长结焦时间下焦炉工艺管理及焦炭质量的探讨

2013-08-15 00:45刘学慧
河南化工 2013年1期
关键词:结焦焦炉炭化

刘学慧

(宜昌焦化煤气公司,湖北 宜昌 443001)

2012 年以来,受国际金融危机的影响,国内钢铁企业盈利能力急剧下降,纷纷减产。作为钢铁厂的上游企业——焦化厂更是呈现大幅度的亏损,国内焦化厂均采取大幅减产措施以减少焦炭产量。我厂焦炉为JN43 -80 型42 孔焦炉,于1991 年10 月投产,设计结焦时间18 h。近年来由于市场等诸多因素的影响,我厂焦炉长期处于超低负荷生产状态,最长周转时间达到56 h(每班6 炉),仅为设计能力的1/3。

1 长结焦时间焦炉工艺管理的特点

客观上讲,长结焦时间下焦炉操作管理是行业的难题,长时间低负荷生产在全国比较少见。经过长时间的生产实践得知,长结焦时间下焦炉生产主要有以下特点:①检修时间远远大于操作时间,导致集气管压力波动大,炭化室压力不稳定;②直行温度起伏较大,初装煤号与出炉号温度相差150 ℃以上,直行系数低,调节困难;③横墙曲线呈馒头型,炉头温度提升困难;④沿炭化室高向温差加大,下部焦炭过火,上部焦炭成熟困难;⑤由于上下温差大,初装煤与结焦末期温差大的叠加,初装煤号相邻燃烧室窜漏严重,横墙温度调节难度加大;⑥主管压力长期在低位运行(600 Pa 左右),安全性降低;⑦炉长涨幅加快,炭化室炉头上部剥蚀加剧。

2 长结焦时间焦炉生产对焦炭质量的影响

由于结焦时间的延长,产能下降,标准温度势必降低,回炉煤气流量减少,主管压力也随之下降,这就会造成横管压力不足,煤气喷射力不够,高向加热、边火道供热差。同时为了确保主管不低于490 Pa 安全底线,就必须更换较小的流量孔板以提高主管压力,这样就加剧了边火道供热和高向加热差的情况。因此,炭化室中上部及炉头部的煤料在炭化室内接受传热的速度变缓,煤料装入后炉温急剧下降,后续传热能力不足,煤料长时间处于干燥期和分解期,胶质体形成不充分,后期的固化和半焦收缩不良,纵横裂纹少,部分形成大块的蜂窝焦,耐磨度差,粉焦多。由于结焦时间长,火焰短小,炭化室中下部的焦炭又会过火,焦炭块度小且易碎。

3 解决的办法和措施

①在煤气消耗增加量不大的前提下,适当提高标准温度。我们先后将焦侧的标准温度由1 175 ℃分4 次提到1 210 ℃,流量维持在64 000~68 000 m3/d。②分段加热提前8 h 关闭出炉号的加减考克,既可以增大主管压力,保证焦炉的安全运行,亦可以减少回炉煤气的消耗。③增大流量孔板提高横管压力,将地下室的流量孔板由原来的27 mm 换成30 mm,以提高横管压力,改善边火道供热不足和增大煤气喷射力,以改善高向加热。④加强横墙温度的管理,着力提高横墙系数,横墙温度的均匀与稳定是其他工作的前提条件。为了实现横墙温度的均匀,我们加大测调频率,采取循环测量,每月至少循环4 次,横墙系数均在0.95 以上(边炉、病号炉除外)。⑤加强炉体的密封。长结焦时间,焦炭成熟后在炭化室内还要停留相当一段时间,空气进入炭化室使成熟后的焦炭在炭化室燃烧,其危害非常大:一是扰乱正常的加热,二是降低焦炭的产量,三是影响焦炭的质量,四是对护炉铁件及炉体的严密性产生不可逆转的损坏,因此加强炉体密封显得尤为重要。⑥集气管压力在出炉期与非出炉期实行区别管理。

4 结论

通过分析长结焦时间焦炉工艺的特点及对焦炭质量的影响,我们经过反复试验,基本探索出了一套适合长结焦时间焦炉工艺管理的办法和加热制度。经过一段时间的试运行,焦炉生产稳定,焦炭质量稳步提升,取得了预期的效果。

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