振动筛激振器易损问题技改措施

2013-08-15 00:44赵军涛张
设备管理与维修 2013年12期
关键词:筛面激振器振动筛

赵军涛张 军

1.陕煤化集团蒲白矿业有限公司朱家河煤矿 陕西白水县

2.西北可持续发展研究中心 西安市

1.问题

型号2YH2160双层双振幅振动筛装机运行5 600h后,轴承温度升高至110℃,U形密封环失效漏油,导致轴承抱死而停机检修。拆解后发现,振动筛激振器左右两边的轴承内圈磨损严重、辊子部分破损、保持器已碎、激振器腔体残留的润滑油中有大量金属粉末、密封法兰径向磨损且限位螺钉烧蚀。按照设备手册采购相关配件并装配完毕,开机运行30s,激振器左右两端轴承与平衡轮部位冒烟,且有润滑油焦糊气味。

停机拆解,发现激振器偏心轴与U形骨架橡胶密封圈金属压盘3限位螺钉中的一个烧蚀严重。重新更换限位螺钉后冒烟问题解决。开机空车运行1h后未见异常,给料连续工作864h,轴承温度再次升高至110℃,U形密封环失效漏油,轴承抱死,损坏情况同前。在以后的13个月里总共停机维修15次,问题始终没有解决。

2.分析

设备是单层筛网升级为双层筛网的产品,振动次数708次/min,电机功率30kW。振动筛从单层升级成双层后,上筛面孔径(100mm)、孔间距和阵列布局与下筛面相同,物料通过率高,但物料中的大块矿料,首先冲击筛面后将势能传递给激振器主轴两端的轴承,瞬间增大轴承负荷。当振动筛下筛面物料铺满时,振动筛承重在1 000kg,再加上比原来多了一个筛面的负荷,振动筛总承重超过2 500kg,在11mm的振幅下,将所有势能作用在轴承上,对轴承来说使用条件恶化。

分析设备运转状况记录,设备运行温度一直比原厂交付使用后的5 600h平均高5~15℃。维修安装后运行48h左右,振动筛轴承箱就开始漏油,操作工补加润滑油。每次出现故障前,轴承座间距在2 100mm以上的振动筛两端,温度同时升高到90~110℃,且总是发生在振动筛轴承抱死之前24h左右。根据设备15次维修后的运行事实分析,过小的轴承间隙,80℃左右的环境,轴承会持续升温然后抱死,运行时间一般不超过3h。过载不是轴承破坏的主要原因,因为轴承更换前已经运行了5 600h,包括以后都是在运行900h左右才突然升温导致抱死。如果是严重过载,轴承破坏时间一般都在5h以内。所以,只有轴承游动间隙过大的可能性,但也有同事质疑,理由是更换的轴承型号与出厂型号相同。

设备手册提供的轴承型号3734MB/W33/C2,维修中更换的轴承型号3734MB/W33/C4,很明显,游动间隙差了两个级别。对维修班随后的调查中,有6位维修人员提到以前的轴承是16枚辊柱,而现在的只有15枚,而且更换轴承后每次停机时,听到辊子的撞击声明显比以前大得多。因此查阅轴承标准,对这种15枚辊子的轴承评估后,得知其间隙>C4,而该型号的国标轴承游动间隙为C2~C3。因此,轴承间隙过大是问题的症结。该振动筛11mm的振幅,1 500kg的载重,708次/min的振动,如果轴承间隙过大,会造成轴承油膜及工作面破坏。激振器轴的径向过量跳动,超过U形橡胶骨架密封弹性极限后,将轴向粘附的润滑油吸入腔体内,轴承过大的间隙给了骨架密封圈吸排动力,使润滑剂从主轴表面挤出,同时加速了密封件的破坏并导致润滑剂急速流失。

3.对策及效果

从设备采购档案发现,购买的激振器轴承3734MB/W33/C4、U形橡胶密封圈、密封压盘都不是原配套厂家的零件。故此,从设备环境、温度管理的每小时测试记录、振动管理的每小时变化、养护管理的润滑油检测记录、噪声管理的24h比对、备件采购流程的精细化完善、备件入库的出厂设计比对和三查,强化设备管理流程。联系振动筛厂家,做出恢复出厂装配的方案,采购了原厂配套轴承3734MB/W33/C2、U形橡胶密封圈及密封压盘。2013年5月重新安装,至今轴承运行正常,没有出现因激振器故障导致的停机现象,彻底排除了激振器易损故障。

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