高温水泵机械密封泄漏分析与改造

2013-08-16 02:10:04何志华庞永兵
中国氯碱 2013年9期
关键词:动环冷却器管路

何志华,刘 英,庞永兵,朱 柯,肖 彪,李 亮

(新疆大全新能源有限公司,新疆 石河子 832000)

1 高温水泵简介

高温水泵是新疆大全新能源5 000 t/a多晶硅项目装置的重要设备,该泵位号P0403A~F,共6台,5开1备,有时全部投入使用。由于泵的机械密封处泄漏严重,从开始安装调试,生产厂家专业人员多次维修调整并更换部件,一直未消除此缺陷。该泵的主要性能参数如下。

型号:SLZE250-500;

介质:高温热水;

介质温度:正常125℃,最高145℃;

泵进口压力:正常0.263MPaG,最大0.400MPaG;

泵出口压力:正常0.6 MPaG;

泵转速:2 950 r/min二级电机;

流量:6 000 Nm3/h;

冷却器冷却水进口温度:33℃;

冷却器冷却水出口温度:42℃;

冷却器冷却水出口压力:0.4 MPa;

密封冲洗方案:PLAN23+PLAN62 API682;

密封冲洗液:泵自身热水介质。

2 机械密封泄漏原因分析

2.1 解体检查故障现象

通过对泵机械密封解体检查,发现弹簧处有大量淤积物;静动摩擦副磨损严重,摩擦副端面出现大量磨损;动环辅助密封圈塑性变形,老化发泡而失效。

2.2 原因分析

2.2.1 直接原因

(1)大量淤积物使弹簧失效,动环不能有效补偿,使得摩擦副端面处泄漏。

(2)密封腔体内大量热量未被有效带离密封腔体,导致密封腔内温度上升,使动静环摩擦副磨损增大,也使辅助密封圈在高温下逐渐发生塑性变形并老化失效而导致泄漏。

2.2.2 进一步检查分析结果

(1)进冷却器的冲洗液温度为110℃,出冷却器的机械密封冲洗液温度过低(20℃高一些),正常出口冷却温度应为60℃左右,对比同装置以往高温水泵运行情况,可能是机械密封的冲洗液未有效地循环。

(2)P0403泵输送高温热水,冲洗液流量低,高温热水汽化或残留的气体进入冷却器管段后,没有排气口,形成气阻,影响流速。

拧开冷却器的活接头检查机械密封冲洗液管路,水流量非常小,证明此路机械密封液管路的确没有效循环起来,循环压力不够。

以上进一步说明PLAN23方案机械密封的冲洗液没有效循环,动送环没起到应有的作用而失效,最终导致机械密封泄漏。

2.3 现场P0403泵机械密封冲洗方式

单端面自冲洗PLAN23+PLAN62 API682,机械密封冲洗方式见图1。PLAN23是一种进入密封腔对摩擦副端面冲洗冷却的冲洗方式。

图1 PLAN23冲洗方式

PLAN62是对机械密封的静环背面进行急冷却冲洗方式,不对动静环摩擦副起作用,见图2。设备运行时可关闭此路冲洗液。

经以上分析,PLAN23机械密封冲洗方式不能满足实际使用要求,需改为PLAN21冲洗方式。PLAN21方案冲洗液不会因泵的动送环影响不上压而密封失效,同时,不同厂家设计的动送环结构有差异,会影响输送冲洗液能力,在安装及检修时,对动送环漏装或调整不到位而影响冲洗液输送能力;泵的出口液回流作为机械密封的冲洗液,压力高、相对流量大且输送能力有保障。

3 解决方案及改进措施

(1)改机械密封冲洗液管路

a.更改机械密封冲洗液进冷却器管路。把API682 PLAN23冲洗方式改为API682 PLAN21,即把“从泵盖出口管路”改成“从泵出口引出Ø14×2管路进冷却器管路”,见图3。

图3 改造后的机械密封冲洗管路

b.被替代的原泵盖G1/2出口用同规格的丝堵封堵。

c.根据API682 PLAN21,对泵出口管路加一限流孔板或节流阀后,进冷却器,孔板制作(孔板前后直径为Ø5mm~Ø3mm),以便能调整流速。进密封腔的冲洗液的压力按设计值范围调整,以免影响内部水力平衡。

(2)改进冲洗液的冷却器,使被冷却后的温度保持在60℃左右。

(3)对冷却器的机械密封冲洗液管路的高点安装排气口。如不装排气阀,需在运行操作上加强,即在连接丝扣处每次开机前排气操作。

(4)在材质方面,动环O型圈材质应耐高温且质量好。鉴于所输送介质为高温热水,尽量避免使用普通橡胶O型圈。

测绘机械密封动环、静环与O型圈等零件图,备机械密封的易损件。

(5)调整机封的装配压缩量,相关部件不需装入。

4 改造效果

通过对P0403A高温水泵的改造,提升了机械密封的使用寿命,高温水泵的机械密封相对无泄漏运行环境也得到改善,且密封腔的温度始终处于正常范围内。此次改造为水泵的安全平稳运行提供了保障,为生产运行维护节约了很大的成本。

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