GC-1型泡排剂应用效果评价

2013-09-05 07:50龚浩研胡均志王雅萍李晓芸张玉华
石油化工应用 2013年6期
关键词:排剂携液井次

龚浩研 ,胡均志 ,王雅萍 ,李晓芸 ,李 耀 ,张玉华

(1.西安石油大学石油工程学院,陕西西安 710065;2.中国石油长庆油田分公司第二采气厂,陕西榆林 719000)

榆林气田气田水质均呈现CaCl2水型,Cl-含量在26.94~123 107.6 mg/L,平均为 10 655.54 mg/L,矿化度358.5~98 452.3 mg/L,总矿化度平均:19 244.87 mg/L。

子洲气田气田水质均呈现CaCl2水型,Cl-含量在1 061.11~80 929.24 mg/L,平均为:12 180.80 mg/L;矿化度为1 140.94~220 990.19 mg/L,总矿化度平均:33 473.5 mg/L。

1 泡沫排水采气现状分析

1.1 应用情况

2011年,全厂共开展泡排65口井402井次,累计增产气量765.646 6×104m3。其中,榆林南区共开展泡排排水采气气井39口273井次,子洲-米脂共开展泡沫排水采气气井26口127井次。

1.2 存在问题

2010年全年,本厂共实施泡排49口井213井次,泡排有效率60.5%,泡排有效率比往年有所提升,但仍不能达到目标。分析部分气井泡排效果不明显原因:

(1)部分气井气量小、压力低,泡排不能连续加注,气井携液不充分;

(2)泡排气井中,含凝析油较高气井泡排效果较差,加注泡排剂后,不能正常携液。

2 室内试验评价

2.1 矿化度对泡沫性能的影响

为考察矿化度对GC-1泡排剂泡沫性能的影响,首先测定矿化度对GC-1泡排剂降低表面张力能力的影响,试验结果(见图1)。

试验结果显示,矿化度对GC-1泡排剂的表面张力降低能力几乎无影响,接下来进行泡沫性能测试(见图2、图3)。试验数据表明,GC-1泡排剂在矿化度0~100 000 mg/L区间,其泡沫稳定性和携液能力随矿化度递增而递减,这符合表面活性剂的一般规律,但递减程度轻微,总体趋于稳定,尤其是携液能力基本保持不变;表面张力数据也显示变化不大(28~29mN/m区间),这表明GC-1泡排剂有很好的适应矿化度变化的能力。

2.2 甲醇对泡沫性能的影响

为考察甲醇对GC-1泡排剂泡沫性能的影响,首先进行了甲醇对表面张力的影响试验(见图4)。

为进一步具体考察GC-1抗甲醇能力,分别在10 000 mg/L、25 000 mg/L、50 000 mg/L、75 000 mg/L 和 100 000 mg/L矿化度下进行了泡沫试验,找出各自区间泡排剂的最低用量点。

GC-1型泡排剂室内试验是比较成功的,但试验数据显示,当甲醇含量大于40%时,泡排剂的理论加注量偏大,还有待于进一步完善。

2.3 泡沫稳定性与起泡剂结构的关系

影响起泡剂稳定性的主要因素有分子结构、温度、界面张力等,而影响泡沫的持久性与起泡剂结构的相关四个因素:

(1)界面层排液程度:排液可使界面厚度变薄,一旦到达临界厚度,膜将破裂,低界面张力有助于泡沫的持久。

(2)表面膜强度:增加表面膜的强度,能形成多面体的泡沫,泡沫可持久。

(3)气体透过性:泡沫有大泡和小泡,根据Laplace关系式,小泡中气体压力较大泡高,气体从小泡透过液膜扩散至大泡中,结果是小泡变小,直至消失,而大泡变得更大,最后破裂。气体透过性与表面膜中分子排列的紧密度有关,膜的表面粘度高,气体透过性就低,泡沫持久性也较好。

(4)表面电荷:两个气泡之间的液膜两侧如为离子活性剂,因双电层的存在,其电斥力促使泡沫稳定性增加,尤其液膜很薄时(<200 nm),此种影响更为明显。

2.4 泡沫稳定性与凝析油的关系

通过实验:原油/水=5:5时泡沫的寿命最长,稳定性最好;原油/水=0:10时泡沫的寿命最短,稳定性最差;随着原油的体积百分比的降低(水的体积百分比的升高),泡沫量越来越大,泡沫的寿命越来越短,稳定性越来越差。综合所有的表面活性剂,GC-1(阴离子与两性表面活性剂复配)的发泡较好,稳定性最好。

2.5 室内试验评价

现场取水样做发泡性能试验及发泡剂性能评价实验,通过不同条件下测试不同浓度GC-1的发泡和携液能力测试,从数据可以看出:

(1)GC-1在高矿化度,高含凝析油、高甲醇含量条件下能够满足气井正常携液;

(2)随着药剂浓度的增大,产品的发泡和携液能力也有所提高;但当甲醇含量达到60%,产品的浓度即使增加到1%,也不产生泡沫。说明:不能单靠增加药剂用量来实现产品抗甲醇能力。

3 现场应用及效果评价

3.1 现场应用

2011年,共计应用GC-1泡排剂/棒5口井20井次,泡排有效率为60%。

3.2 效果评价

统 33-13 井:生产层位山 2+马五13、五21、五22,无阻流量1.896 3×104m3/d,以1.5×104m3/d生产该井共计泡排6井次,泡排周期8天/次,气井生产平稳,生产油、套压差为2 MPa左右,效果明显。

榆47-7井:生产层位山2,无阻流量2.54×104m3/d,以2.0×104m3/d生产该井共计泡排5井次,将该井泡排制度调整为油套压差大于2.0 MPa时泡排,7天为周期泡排,目前生产平稳。

总结分析GC-1泡排剂现场应用情况,表明,该泡排剂能够在具含凝析油、高矿化度、含甲醇气井中应用,有较好的效果,能够有效降低油套压差,平均油套压差下降2.1 MPa左右,减少井筒积液,单井产液提高0.51 m3/d。可有效提高排水采气有效率,应用期间泡排有效率提高6.2%,增产天然气60.646 6×104m3。

4 结论及认识

通过对泡沫排水采气现状进行分析,并对非水相泡沫开展研究,取得了一系列对生产具有指导意义的成果:

(1)泡沫的稳定性与起泡剂结构、凝析油含量、矿化度、甲醇浓度、扰动程度有关,其中甲醇浓度、凝析油含量对其影响较大;

(2)通过泡排剂优选及合成,GC-1泡排剂GC-1在高矿化度,高含凝析油、高甲醇含量条件下能够满足气井正常携液,符合现场使用需求;

(3)有效提高泡沫排水采气有效率,较2010年,有效率提高了6.2%,增产气量60.646 6×104m3。

[1]彭年穗.气井泡沫排液中的起泡剂[J].油田化学,1989,6(1):84-89.

[2]尹忠.泡沫评价及发泡剂复配的实验研究[J].西南石油学院学报,2004,26(4):56-58.

[3]张书平,等,低压低产气井排水采气工艺技术[J].天然气工业,2005,25(4):106-109.

猜你喜欢
排剂携液井次
水平井组合管柱排水采气研究及应用:以鄂北D气田为例
固体泡排剂在大斜度井水平井的应用
陕北气井用氧化胺型泡排剂的性能评价
抽油机井躺井中高温高矿化度治理技术
抽油机井躺井中高温高矿化度治理技术
徐深气田气井临界携液影响因素研究
气井泡排药剂性能评价方法及优选应用研究
SYZP系列高效酸液助排剂性能研究与评价
大港采油一厂合理优化举升参数
气井多液滴携液模型实验研究