机组仪用压缩空气失去处理过程分析与探讨

2014-01-03 15:45罗进纯
科技创新与应用 2014年1期
关键词:压缩空气要点问题

罗进纯

摘 要:仪用压缩空气被誉为电厂的“第二备用电源”,压缩空气运行不稳或压力骤变,对机组的安全运行将构成极大的威胁,压力低甚至中断虽然没有直接保护引起机组跳闸,但是很有可能造成由于设备控制失灵使机组跳闸,往往还会造成事故扩大损坏设备。文章介绍了机组仪用压缩空气失去后,机组在不停机的情况下,各系统真实的运行状况,并进行分析,提出了相应的处理要点。

关键词:压缩空气;影响;问题;要点

1 前言

某电厂3号机组为660MW超超临界机组,2013年6月5日,因压缩空气系统气源改造过程中,检修人员误将机组压缩空气管道手动总门关闭,造成机组所有气动门失去气源,该厂没有压缩空气压力低停炉保护,经过运行人员紧急处理,机组未跳闸,但机组运行受到严重威胁。

2 运行情况、处理过程及影响

2.1 异常前机组状态

2013年6月5日13:25,3号机 AGC运行,负荷387MW,B、D、E、F磨运行,B凝泵工频运行,A凝泵工频备用,除氧器上水主调门自动控制,凝结水流量831t/h,A、B给水泵运行,锅炉给水流量1056 t/h,A、E空压机运行,其它空压机备用。

2.2 异常处理过程

2.2.1 13:28,监盘人员发现3号机软光字报警,机侧疏水气动门、抽汽逆止门、高排逆止门逐一变黄,疏水门开启,抽汽逆止门、高排逆止门自由状态。

2.2.2 立即查看压缩空气画面,发现锅炉环形母管压力下降,立即启动34B,34C空压机,锅炉环形母管压力继续下降至0。

2.2.3 仪用气源失去后,除氧器上水主调门保持在48%,由于机侧疏水门全开,高加事故疏水开启,高加至除氧器逐级疏水失去,除氧器水位下降,手动操作上水旁路门,进行除氧器上水,并开始降机组负荷。

2.2.4 疏水门全开后,疏扩温度高,打开凝汽器疏扩减温水调门。

2.2.5 查看轴封系统,低压轴封减温水调门全开,辅汽供轴封调门全开,主汽供轴封调门全开,轴封溢流门全关,导致轴封蒸汽压力上升,最高至221kPa,低压轴封温度最低至120℃,低压缸处轴封冒汽,派人就地调整轴封减温水手动门,调整轴封温度正常。

2.2.6 四抽压力下降至0.23MPa,缓慢打开小机辅汽汽源,调整压力至0.3MPa,逐渐切小机汽源至辅汽供汽。

2.2.7 汽泵再循环调门自动开启,给水自动调节正常,监视省煤器入口流量变化。

2.2.8 13:51就地检查开启被关闭的仪用压缩空气手动门,气源恢复,复位所有黄闪气动门。

2.2.9 仪用气源恢复,低压轴封减温水调门自动全关,辅汽供轴封调门自动全关,主汽供轴封调门自动全关,轴封溢流全开,轴封压力快速下降,立即调整辅汽供汽调门,恢复正常。

2.2.10 仪用气源恢复,除氧器上水主调门自动全开,凝结水流量、凝结水泵电流超过额定值,立即关闭上水旁路电动门,手动将除氧器上水主调门关至50%,调整除氧器水位、凝结水流量正常。

2.3 压缩空气失去机组影响

2.3.1 锅炉部分

(1)油枪不能推进,锅炉无法点火、助燃。(2)火焰电视退出,无法监视炉膛燃烧情况。(3)过冷水调门打开,储水罐进水,省煤器进水量减少,水冷壁超温。

2.3.2 汽机部分

(1)高排逆止閥可能关闭,汽机蒸汽中断跳闸。(2)各抽汽逆止阀可能关闭,高、低加,除氧器退出,汽泵四抽汽源失去。(3)主再热蒸汽管道、抽汽管道、汽机及小机本体疏水阀开启,工况剧烈变动。(4)加热器正常疏水阀关闭,危急疏水阀开启,高、低加运行工况恶化。(5)给水泵再循环开启,影响省煤器入口流量稳定。(6)凝汽器补水阀将关闭,凝汽器无法补水。(7)给水泵密封水调节阀开启,密封水差压过大。(8)轴封系统压力、温度变化大,轴封片易吹损。

3 机炉侧重要气动阀门失去气源状态表(见表1)

4 出现问题和处理要点

4.1 汽泵问题

4.1.1 仪用压缩空气失去, A、B汽泵再循环气动调门全开,给水流量减少,省煤器入口流量减少,启动分离器出口过热度升高,在高负荷情况下降低机组出力,满足机组给水需要,控制启动分离器出口过热度,防止主、再热汽温超温,但应注意A、B汽泵不要过负荷,密切关注A、B汽泵运行参数正常。

4.1.2 停机或紧急情况下小机汽源切换至辅汽用汽时,由于四抽蒸汽与辅汽蒸汽压力、温度不匹配,容易引起汽源压力升高低压调门关小和蒸汽温度瞬间降低100℃,造成小机出力下降,给水流量波动。另外小机进汽温度大幅变化,产生较大的热应力,影响小机使用寿命。

(1)切换汽源压力尽可能接近,切换汽源温度有足够的过热度,切换时维持小机转速的稳定。(2)汽源切换前应提早开启小机速关阀前疏水,并就地检查确认疏水畅通且在切换过程中始终保持疏水门开启。(3)小机汽源切换前应开启待切换汽泵再循环调门,防止切换过程中小机进入蒸汽参数大幅变化,汽泵流量低跳闸。(4)汽源切换过程中应逐渐开启汽源电动门,随时监视小机转速的变化,在小机转速出现明显变化的情况下暂停切换,待转速稳定后再进行切换。

4.2 机组负荷问题

处理过程中,机组降低负荷,四抽压力降低了,小机供汽源降低,影响了给水泵运行,也影响了锅炉稳燃。但负荷不能保持太高,否则大量疏水进入凝汽器,增加凝汽器热负荷。通过此次事件,根据抽汽压力变化,建议维持负荷在60%左右为宜。

4.3 机侧气动门问题

4.3.1 仪用压缩空气失去,汽机本体疏水全开,抽汽管道疏水气动门全开,高温、高压蒸汽进入凝汽器,此时注意凝汽器疏扩温度,及时投入凝汽器疏扩减温水,注意凝汽器振动和相关参数变化。

4.3.2 抽汽逆止门、高排逆止门失气后,逆止门在自由状态,此刻注意抽汽压力的变化,做好逆止门关闭的事故预想。

4.3.3 当仪用压缩空气恢复后,可以对上述气动门进行复位,密切关注其状态。

4.4 轴封问题

仪用压缩空气失去后,主汽至轴封母管供汽气动门全开,辅汽至轴封母管供汽气动门全开,轴封溢流气动门全关,轴封减温水气动门全开,轴封母管压力由32kpa上升至223kpa,轴封蒸汽温度由178℃降到120℃,派人就地调整轴封减温水气动调门前、后手动门,打开轴封进、回汽管道疏水门,充分疏水,防止轴封带水而造成汽轮机进水。

4.5 机组振动问题

压缩空气恢复时,因轴封系统压力、温度急剧变化,轴封系统进冷空气,真空下降,迅速调整正常,检查机组振动未发生明显变化,说明短时间真空下降,排汽温度升高,低压缸处3、4、5、6号轴承未发生中心不一致现象。

4.6 油枪问题

仪用压缩空气失去,进油快关阀、回油快关阀关闭,燃油中断,此时要稳定锅炉燃烧。

5 结束语

仪用压缩空气失去后,一些重要系统的气动门在保持状态,避免了机组重要参数无法控制造成停机的危险。机组在出现压缩空气失去时,只要抓住重点,控制得当,可以稳定机组运行。

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