何亚斌,徐 岗,赵自斌
(1.延长油田股份有限公司开发部,陕西延安 716000;2.延长油田股份有限公司子长采油厂,陕西延安 717300)
7247井位于子长采油厂老草湾注水开发区,该井于2002年5月3日进行转注,目前日配注量8.0 m3,实际日注水量4.5 m3左右[1]。井口注入油压2.5 MPa,显示地层吸水性非常好[2]。7247井组包括7245-4、7245-5、7247-1、7247-2、7247-3、7248、7249 和 7263 八口井。注水井已与受益井间产生微裂缝,发生明显的水窜。井组在见水之后月产液量明显增加,但是月产油量却明显下降,含水率升高,表明该井组有较大的生产潜力和治理必要性[3-5]。为封堵水窜孔道,改善层位吸水状况的差异,并缓解注采矛盾,提高水驱效率,从而控制对应油井的含水上升速度,来进一步提高采收率,达到控水稳油,增加井组其他油井产量的目的,决定对7247注水井进行调驱作业[6-8]。封堵通过7245-5、7247-3、7248和7263的高渗带,分流注入水,增加7247-1和7247-2的水驱收益效果(见表1)。
7247注水井于2015年7月3日~14日进行调驱作业,累计泵注前置段塞液35 m3,使用驱油剂700 kg,表面活性剂210 kg,主体段塞液300 m3,使用缔合物3 250 kg,水驱流向改变剂6 315 kg,交联剂1 810 kg,缓交联剂875 kg,后置段塞液216 m3,使用预交联颗粒2 700 kg,缔合物 1 076 kg,顶替液 25 m3,使用驱油剂100 kg,表面活性剂50 kg。调驱前日注水量5 m3,调剖后日注水量4 m3。调驱措施实施后注水压力明显上升,启动压力由2.5 MPa提高到4.7 MPa,调驱后吸水指示曲线上移,压降曲线明显变缓,表明地层压力提升超过十个百分点,大孔道或高渗带被有效封堵,吸水剖面发生改变,指进现象得到遏制,注采对应关系由单一对应逐步变成双向或多向对应,提高了注水效果(见图1,图2)。
该井调驱后,井组综合含水由调驱前88%下降至目前的82%,含水下降了6%,在不考虑递减率和不正常生产月份的情况下,井组的月产油量由调驱前(2015年7月)的24.87 t上升到调驱后平均 39.32 t,月平均增油14.45 t,增长 58%,截止2016年10月井组累计增油267.04 t,增油效果明显(见图3)。
7247注水井调驱之后,在不考虑递减率的情况下,7245-4井月产油由施工前(2015年7月)的3.21 t增加至施工后月平均产油5.48 t,月平均增油2.27 t,增长率为71%,截止2016年10月累计增油34.05 t。含水率由87%下降至目前的82%,下降了5%。分析认为该井与7247注水井之间对应明确,在7247注水井措施的共同作用下起到了明显的增油控水效果(见图4)。
表1 7247注水井组参数表
图1 7247注水井调驱前后吸水指数对比图
图2 7247注水井调驱前后压降曲线对比图
图3 7247井组产油、含水率变化曲线图
图4 7245-4井组产油、含水率变化曲线图
7247注水井调驱之后,在不考虑递减率的情况下,7247-1井月产油由施工前(2015年7月)的1.34 t增加至施工后月平均产油4.48 t(除去非正常生产的2015年10月和11月),月平均增油3.14 t,增长率为234%,截止2016年10月累计增油40.82 t。含水率变化不大。分析认为该井与7247注水井之间对应明确,在7247注水井措施的作用下起到了明显的增油效果,但调驱在该井上的控水效果不明显(见图5)。
7247注水井调驱之后,在不考虑递减率的情况下,7247-2井月产油由施工前(2015年7月)的1.63 t增加至施工后月平均产油4.02 t,月平均增油2.39 t,增长率为147%,截止2016年10月累计增油35.85 t。含水率由93%下降至目前的85%,下降了8%。分析认为该井与7247注水井之间对应明确,在7247注水井措施的共同作用下起到了明显的增油控水效果(见图6)。
图5 7247-1井组产油、含水率变化曲线图
图6 7247-2井组产油、含水率变化曲线图
7247注水井调驱之后,在不考虑递减率的情况下,7247-3井月产油由施工前(2015年7月)的2.14 t增加至施工后月平均产油5.29 t,月平均增油3.15 t,增长率为147%,截止2016年10月累计增油44.1 t。含水率由92%下降至目前的82%,下降了10%。分析认为该井与7247注水井之间对应明确,调驱措施起到了明显的增油控水效果(见图7)。
7247注水井调驱之后,在不考虑递减率的情况下,7248井月产油由施工前(2015年7月)的2.55 t增加至施工后月平均产油6.22 t,月平均增油3.67 t,增长率为144%,截止2016年10月累计增油55.05 t。含水率由89%下降至目前的75%,下降14%。分析认为该井与7247注水井之间对应明确,调驱措施起到了明显的增油控水效果(见图8)。
7247注水井调驱之后,在不考虑递减率的情况下,7249井月产油由施工前(2015年7月)的2.57 t增加至施工后月平均产油4.18 t,月平均增油1.61 t,增长率为63%,截止2016年10月累计增油24.15 t。含水率由90%下降至86%,下降了4%。分析认为该井与7247注水井之间对应明确,在7247注水井措施的作用下起到了明显的增油控水效果(见图9)。
图7 7247-3井组产油、含水率变化曲线图
图8 7248井组产油、含水率变化曲线图
图9 7249井组产油、含水率变化曲线图
图10 7263井组产油、含水率变化曲线图
7247注水井调驱之后五个月7263井增油效果十分明显,自2016年1月开始,月产油明显下降,在不考虑递减率的情况下,7263井月产油由施工前(2015年7月)的6.43 t增加至施工后八个月平均产油7.78 t,月平均增油1.35 t,增长率为21%,调驱后八个月累计增油10.8 t。含水率没有明显变化。分析认为该井与7247注水井之间对应不明确,调驱措施的增油控水效果不显著(见图10)。
通过7247井组的调驱措施,在深层次调堵裂缝大通道和高渗带,有效调整注水井的吸水剖面,指进现象得到遏制,解决了层间干扰问题,迫使注入水增加对低含水部位的驱油作用,井组水淹现象消失,井组综合含水率下降,原油产量明显增加,提高原油采收率,解决该井组过早出现水淹状况和有效改善层间、层内矛盾[9-11]。
通过7247井组调驱前后效果对比表(见表2)可以看出,7247井在调驱之前,日注水量为5.0 m3,调驱后日注水量为4.0 m3,注水量减少。而注入压力由调驱前的2.5 MPa提高到了调驱后的4.7 MPa,注水压力增大,调驱效果良好。
表2 7247井组调驱前后效果对比表
通过7247井组中,各井调驱前后产量对比表(见表3)可以看出,该井组中共有8口生产井,经过调剖驱油措施,7245-4井月产液由21.42 t增加到了33.51 t,月产油由3.21 t增加到了5.48 t,累计增油34.05 t,增油率为70.56%,含水率由87%下降到了82%,含水率下降了5%。而7245-5井经过调剖驱油措施,月产液由23.52 t增加到34.92 t,月产油量从5 t增加到了7.02 t,累计增油 22.22 t,增油率40.46%。7247-1井经过调剖驱油措施,月产液量从4.73 t增加到15.44 t,月产油从1.33 t增加到4.48 t,累计增油量和增油率分别为40.82 t和236.84%,增油效果非常明显。7247-2井月产油在调剖前为1.63 t,调剖后增长为4.02 t,累计增油35.85 t,增油率为146.32%。7247-3井调剖前后月产油分别为2.14 t和5.29 t,累计增油44.10 t,增油率为146.97%。7248井调剖前后月产油由2.55 t增长到6.22 t,累计增油55.05 t,增油率为143.63%。7249井月产油在调剖前为2.57 t,调剖后月产油4.18 t,累计增油24.15 t,增油率为62.65%。7263井调剖前月产油量为6.43 t,调剖后月产油7.78 t,累计增油10.80 t,增油率为21%。通过7247井组中各井调驱前后月产液量,产油量,含水率对比可以得出,该井组调剖前后增油效果明显,该井组累计增油267.64 t,平均增油率为108.55%,而含水率下降6%,调剖驱油效果明显。
表3 7247井组中各井调驱前后产量对比
调驱后吸水指示曲线上移,压降曲线明显变缓,表明地层压力提升超过十个百分点,大孔道或高渗带被有效封堵,吸水剖面发生改变,指进现象得到遏制,注采对应关系由单一对应逐步变成双向或多向对应,提高了注水效果。
7247井在调驱之前,日注水量为5.0 m3,调驱后日注水量为4.0 m3,注水量减少。而注入压力由调驱前的2.5 MPa提高到了调驱后的4.7 MPa,注水压力增大,调驱效果良好。
井组综合含水由调驱前88%下降至目前的82%,含水下降了6%,井组的月产油量由调驱前的24.87 t上升到调驱后平均39.32 t,月平均增油14.45 t,增长58%,增油效果明显。其井组内各生产井与注水井之间增油控水效果明显。
7247井组中各井调驱前后月产液量,产油量,含水率对比可以得出,该井组调剖前后增油效果明显,该井组累计增油267.64 t,平均增油率为108.55%,而含水率下降6%,调剖驱油效果明显。