李进良(山东省莘县中原油田采油三厂地质研究所)
卫2块属卫城主体垒块构造的一部分,主要含油气层位为沙三下2-10,含油面积4.1Km2,地质储量283×104m3,可采储量158×104m3,为一低渗常温、常压复杂断块气顶油环油藏。含气顶和边水,油环条带窄,油气层连通性好,开发过程中常发生油井气窜,气顶气被采出,油气界面上移,目前在-2680m左右。2012年12月区块共建成油水井总数93口,采出程度28.72%,采油速度0.62%。累计注采比1.58,综合递减-4.8%,自然递减-3.62%。
卫2块开发初期由于地层能量下降快,油气界面从-2700m迅速下降至-2750m附近,造成油层气窜严重,油气比高的达几千甚至上万。投入注水开发后,随着能量的补充,油气界面回缩,但由于各层吸水状况差异,能量补充的不同导致原始的油气、油水界面发生较大变化,地下油、气、水关系错纵复杂。
主要表现在一是卫2块北部沙三下4-6卫2-53-61井区和沙三下9-10卫219、276井区,注采井网不完善,处于弹性开采;二是卫2块南部沙三下9-10层位条带构造复杂,井网损坏严重,无法正常注水,影响对应油井采取配套措施。
水井跨层系注水,注水井段长,厚度大,难以有效控制,使调配测试工作量加大,措施有效率下降,影响注水效果。统计跨层系注水井 5 口(卫 2-58.-13.231.247.224、2-53、2-12),由于水井不同层系相互干扰,分注井封隔器容易失效等原因,注水效率下降。
通过综合研究与部署,对低效注水井卫2-16井实施侧钻卫2-C16、对套漏井卫256井实施大修换井底卫256H,实施后两口井共钻遇油层72.7m/33,截止2012年年底两口井累计增油4461.7t,取得了较好效果。
通过对卫2南北部三下9-10储层、沉积微相和剩余油分布综合研究,认为该层系高部位具有挖潜调整潜力,利用下层系井上返,提高三下9-10采收率。
经研究对卫81块两口生产低效井实施填砂封堵沙四段,补孔压裂三下9-10,其中新卫107井增油效果显著,措施前日产液21.3t,日产油1.3t,含水93.9%,措施后日产液26.3t,日产油17.1t,含水35%,平均动液面568m,到 2012年12月 31日累计增油 4050t。
部署实施3口:卫219、卫 2-27和卫229-C7,其中卫219井为卫81块套损低效注水井,对该井实施打塞回采措施,年累计增油1019t,效果显著。
受套损影响,卫2北块三下4-6层系局部注采井网不完善,如卫2-65——2-81井区;卫2南断层复杂带新卫256井区等均处于弹性开采状态。通过大修、恢复、转注等完善注采井网,补充地层能量。部署实施转注4口(新卫2-7、卫2-78、卫146、卫50),大修2口(新卫257、卫2-53),增加注水方向11个,增加水驱控制储量 32.5×104t,增加水驱动用储量 23.7×104t。
通过强化动态监测,加强剩余油分布研究,搞清各小层分层注水状况、分层动用状况及分层剩余油潜力基础上,通过封堵、打塞、填砂等实施层系归位;同时以井组为单元,通过酸化、重炮、重分相结合提高差层注水能力,对应油井实施压裂、解堵等有效提高二、三类层水驱动用程度。实施层系归位7井次、分注重分8井次。配套实施以分层压裂、分层解堵为主的油井措施7口。
通过油气综合调整治理效果显著,卫2块油藏综合递减、自然递减双减缓,注采井数比由1:1.47上升到1:1.37,增加受效方向12个,地层压力由21.11MPa上升到21.35MPa,动液面稳定在1300m左右,恢复和新增水驱控制储量58.0×104t,水驱控制程度提高12.01%;水驱动用储量增加32×104t,水驱动用程度提高6.63%。自然递减控制在2.48%;措施及见效增油1.58×104t,总体投入产出比1:3.29。
主要认识:
1、卫2块油藏受特殊构造控制:地层倾角陡,含油条带窄,在开发过程中油气相互影响,相互制约,保持地层压力采油中,要油气兼顾,保持油气区的压力平衡。
2、加强精细地质研究,深化构造、储层认识,是提高储量控制和动用的基础工作。
3、加大油气藏剩余油气监测力度,搞清剩余油气分布规律,是实现油气综合利用和提高采收率的主要工作。