4控制机柜部分

a.拆除原控制机柜内MAX1000E.3版本的DPU,新装增加送、引风机变频的机柜卡件。

b.在原来控制机柜内安装maxDNA的新系列DPU。

3.5系统软件及组态工作

a.新装各操作员站的操作系统,按maxDNA的系统软件重新组态125MW机组#1机的工程应用软件。

b.现场安装新的maxDNA系统软件和应用软件,并进行调试。,回收美卓公司原机组MAX1000的硬件狗,包括3只GP,1只AP的硬件狗。

c.将数采系统经过数采控制器接入lingk工控机,由DCS系统内虚拟DPU进行组态显示和报警等功能。

d.将送引风机变频系统纳入DCS控制。

3.6遗留问题

因原来系统设计及现场控制盘台问题,机组在硬件上没有彻底进行改造,只是对原有DCS硬件及软件进行升级。因此机组的原有的硬手操回路,原始的控制盘上的M/A操作器;原始的外回路逻辑判断(包括电器回路判断);原始回路的FSSS系统等,在这次升级中保留原始状态,均没有引入DCS控制。

DCS硬件部分,受限费用及机柜,考虑实际使用情况,没有进行更换老的I/O卡件。

3.7调试情况

调试中,上位机网络调试与DPU通讯因版本原因,厂家调试时间较长,最后通过重新修改原配置的通讯程序完成通讯;LINK与数采通讯的问题匹配通过数采通控制器完成;不能实现DPU之间的冗余以及不能与下层部分I/O卡件采集数据均在调试中出现,集中体现是DPU内设置不正确和I/O卡件接触不良造成该现象。调试中因组态参数不当,造成部分流量参数显示有误,通过组态更改达到目的。

4.改造效果

此次升级改造,硬件将DPU版本由原来的DPU 4E版本升级为DPU4F版本。操作员站操作系统升级为WINXP系统;组态软件改造为maxTOOLS4E,版本MaxDNA3.5;图形组态器Graphical Configurator;图形用户界面软件maxVUE;历史数据和报表包软件maxSTORIAN;还包含有丰富工具软件(报警、记录、诊断等)、Security安全软件、SBP Wrapper Calculation背板软件等。

改造后的操作员站MAXSTATION人-机接口,解决了老DCS系统操作员站死机、无硬件更换的问题,解决了运行人员可靠的与DCS系统接口、保证机组安全。

数据通讯系统改造为MAXNET数据通讯系统,星型网络故障比环形网络故障容易处理,网络更加可靠实用,解决老DCS网络OEI光电转换装置、网络故障引起操作员站死机的问题和网络故障。

改造后的DPU4F版本,使设备的可靠性得到了提高。该DPU4F版本的DPU无需风扇、不会受散热不良的影响其DPU的工作,解决了原来DPU风扇故障导致DPU散热不良而导致DPU故障、死机的问题。DPU无需电池,使用存储卡进行下装程序的保存,增加设备的稳定可靠性,解决了因老DPU电池失效带来程序因电源切换等原因造成的程序丢失。新DPU4F取消了插针,使得DPU4F通讯只靠总线通讯,简化安装方式,安装方便,接触可靠,解决老DPU插针加总线的安装方式带来的一系列故障、及不方便、也容易损坏插针和接触不良带来的故障。

操作员站操作系统升级为WINXP系统,使得系统运行比原来win95系统更加可靠稳定。增加了一台操作员站,保证了运行人员有足够的操作监视平台,保障了安全。

升级后的DCS系统组态软件方便、填表式的组态方式容易上手,在设备的可靠性和安全性上得到了提高。硬件上有利于备品备件的订购,方便维护,增加了一台操作员站,方便了运行人员的操作。

升级后完善的报警、SOE记录、历史趋势等功能保证了机组运行的需求,解决了原始SOE、历史趋势记录时间较短(有时30分钟SOE记录就刷新掉)无法及时保存的难题。

总体上,此次升级改造,解决了老MAX1000系统的软件、硬件问题,确保了机组的的安全运行。

5.结束语

此次DCS升级为MAX100+PLUS系统,提高机组的安全与稳定性,解决机组DCS控制系统的配件问题,方便维护。为金沙另外2台机组MAX1000系统的升级提供参考依据,同时也为其它采用MAX系统的电厂升级使用新MAXDPU4F版本的DPU提供参考和依据,降低因DPU故障带来机组不安全运行的风险。 [科]

【参考文献】

[1]潘汪杰.热工压力测量及仪表[Z].