关满杰 马星楠 张 凯 程 佳
(1.中国人民解放军65667部队 77分队,辽宁 阜新 123000;2.北方重工集团有限公司煤矿机械分公司,辽宁 沈阳 110141;3.北方重工设计研究院,辽宁 沈阳 110141)
回转台是EBH-360型掘进机的重要部件,它连接机架,支撑截割臂,实现截割头的钻进掏槽、扫落煤岩、截割臂的升降、回转等各项运动,并承受来自截割头的复杂多变的冲击载荷[1]。回转台的合理结构决定掘进机的工作性能及整机的稳定性,其结构强度、刚度不足将造成截割性能的降低和疲劳断裂。在传统的设计中,回转台的设计主要靠设计经验和经验公式来进行,为了增大回转台的强度,安全系数的选择往往偏大,造成制造材料的浪费,因此很有必要对回转台进行优化设计,为生产厂家降低制造成本、提高利润[2]。
优化设计的方法很多种,如目标优化、拓扑优化等,本文采用拓扑优化的方法对回转台进行优化设计。
本文直接在ANSYS中建立回转台的三维模型,为有利于有限元分析,对其进行合理简化,将不必要的小孔、凸台、沉孔、倒圆角等都去掉。选择单元类型为Solid45单元,采用自由划分,设置单元尺寸长度为40 mm并对易发生应力集中的部位进行细化,划分网格[3]。本掘进机回转台为铸造件,材料为铸钢ZG35CrMo,调质处理后其屈服强度σs≥510MPa,选用安全系数 n=1.5,计算可得许用安全应力[σ]:
[σ]=σs/n=510/1.5=340 MPa (1)
图1 回转台的位移应力变化云图1
图2 回转台的位移应力变化云图2
只有保证回转台在极限工况下的最大应力值均小于安全应力,才能进行安全。
本文根据工作实际情况确定回转台的两个极限位置:1)截割臂处于水平位置,向右摆动;2)右侧截割头受力,截割臂处于垂直力最大位置;最终分析所得的结果如图1、图2。
由图1可知,回转台的大部分都是37MPa,而且最大的应力为167MPa。由图2可知,回转台的大部分都是35MPa,而且最大的应力为157MPa。
根据以上计算结果可以得到以下两个结论:
1)通过计算的结果可以确定回转台的静强度条件是充分满足的,不会在回转台工作时发生过载。
2)其次,由于图1、图2中的低应力区域过多,且应力较大区域较少,并且最大应力远小于原材料的屈服强度,因此可以认为原设计过于保守,造成材料浪费,回转台的结构有进一步改进的必要。
图3 拓扑优化的密度云图1
图4 目标函数历程曲线
本文采用的是以线性静力结构分析为基础的拓扑优化,然后使用ANSYS为用户缺省定义的目标函数和约束条件,即将柔量定义为目标函数,体积作为约束条件。在明确优化问题和定义了拓扑优化函数之后,选择优化判据法(OC)作为求解方法。 在完成以上三个步骤以后,采用一次迭代命令,优化迭代的收敛公差设定为0·0001,优化迭代次数指定为20次。
在默认情况下,ANSYS将绘出结构受力变形情况,并使用9色等值线图进行拓扑结构的绘制。为了使分析后的材料情况一目了然,选择将等值线图设置为双色,并采用不显示变形结果,迭代计算后的拓扑优化密度云图如图3。
ANSYS拓扑优化的结果输出为密度云图,密度值为1的位置,对应密度图上的灰色区域(彩图中为红色),表示进行结构设计时该处应该布置结构;密度值为0·001的位置,对应密度图上的黑色区域(彩图中为蓝色),表示进行结构设计时该处不需布置结构。以上是两类极限情况,还有一些介于两值之间的颜色区域,已进行一些必要的处理,将其归入到两类中。根据密度云图看出回转台后侧部分区域基本不受力,可以将其部分体积去掉,以达到减少体积降低成本的作用。
由回转台拓扑优化后的目标函数历程曲线图可以看出,回转台在满足技术要求的条件下,体积减少量为12%,最大变形量减少为45%,这有效的节省了回转台的材料,从而为生产厂家降低制造成本,创造更多的利润。
本文对极限载荷作用下的EBH-360型掘进机回转台进行有限元应力分析,并根据计算结果校核了回转台的的静强度,然后使用ANSYS中的拓扑优化模块对回转台进行拓扑优化,优化结果为体积减少12%,变形量减少45%,这为后续回转台改进结构、节省材料、降低成本提供有力的参考依据。
[1]黄日恒.悬臂式掘进机[M].徐州:中国矿业大学出版社,1996.
[2]程佳,毛君,关满杰,等.EBZ-160型掘进机回转台的有限元应力分析[J].煤矿机械,2008,11:61-62.
[3]东方人华.ANSYS7.0入门与提高[M].北京:清华大学出版社,2004,7.