杨泰兴
【摘 要】本文结合工程实例,通过介绍污水处理厂存在的一些问题,重点探讨了倒置A2/O工艺在城镇污水处理厂的设计及运行情况。实际运行结果表明,改造后的倒置A2/O工艺满足污水处理的要求,出水稳定达到GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》的一级A标准。
【关键词】污水处理厂;倒置A2/O工艺;工艺流程;设计参数
随着我国城市化进程的不断加快,政府加大了对城镇基础设施建设的投资力度,污水处理系统及配套的污水处理厂正逐步完善,这也对城镇污水处理厂的处理工艺技术提出了更高的要求。目前,许多污水处理厂都采用百乐克工艺作为污水处理的重要工艺,但由于受到工业废水数量增加、曝气悬浮链老化及水质日益复杂化等因素的影响,百乐克工艺在应用过程中出现诸多的问题,导致污水处理厂出水不能达标,很难满足当前污水处理厂的处理需要。而倒置A2/O工艺作为一种新兴的污水处理工艺技术,具有脱氮效果好、除磷效果好、处理效果稳定及成本低等优点,能够较好确保污水处理厂出水达标。同时,该种工艺一般适用于要求脱氮除磷的大中型污水处理厂,具有较好的发展前景。
1.工程概况
某污水处理厂采用百乐克工艺,设计规模1.4万m3/d,1座2组,单组处理能力0.7万m3/d,实际处理水量1.2~1.5万m3/d,工艺流程见图1。
设计进出水及实际进出水水质情况见表1。
2.存在问题
该工程自投产以来,水量设计处理能力不能满足实际处理水量的要求。在设计进水水质条件下,出水水质基本可以达到设计出水的要求。但仍存在一些问题,主要表现如下:
1)实际进水中由于工业废水较多,各项指标远超设计值。根据当地环保部门的监测数据,进水COD最高达到了800mg/L,在该情况下,出水达标无从谈起。
2)曝气悬浮链已多处老化,曝气系统曝气不均匀。池体表面使用HDPE膜,因占地面积较大,地面沉降和温度变化不均匀等因素,已造成膜片撕裂,致使污水污染当地地下水源。
3)由于当地水资源匮乏,该污水厂水资源将作为再生水进行回用,对出水水质要求将进一步提高。根据当地环保部门要求,出水水质需达到GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》的一级A标准。
4)污水管网覆盖不全。随着经济的发展,当地工业园区污水管线在近期将进一步完善,污水量将随之增加,现状污水厂处理能力将不能满足处理需求。
3.改造方案
针对百乐克工艺存在的问题,在实现出水水质目标的前提下,最大程度地利用现状构筑物,经技术经济对比,选择倒置A2/O工艺作为该次改造工艺。考虑到水量的增加,该次改造设计的规模为2万m3/d。设计进出水水质情况见表2。
3.1 改造后的工艺流程
进水→粗格栅→提升泵房→细格栅→沉砂池→配水井→缺氧池→厌氧池→好氧池→二沉池→中间水池→二泵房→滤池→清水池→送水泵房→回用。
其中:粗格栅、提升泵房、细格栅、沉砂池利用现状已有构筑物,不进行改造。
原厌氧池改造为缺氧区,并增加1道隔墙;将原曝气池增加1道隔墙,改造为厌氧区+好氧区,更换原曝气设备为微孔曝气器,并在好氧区内,增加3道隔墙,使污水在池内形成循环流动,提高处理效率;增加出水调节堰门,调节池内进出水。
原沉淀区仍做沉淀池用,进出水方式不变,污泥回流系统、消化液回流系统利用原有设施。由于前端增加配水井,需对沉淀池集水槽出水堰标高进行调整。同时,在池壁与池底浇筑素混凝土,以消除死角,防止沉淀池积泥。
在组合池内,原污水与从沉淀池排出的含磷回流污泥(污泥回流比50%~100%)同步进入缺氧区,在缺氧区内,回流污泥(50%~100%)、消化液(300%)与新鲜污水进行充分混合,进行反硝化菌的反硝化,去除硝态氮,并消耗水中的溶解氧为厌氧菌提供厌氧条件,在厌氧区进行氨化和磷的释放;然后进入好氧区,在好氧区内,去除BOD、硝化去除氮和吸收磷等。
由于水量的增加,增加1组池,以满足水量增加的需求。同时增加二氧化氯消毒设施。
3.2 改造后各构筑物设计参数
1)倒置A2/O池
污水先经缺氧区与回流污泥、回流消化液进行混合,进行氮的反硝化,然后进入厌氧区,在厌氧区内释放磷并氨化,再进入好氧区,在好氧区进行硝化并吸收磷,去除BOD。新建池与改造池设计参数一致。设计总规模2万m3/d。
缺氧区停留时间6h;厌氧区停留时间3h;好氧区停留时间14h,污泥质量浓度3000mg/L,污泥BOD5负荷0.1kg/(kg·d)MLSS,NO3-N脱氮速率0.04kg/(kg·d)MLSS,污泥龄20d,污泥回流比50%~100%,消化液回流比300%,汽水比7:1。
2)沉淀池
设计规模2万m3/d,表面负荷0.80m3/(m2·h)。
3)中间水池
设计规模2万m3/d,中间水池为汇水之用,对水量进行提升并调节。设计停留时间1.5h。
4)深度处理车间
设计规模2万m3/d。深度处理车间主要包括混合、絮凝反应及沉淀和过滤等反应单元。混合絮凝沉淀1座2组,滤池分4格。反应形式为机械絮凝,沉淀池采用斜管沉淀方式。过滤采用气水反冲洗滤池。机械混合时间45s,机械絮凝时间20min,斜管沉淀池上升流速0.5mm/s。滤池滤速6m/h,强制滤速8m/h。
5)加药间
加药间主要有PAC、PAM投加装置,以及二氧化氯消毒设备。其中设计PAC投加量20mg/L,PAM投加量0.5mg/L,二氧化氯投加量10mg/L。
6)其他鼓风机房、污泥回流泵房、清水池、送水泵房等构筑物设计参数从略。
4.改造结果及分析
改造工程于2011年5月完工,由于施工前,较好地贮存了部分活性污泥,所以污泥驯化时间较短,于2011年7月调试达标。2011年7月3日,实际进水量1.6万m3/d。调试结果见表3。
从调试结果来看,实际进水量在1.6万m3/d,达到了设计处理负荷的80%。从出水水质可以看出,经改造后,各项出水指标均有不同程度的改善,其中生化系统出水水质中,COD、BOD、SS等与改造前分别改善了11.8%、37.8%、34.4%,改造后,经深度处理后去除率分别达到了27%、33%、54%。以上数据说明,经过改造,有机物去除率得到进一步提高,通过深度处理,COD、BOD、SS等主要指标,达到了一级A出水要求。
NH3-N、TN、TP等指标与改造前相比,分别提高了33%、51.8%、27%。从以上数据可以看出,总氮去除率提高最大,这说明倒置A2/O工艺在去除总氮方面有很高效率。目前,总氮去除是各污水厂提质改造的难题,该工艺可作为改造的推荐工艺。深度处理后,NH3-N、TN、TP去除率分别为7%、10.7%、52.5%。这说明,深度处理对NH3-N、TN去除有限,仅通过去除有机物附带去除。
5.结论
通过探讨倒置A2/O工艺在城镇污水处理厂的应用,笔者总结出以下几点结论:①工作人员必须重视工艺设计方面的工作,并在生化阶段去除NH3-N、TN;②虽然COD、BOD、SS在生化阶段可以去除大部分。但是,当有会用要求时,工作人员需增加深度处理,确保出水达到一级A的出水要求;③TP在生化阶段通过聚磷菌的吸磷时,需要采用PAC或者PFS等化学药剂除磷,方可保证出水达到一级A标准(<0.5mg/L)的要求。本工程通过运用倒置A2/O工艺,出水水质能稳定达到一级A排放标准,创造了良好的环境效益和经济效益。
参考文献:
[1] 何燮恺.基于倒置A2/O工艺在某污水处理厂的应用[J].城市建设理论研究.2012年第33期
[2] 王诚;袁裴翱. 倒置A2/O工艺在上海某污水处理厂的应用[J].科技资讯.2011年第23期