赵 明,李 旭,翟羽佳
(中国石油长庆油田分公司第五采气厂,内蒙古乌审旗 017300)
长庆油田苏里格气田位于内蒙古境内,地处毛乌素沙漠腹地,气区冬季气温低,生产环境恶劣。由于冬季地温低,冻土层厚,天然气出井口后在地面管线输送过程中降温较快,幅度较大,部分井的压力低、产液量较大,很容易在管线内形成水合物堵塞管线。
除此以外,受大风沙影响导致部分管线裸露、埋深不足使管线处于冻土层之内、管线走势起伏较大造成存在低洼段、气井间干扰等因素影响,导致管线冻堵频繁,单井易冻堵、难解堵,严重影响冬季生产运行。
以长庆油田第五采气厂苏25区2012年冬季生产为例,冬季运行期间累计堵井264井次,最多时日堵井达到32口,配产19.6万立方米,严重影响作业区正常生产,消耗了大量人力、物力、时间。以前采用的解堵方式为放空、注醇、电伴热等传统方法,通过引进新的解堵装置—超音频电磁管道加热解堵装置。虽然目前应用最多的仍是传统解堵方法,但新装的使用无疑丰富了目前的解堵手段,从现场的应用情况来讲,也取得了一定的效果。
由于现用的解堵方法存在一定的缺陷,解堵效率低下,解堵成本高,且污染环境。所以,引进了一种效率高、能耗低、安全环保的解堵方法,电磁感应加热解堵。
电磁感应加热是应用电磁感应原理进行加热工作。电磁感应器外壳是耐热陶瓷板,交变电流通过陶瓷板里的线圈产生磁场,磁场内的磁力线穿过管道时,产生涡流,使金属管道自身迅速发热,达到加热管道内部介质的目的。
交流电经过整流器转换为直流电,又经高频电力转换装置使直流电变为超音频的高频交流电,将高频交流电加在扁平空心螺旋状的感应加热线圈上,由此产生高频交变磁场。其磁力线穿感应器陶瓷板而作用于金属管道上。在金属管道内有电磁感应就有强大的涡流产生。涡流克服金属管道的内阻流动时完成电能向热能的转换,所产生的焦耳热就是加热的热源,(见图1)。
电磁感应加热解堵装置的组成(见图2)。
主机:由整流电路把交流电压转换为直流电压,再经过电磁加热节电器将直流电压转换成高频率交流电。
加热板:高速变化的电流通过线圈产生高速变化的磁场。
发电机:额定电压:AC220V/50Hz,额定功率:5 kW。
2.1.1 现场操作 使用步骤:(1)首先确定管线加热位置;(2)连接好设备电缆,开启发动机进行设备调试;(3)设备运行正常后,把加热卡头卡于管线或阀门上,进行加载。试验过程中通过缠绕固定在管线上的温度感应器进行温度监控;(4)确认解冻成功后,断电,停发电机,拆卸加热夹头。
实验1:现场选择一段金属管状物作为实验对象,将隔热棉和加热板连接放好后开始加热,现场选用雅马哈EF5500汽油发电机,输出功率5 kW。
实验2:选择一节缠有保温材料的单井外输管线进行同样实验。
2.1.2 实验结果
表1 实验1
由实验1可以很明显的看出,该装置起热速度快,在3 min内能达到62℃,随后随着时间的加长,温度上升缓慢并保持稳定。
表2 试验2
由实验2可以很明显的看出,该装置对缠有保温材料的管线加热效果不明显,保温材料加热4分钟温度仅达到24℃,热度基本上透不过材料到达管线。
2.1.3 厂家实验数据 以Φ114钢管内冻堵冰块为加热介质,室内模拟解冻,试验数据(见图3)。
从试验效果看,运用电磁感应加热管线8~9 min,管线温度升高到80℃,然后再加热20 min,管线温度达到93℃。
以Φ114钢管内冻堵冰块为加热介质,室外模拟解冻,环境温度-4℃试验数据(见图4)。
加热夹头长1 m,在加热夹头外缘管道上缠绕温度感应器进行温度监控,模拟管线出口距离加热夹头外缘约30 cm,当加热16 min时,管线出口冻冰开始融化,加热22 min时,管线出口水温达50℃,管线已畅通。从试验效果看,管线解堵加热夹头加热长度可达1.5 m。
2.2.1 截断阀解堵 2012年1月,苏25-5站报告该站2-29发生截断阀冻堵情况,该井配产0.1万立方米,随即携带设备前往井口处理,具体处理过程(见表3)。
表3 截断阀解堵数据
截断阀上游压力表为1.8 MPa,下游压力表为1.30 MPa(正常管线外输压力)。堵点判断为截断阀冻堵,采用超音频截断阀解堵设备解堵,使用时间约0.5 h,电流8 A,使用约1 min后升温,5 min后达到50℃,20 min左右截断阀上游压力下降,并与下游压力持平,判断解开,使用效果良好。
2.2.2 地面裸露管线解堵 2012年1月15日,苏25-5站的2-17发生冻堵3天,该井配产2万立方米,产量高,属于管线末端井,该井到上游井管线长,地势起伏大。发生冻堵后累积注醇4 500 L,管线起压0.6 MPa,开井憋压4.0 MPa,管线压力未有明显下降,判断管线冰堵,并已经堵实。随即组织人员进行巡线,发现在距离2~17约1.8 km处管线裸露约10 m,并且处于低洼地段。该堵点位于单井道路约200 m,随即用皮卡车将装置和发电机拉到路边,人工抬入设备进行解堵(见表4)。
表4 地面裸露管线解堵数据
采用分段加热方法,对长约10 m的管线循环加热,加热时间约2 h。加热后通知人员开井冲压,压力达到4.5 MPa,约60 min后压力逐渐下降,2 h后压力达到管线外输压力0.96 MPa,判断解开,随即注醇开井。
2.2.3 其他应用 苏25-1站10-9发生地面外输管线冻堵,地面外输管线支撑塌陷,致使管线形成凹状,判断堵点位于凹点。使用装置进行解堵(见表5)。
表5 地面外输管线冻堵数据
针阀下游压力(3.8 MPa)和截断阀(0.9 MPa)压力存在较大压差,判断管线堵点位于外输针阀到截断阀之间,管线支撑塌陷,管线为凹状,堵点位于低凹处。管线保温对设备加热温度影响很大,拆下保温发现管线缠有防腐胶带,加热后电流较低,加热速度较慢。加热约30 min,防腐胶带融化,温度40℃左右,2.5 h后管线压力下降到约1 MPa。管线保温对设备加热温度影响很大。
通过使用过程分析对比电磁加热解堵与传统解堵方式,电磁加热解堵的优点如下:
(1)操作方便:只需将感应器靠近金属管道、阀门即可加热实现解冻;感应器为柔性设计,适合各种不同形状的金属加热,配合便携式发电机可实现移动灵活,便于操作。
(2)安全性高:操作过程对环境无污染。由于采用的是国家规定的安全频率范围,所以对人体没有影响,另外,因为是非接触加热,不存在漏电等安全隐患和温度过高的可能性。
(3)加热速度快,解冻效率高。
(4)操作过程无风险,如管线冻堵导致管线破裂,加热过程中有天然气泄漏,可燃气体检测仪报警,同时自动切断电源,停止加热。
表6 解堵方法对比
(5)电磁兼容性能良好,对工作区域内的各类电子仪器不会造成影响。
通过现场应用,将电磁加热解堵和其他解堵方法做一简单比较(见表6)。
由表6可知,电磁感应加热解堵装置和目前常用的解堵方法比较,具有解堵速度快、节约费用,操作方便,安全环保。如推广使用后,还将节省大量的甲醇。此外,一次性解堵成功,大大延长了开井时率,提高了解堵效率,把因冻堵造成的产能影响降到了最低点。尽管目前此种解堵方法还存在一定的问题有待解决,比如冻堵点的判断,但是从苏25区块的使用情况看,有些冻堵情况使用该设备还是有一定效果的。
总之,超音频电磁加热解堵装置目前正处于研发测试阶段,但就其在本区的使用情况来看还是取得了一定的效果,电磁感应加热解堵装置将会在苏里格气田有广阔的应用前景。
[1]胡康,于淑珍,仵海龙,沈云波,许飞.电磁感应加热解堵在苏里格气田的研究应用[G].油田内部资料,2010.
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