屈小荣,李辉林,吴泽培,王微芝
(1.国家盐湖资源综合利用工程技术研究中心,青海格尔木 816000;2.国家盐化工产品监督检验中心青海省盐化工产品监督检验中心,青海格尔木 816000)
青海100万t钾肥产品综合利用项目2万Nm3/h空分装置顺利投入运行,生产出大量高纯氩气和高纯氮气体产品,为了保证外销产品质量和生产的正常运行,必须对其杂质进行全分析。当前高纯氩气在许多高技术领域广泛使用,分析工作者高度重视,对高纯氩中杂质的测定,在准确度方面提出了更高的要求。现运用GM592 DID型气相色谱仪检测精液氩、氩储槽液氩和外销装罐车液氩杂质含量,采用氦离子化检测器能够将氩气中的杂质种类准确地检测出来,但时间为32 min,为了缩短分析时间,通过色谱柱中心切割技术进行了改进,分析时间缩短了8.5 min,具有分析结果准确度高、分离效果好、检出限低、稳定性强的特点,使用效果较好。
该检测器为氦放电离子化原理检测器(Discharge Ionization Detector,简称DID),由电离室和放电室两部分组成,两室之间有狭路相通。当经过纯化的超纯氦气时,放电室内的两个高压电极上加以适量高压电后,两电极之间就会产生放电,从而得到一束高能量的紫外光辐射(400~500 nm)。超高能紫外光狭缝被引入电离室,在这过程中,高能光子直接照射样品成分中被测杂质分子,将超高纯载气带入的样品气中各组分电离,同时高能光子首先将载气氦离子激发至亚稳态(He*),然后,具有较高能量的He*再与样品中杂质分子发生非弹性碰撞并使其电离。此时在集电极上加以适当电压收集被电离的杂质分子,并将其信号放大记录即得到被测成分的谱峰。
图1 GM592 DID型气相色谱仪工作原理示意图Fig.1 GM592 DID gas chromatograph working principle diagram
2.1 仪器的气路系统
调节前面板的载气及放电气流量调节阀,观察与各出口相对应的流量计所指示的流量,见表1。
表1 流量调节Table1 Flow adjusting
完成气路连接之后,非常重要的问题是进行检漏。气路漏气会引起基线漂移和噪声,也将影响DID的最高灵敏度。检漏范围如下:
1.柱连接处,检查VCR螺母的小孔处。
2.载气和吹扫气在气相色谱仪后面的连接处。
3.样气在气相色谱仪前面的连接处。
4.气瓶所有连接处。
注:用检漏仪或检漏液进行检漏,不得用皂液进行试漏。
2.2 气相色谱测定条件
柱箱温度:80℃;检测器温度:60℃;载气流速:30 mL/min;放电气流速:30 mL/min;驱动器压力:0.3 MPa;放电电压:525 V;Range:10 ~11;电流:5.93 mA;分离柱两根:一根为5A分子筛,8 m,用于CO2等分析,另一根分离柱为hayesep DB,8 m,用于 H2,CO,CH4,Ar/O2等分析。
2.3 操作步骤
2.3.1 仪器开机前准备
1.打开气源,色谱室内压力设定为0.6 MPa,检查气源气密性,确认无漏气,吹扫4 h后,打开纯化器电源开关,设置温度为350℃。
2.12 h后,打开色谱仪主机电源,柱箱和检测器自动升温,检测器会在10 min内放电,电流值有显示,电流值在4~7 mA属于正常范围。
3.连接样品气,流量80 mL/min,吹扫5 min后准备进样测试。
2.3.2 仪器操作
1.双击桌面上的软件图标chrom perfect.ink,在跳出的窗口,点击“Acquisition”,进入采样控制界面,然后单击“Control”下面的“Claim”。之后点击右侧的“Status”,再点击“Control”下的操作框,操作框出现后,点击“Download”,在出现的界面中,“methodfile”中选中你需要的方法,在“Sample name”和“Base name”中输入样品名,点击“Ok”即可。
2.点击“Start”,采样开始。
3.采样结束后,点击“Analysis”,打开谱图,处理谱图,读取数据。
2.3.3 数据分析
样品运行结束后,如果保留时间对不上,可在方法中双击第三个图标中的第二个图,再点击CAL/Ar/CAL,把峰宽换成 0.16 ~0.300。如需填加和删除峰时,先点击 fdx,选择 Delpeak为删除峰,add peak为加峰,split peak为峰分离进行处理。
2.3.4 关机和待用时
当载气压力小于200 psi(1 psi=6.89 kPa)时,必须更换载气。首先把纯化器和色谱仪主机的电源关掉,3 h后温度降下来,将载气瓶关上,卸下减压器,更换一瓶新的高纯氦,安装上减压器,将压力调节为 0.6 MPa。
较长时间停机待用,应保持气路系统正压,即为20 ~30 psig(1 psi=6.89 kPa)压力,小流量通气,并在间歇一个月之中启动一次仪器试机,检查仪器运行情况,以备随时启动运行。
2.3.5 进样时间间隔
两次进样间隔时间大约15 min,以峰出完为准,若样气或标气底气纯度欠佳,间隔时间要增加。
2.4 改进前的谱图
改进前的谱图见图2。
样品气设计值组分含量为:H27.81×10-6、N28.50 ×10-6、CH48.51 × 10-6、CO 7.57 × 10-6、CO28.16 ×10-6,测定结果见表2。
图2 改进前高纯氩标准气谱图Fig.2 High purity argon standard gas chromatogram before improvement
表2 测定结果Table2 Testing result
改进前的结论:此方法载气为氦气,方法为外标法,先检测出高纯氩/高纯氮气中的杂质组分含量,用百分含量减去总量得到的高纯氩气含量为99.999%,样品的平行样较好,标准偏差不大,分析结果准确,分析时间为32 min,消耗时间较长。
3.1 改进原因及改进参数
1.为了提高工作效率,缩短工作时间,特对分析仪器进行改进。
2.通过分析改进前的色谱峰图,发现在CH4出峰后有7 min的时间可以通过气体在色谱柱内的存留时间进行更改,从而达到缩短CO的出峰时间,CO2也会提前放出,实现22.93 min将气体全部检出的目的。
3.2 改进后的谱图
改进后的谱图见图3。
标准气设计值组分含量为:H27.81×10-6、N28.50 ×10-6、CH48.51 × 10-6、CO 7.57 × 10-6、CO28.16 ×10-6,测定结果见表3。
图3 改进后高纯氩标准气谱图Fig.3 High purity argon standard gas chromatogram after improvement
改进后结论:仪器改进后经多次进标样实验对照,分析结果平行、准确,效果极佳,这种改进方法是在不增加任何仪器元件的情况下最合适的方法。
改进前后样品气组分保留时间见表4。
从表4中数据可以看出,改进前后峰出完的保留时间缩短了8.5 min,提高了工作效率,缩短了分析时间。
表4 改进前后样品气组分保留时间Table4 Sample gas retention time table improved before and after
仪器采用可再生性纯化器,使用一段时间后需升温至450℃活化1 h再返回400℃使用。较长时间停机,即使小流量氦气流通,也有湿气存留系统内,再次开机也需在450℃活化1 h再返回400℃使用。初次开机或切断气源后再次开机时GM75-800净化器要在80 psig(1 psi=6.89 kPa)压力下通气4 h以后再开电源,逐渐升温到450℃继续吹扫1~2 h后返回400℃再启动主机。净化器停电后(停止加热),温度降至室温再断开气路,以保证纯化器的净化效果。纯化器出口的载气纯度≥99.99999% 。
1.多通阀的最高使用温度为150℃,因此柱温及检测器温度不得超过130℃,否则损坏阀体。
2.当基线噪音大或分离效果欠佳时应活化柱子。一般情况下将柱温升到105℃,检测器温度升至110℃活化2~3 h。如果柱子被污染得比较严重,必须将柱子取下来在单独的恒温箱氦气保护下200℃时活化4 h。
3.换柱时和移动柱时要小心,将温度降到室温后再进行操作。操作时避免触动其它部件,换柱后要立即对所有柱箱内的柱子进行检漏。
放电电压一般维持原机参数525 V,当载气放电气纯度较好,系统干净时,放电电压在525 V时电流可升至6 mA以上,一般在放电电压525 V时放电电流在≥5 mA时可为正常。完成10-6级杂质分析可以实现。当放电电压为525 V时,放电电流<4.8 mA系统被污染,需采取吹除升温老化色谱柱和检测器,或激活净化器等方式纯化系统。用过相当长时间或维护欠佳,电极出现钝化可以提高放电电压以增加放电电流,提高灵敏度。
1.及时更换载气瓶,避免干烧对色谱仪造成损坏。
2.保证载气的纯度和管路的洁净,否则会影响色谱仪正常运行。
3.尽量避免突然停电和不正常开关机,电源的波动会损坏色谱仪的元器件。
4.本仪器主要测量 10-6~10-9级,不能经常测试杂质含量高的样品气,否则会对检测器和色谱柱造成污染,造成无法继续分析微痕量杂质的结果。
5.样品气的压力在0.5~1 MPa即可。
1.先进性。分析仪器所采用的方法必须是世界上较先进的且广泛采用的方法。
2.适用性。所选择仪器的种类及型号必须完全适合工艺技术条件的要求,尤其必须考虑到各种因素对测定的影响。
3.可靠性。仪器必须保证长期稳定连续正常运行,并且使用方便且易维护。
4.完整性。仪器(在线及离线两类)都必须配套齐全,完全满足使用需要。
气相色谱经改进后操作更简单、快速、准确,效果较好,真正起到了把关产品质量和指导生产的作用。