孙护国,李 斌,谢镇波
(1.海军航空工程学院青岛校区,山东 青岛 266041;2.海军驻贵阳地区航空军事代表室,贵阳 561102)
直升机的空气-滑油散热器主要功用是利用迎面气流冷却滑油系统的滑油,自动保持滑油温度在允许的范围内,保证滑油在整个飞行包线内都可以正常进行润滑和散热。如果滑油工作温度超过最大允许值,其氧化作用会急剧增强,理化性质发生变化(黏度增大,酸值提高等),严重时会产生焦化现象,在零部件结合面处析出沥青沉淀物,滞塞运动机件,使发动机的修理维护工作变得复杂而昂贵[1-4]。
2011年3月,某直升机配套研制的滑油散热器在做周期工作地面压力校验时,散热器壳体发生爆裂,该滑油散热器属强制气冷式。爆裂损坏情况如图1所示,右端板组件爆开,组件盖板与端板连接处(图1中A处)焊缝爆开,开口尺寸为65 mm,经分析研究确认该处是失效起源;端板组件与芯子组件连接焊缝(图1中B处)裂开,裂开长度约为278 mm;集油池壳体端板组件呈较严重的鼓起变形(图1中C处),实测变形量为4~5 mm。橡胶大风道损坏(图1中D处),凹槽边缘开裂,风机壳体严重碰伤,碰伤凹槽尺寸约为70 mm(长)×30 mm(宽)×4 mm(深)。
首先参考文献[4]对失效起源即组件端板位置的焊缝进行荧光检查,在焊缝周围没有发现焊接裂纹等缺陷。断口和金相检查情况如下:
图1 失效滑油散热器外观状态Fig.1 External appearance of failure exchanger
低倍断口形貌见图2,断面齐平,无塑性变形,断口呈脆性断裂。断口微观形貌如图3所示,断面主要有解理、韧窝和沿晶特征。
图2 断口低倍形貌Fig.2 Macroscopic pearance of fracture surface
图3 断口微观形貌Fig.3 Microscopic pearance of fracture surface
对焊缝交接处进行金相检查,焊缝处一侧组织为枝晶(图4),过渡区局部晶粒粗大、晶界平直,有过热现象(图5)。
图4 焊接枝晶Fig.4 Welding arborescent crystal
图5 晶界Fig.5 Grain boundary
断口周围未发现气孔、夹杂、裂纹等缺陷,焊缝附近局部有过热现象,对失效无影响;断口呈脆性断裂特征。
1)原材料复查。散热器爆裂部位为右端盖组件,该组件由2个零件组成:右端盖及端板,经对所涉及的材料、焊丝等所有材料入厂复验各项指标均合格,无代用情况。
2)生产过程复查。操作者(焊接及钣金)均为高级技师;电焊机、气密试验台等设备功能、仪表均有效;焊丝直径及氩气流量、焊接电流等符合工艺规程要求;路线卡等资料记录齐全,符合要求。
3)试验记录。散热器经气密工序检查,检查参数为:充入1.7 MPa低压空气,保压5 min,散热器无泄漏和其他异常现象,合格。
端盖材料采用5A02型材(σb=225 MPa),通过有限元分析,得到散热器端盖的应力及应变云图(图6、图7)。
图6 端盖应力云图Fig.6 Stress nephogram of end cap
图7 端盖应变云图Fig.7 Strain nephogram of end cap
从应力云图可以看出,端盖应力值平均在60 MPa左右,端盖边缘处应力值比较大,最大值为123 MPa,最大应变为7.56 ×10-6。散热器的试验压力为1.7 MPa,取最大工作压力2.1 MPa为分析点,取安全系数为1.5,许用应力225/1.5=150 MPa,分析结果显示,零件在最大工作压力下的应力值小于材料的许用应力,故散热器结构强度满足使用要求。
为验证该散热器结构的强度,抽取一套同批次的散热器组件进行爆破试验。用于试验的芯子组件是经压力试验(1.7 MPa,保压5 min)合格的芯子组件。试验共分5个阶段进行,分别为1.7、2.5、3.0、3.5、3.8 MPa,每次加压后保压 5 min,观察散热器的气密性,同时检测各端盖的变形量。当压力达到2.5 MPa时散热器出现轻微变形,当加压至3.8 MPa时下端盖组件中,端板与下端盖连接处出现裂纹,裂纹长约100 mm(图8),壳体未爆开。试验数据记录见表1。
表1 滑油冷却装置芯子组件爆破试验记录表Table 1 Abruption test data of air-to-oil heat exchanger mandrel
经进一步分析发现:外场使用的滑油冷却装置测试设备为临时搭建的简易试验台,压力源为高压气瓶,压力通过控制阀、管路、压力表直接作用到被测散热器上。气瓶正常压力为12 MPa,试验压力为1.7 MPa,在正常压力与试验压力之间无4 MPa左右减压阀,即在控制管路上无二级减压设计。当加压至3.8 MPa时,试验件端盖组件端板处失效,与故障件的失效位置相同;变形量为1.6 mm,此种结构在承受3.8 MPa压力后变形量≤2 mm,而失效的故障件实际发生的变形量≥4 mm,说明发生故障的产品在试验中所承受的压力远大于 3.8 MPa。
1)滑油散热器的强度设计、材料、焊接质量均满足设计要求。
图8 爆破试验裂缝Fig.8 Cracks of abruption test
2)造成散热器故障的主要原因为试验设备设计不合理,无二级减压阀,加上操作人员试验过程中操作失误,导致压力过大(12 MPa),远大于试验压力(3.8 MPa),从而瞬间将散热器打爆。
3)建议建立专业化测试试验台,编制专用试验规程,开展相应的培训,正确指导试验操作,消除安全隐患。
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