解永刚,王雅萍,徐 勇,王 娜,陈 玉,张云德
(中国石油长庆油田分公司第二采气厂,陕西榆林 719000)
子洲气田低产低效井较多,目前投产的191口气井中,配产≤1.0×104m3/d的气井共计82口。此类气井多处于主砂体的边部或砂体厚度较薄地带,具有控制面积较小、储层孔渗性差;生产过程中压力低、压降快,气流流速慢、井筒易积液,同时伴有产液、产凝析油等特点,气井开发管理难度逐年大。近年来,通过持续推进低产低效井“低配长稳”管理模式的现场应用,大大改善了低产低效井开发效果;通过深入开展配套采气工艺优化研究,引进新工艺新技术,有效地提高了气井的“三率”。速度管柱排水采气技术作为其中的一种新工艺,能够有效地提高低压、低产、产水气井的携液能力,这对深化子洲气田排水采气工艺技术的应用具有指导意义。
子洲气田主要采用泡沫排水采气工艺。由于子洲气田产水气井的水质相对于榆林气田南区具有高甲醇、高凝析油和高矿化度等特点,在榆林气田南区使用效果较好的泡排剂 HY-5、HY-3G、UT-6、UT-17,在子洲气田的应用达不到预期效果,部分气井泡排效果较差。
子洲气田构造单元属于鄂尔多斯台向斜陕北台凹的一部分。鄂尔多斯台向斜的构造运动以升降运动为主,振荡幅度小,构造简单,无大型急剧褶邹和断层,长期以来是个比较稳定的地区。山2段的岩石主要以石英为主(包括燧石和石英岩岩屑),一般占全岩组份的75%~85%,占碎屑组成的92%~100%;盒8段储层岩性主要为浅灰色中粗粒岩屑砂岩及灰白色岩屑质石英砂岩。单砂体内粒度结构及矿物成熟度变化不大,砂体间差异较大。砂岩颗粒中石英含量为58%~78%。子洲气田主力产层分别为山2和盒8气藏山2段石英砂岩孔隙类型以粒间孔、溶孔、晶间孔为主,储层物性分布相对较均匀,孔隙结构较好,孔隙度主要分布在4.0%~8.0%,渗透率主要分布在 0.1~10.0×10-3μm2,综合考虑本区试气、试采、相渗曲线及毛管压力等特征,确定该区为低孔、低渗型气藏。
子洲气田生产气井191口,目前日产天然气为306×104m3,水气比为 0.125 3 m3/104m3,油气比为0.011 3m3/104m3,单井平均产水0.37m3/d。子洲气田气井水质均呈现 CaCl2水型,Cl-含量在 35.31~147 347.93 mg/L,平均为:13052.39mg/L;矿化度为311.26~238529.51mg/L,总矿化度平均:22 936.25 mg/L。2011年全年,共计泡排31口井86井次,其中有效56井次,有效率为66.01%。
(1)子洲气田气井泡排井数/井次、泡排有效率、开井时率均低于全厂整体水平,有待于提高;同时存在技术管理措施不够完善等方面的问题,急需解决。
(2)低产低效井泡排效果不明显。低产低效气井储层物性差、产量小、压力低,配产远低于临界携液流量,需连续泡排;部分气井加注泡排剂(棒)后,井筒积液依然无法有效排出。
针对气井排水采气过程中存在的上述问题,通过开展新工艺新技术调研,引进速度管柱排水采气技术,并在Z21-22井开展现场试验。
速度管柱排水采气技术是通过在φ73 mm原油管中下入同心φ38.1 mm连续油管,通过连续油管向油管和连续油管环形空间注入高压气体(天然气或氮气),举升积液井的积液;或利用φ38.1 mm连续油管充当生产管柱,依靠气井自身能量,利用小油管特性,提高气体的流速,减小液体的滑脱损失,达到排水采气目的。
速度管柱设备由连续油管作业车、悬挂作业操作窗、井口悬挂器、堵塞器、连续油管和其它配套工具组成。连续油管作业车作为连续油管的运输工具和下入装置,悬挂作业操作窗用于连续油管的悬挂操作,井口悬挂器用于对连续油管悬挂,堵塞器用于下入连续管时封堵连续油管底部,防止气体在施工中窜出,气井投入生产前需要将堵塞器打掉。
(1)井口实际产气量大于5 000 m3/d,套压7~14 MPa的积液井;(2)单井产气量、油压、套压数据远传良好;(3)气井油套连通,油管通畅;(4)非丛式井、水平井、斜井;(5)产水矿化度较低,不含或微含硫化氢;(6)井场及道路良好,且无外协问题。
根据Z21-22井采用KQ65-70型采气井口实际情况,设计参数(见表1)。
表1 Z21-22井速度管柱施工参数表
安装方案为:施工前拆除井口1#闸阀上部采气树,安装过程中在1#闸阀上部安装悬挂器、操作窗、封井器及注入头等作业设备,利用连续油管车不压井对连续油管进行下井作业,当连续油管下到设计深度时,将其座封于悬挂器上,拆掉操作窗、封井器及注入头,在悬挂器上部安装原闸阀及四通,恢复采气井口。
Z21-22井:生产层位为山2,无阻流量1.703×104m3/d,投产时间2010年6月28日。2012年该井保持配产1.0×104m3/d生产,地面管线冻堵频繁。目前油套压分别为 6.0、9.2 MPa,日均产气 0.995 8×104m3,日均产液量0.2 m3,今年以来,共计泡排16井次。该井于2011年11月21日安装速度管柱。
该井自安装速度管柱后,生产平稳,油套压稳定,油套压差较安装前减小2.3 MPa,日产气量、日产水量均明显增加,无需再采取泡排措施,排液效果明显,未发生地面管线冻堵现象。3个月增产气量为60.523 7×104m3。
表2 Z21-22井开展速度管柱排水采气前后对比表
(1)速度管柱排水采气技术能够有效增强气井携液能力,提高气井排液效率,工艺运行不受天气、地理环境限制,满足长期稳定运行需要。
(2)速度管柱排水采气技术首次在子洲气田应用,建议下步继续选取配产在0.5~1.0×104m3/d的气井开展现场试验,进一步评价应用效果。
(3)速度管柱排水采气技术操作简单,一次性投资,减少人力物力,在子洲气田有很好的推广应用前景。
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