氨压缩机段间冷却器在线堵漏创新技术及运行评价

2013-07-31 12:59:48樊双新
化工设计通讯 2013年4期
关键词:合成塔列管闪蒸

樊双新,邵 军

(河南煤化集团中原大化公司,河南 濮阳 457004)

1 概 述

河南中原大化有限责任公司年产300kt合成氨装置,是我国引进的具有上世纪八十年代国际先进水平的大型合成氨装置。它以天然气为原料,日产合成氨1 000t;采用UHDE-AMV低能耗工艺流程。在氨合成工序,混合气中氨与未反应的氮气、氢气的分离是采用普通冷冻的方法。据在温度相同、压力相同的条件下,气氨的液化温度比氮气、氢气都要高,更加容易冷冻下来这一特性,利用温度较低的液氨作为气氨的冷冻剂,将气氨冷凝,而后与未液化的氮气、氢气分离。这样一来,作为冷冻剂的液氨的温度,直接影响到合成工序混合气中气氨的含量;冷冻剂温度的增高,直接影响到合成塔入口的氨净值,增加了气氨分压,降低了合成塔的转化率。

2 冷冻回路工艺流程简介

我公司采用的氨压缩机装置为两级氨冷的冷冻循环,选用了2MCL528单缸两段离心式压缩机,由HG32/20背压式蒸汽透平(09MT01)驱动。来自第一氨冷器(08E005)的气氨和来自第二氨冷器(08E006)及气体冷却器(10E004)的气氨,分别进入氨压缩机(09K001)一段的吸入侧,经一段压缩入段间冷却器(09E005)冷却后再与从氨闪蒸槽(09D001)来的气氨汇合,于42℃、0.908MPa进入09K001的二段吸入侧,压缩至1.56MPa、100℃,经水冷器(09E002A/B),气氨液化为液氨,入氨收集器(09D002),然后流经换热器(09E003A/B)。氨闪蒸槽(09D001)及产品氨加热器(09E004)液氨与来自闪蒸槽(08D001)的冷氨进行换热,使之冷却减压降温,重新作为冷冻剂送往第一、二氨冷器(08E005、08E006)和气体冷却器(10E004)使用,构成冷冻循环回路(如图1所示)。

3 事故描述

作为氨压缩机(又称冰机)一段出口到二段入口之间的段间冷却器(09E005),是一套至关重要的换热设备。氨压缩机一段出口来的气氨入中间冷却器(09E005)冷却后再与从氨闪蒸槽(09D001)来的气氨汇合后进入09K001二段吸入侧。09E005换热效果的好坏,直接影响到氨压缩机二段入口温度。氨压缩机入口气氨温度增高,不但增加氨压缩机的功耗,而且使氨压缩机二段出口氨产品的温度也有所增高,降低氨压缩机的做功效率。我公司09E005采用的是浮头式换热器,气氨走壳程,循环水走管程。在今年设备开车运行正常以后,发现09E005入口温度T09004为64.9℃,出口温度T09007为59.7℃,进出口温差不大;背压式蒸汽透平(09MT01)的蒸汽消耗在138t/h左右,冷冻回路整体冷量不足,合成塔入口氨净值明显下降,合成塔瞬时氨产量也有明显下降等。设备检修人员现场检测查漏,发现09E005的换热管有5根泄漏,造成09E005换热效率严重下降,T09004与T09007之间的温差减小到了5.2℃;并且有大量的氨气流入管程循环水中,随循环水流进供水厂,造成供水厂HN3-N严重超标。09E005结构如图2所示。

图1 合成氨冷冻回路示意图

图2 09E005结构示意图

4 在线堵漏

经过检修人员检测,发现09E005靠近循环水进出口侧,上部有1根列管出现泄漏,下部有4根列管出现泄漏。由于设备正处于正常生产状态,09E005气氨侧根本无法交出检修,给检修工作带来了巨大的困难。为了保证生产的正常进行,决定对09E005进行在线 “微创手术”(即在线堵漏),这样,既避免了停车检修的难题,又能够满足正常生产的要求。其中,对于上部出现的1根泄漏列管,采取如下处理措施(如图3)。

首先,对上部列管的漏点进行确认,用一根直径略微大于列管的套管与之进行衔接,套管与列管之间利用粘合胶进行粘合,套管上部接有一根引氨管线;另外,在循环水回水侧管壁上开一孔,放入一根接引管线,利用螺母使其与衔接套管上部的引氨导管相连接,由此可以将换热器泄漏的气氨直接引到换热器外部;循环水回水侧管壁上开孔处外接有一道阀门进行控制,利用胶管将气氨引至废氨槽内进行回收。衔接套管后面接有一根压制弹簧,弹簧的另一侧与循环水侧法兰盖相连接,当循环水法兰盖安装回去时,可以挤压弹簧,对于衔接套管起到一定的固定作用。利用同样的原理和方法,下部4根泄漏的列管也进行 “微创手术”,其处理措施如图4所示。

图3 换热器上部漏管处理示意图

下部4根泄漏列管衔接部分与上部漏管的处理原理和方法基本一致,只是增加了一个引氨汇总管,将4根泄漏列管引出的气氨进行汇总,然后经引氨汇总管将气氨引出换热器;同样地,在循环水上水侧管壁上开孔,循环水上水侧管壁上开孔处外接有一道阀门进行控制,利用胶管将气氨引至废氨槽内进行回收(制取氨水),这样,不仅保护了环境,而且可为公司带来不少的经济效益。

图4 换热器下部漏管处理示意图

5 在线堵漏后运行评价

氨压缩机(09K001)二段入口温度(T09007)由59.7℃下降到41.2℃(如表1)。入口温度的降低,使得氨压缩机入口单位体积内的氨分子量增加,氨压缩机的做功效率得到明显提高,蒸汽透平(09MT01)在相同条件下耗汽量(F09004)减少1.34t/h(如表1),一天能够减少高压蒸汽消耗30t左右。由于氨压缩机做功效率显著提高,冷冻回路的冷冻温度T08008由-9.1℃降至-9.6℃(如表1),合成塔氨净值有显著增加,瞬时氨产量也有所提高(如表2)。就环境保护方面而言,循环水中NH3—N由4 868×10-6下降至86×10-6,很大程度上减轻了环保压力,也减少了气氨的损失。从经济方面来说,氨压缩机每天能减少高压蒸汽消耗30t左右,每天能够节省6 300元;而合成塔氨净值的增加,直接提高了合成塔的氨产量,据统计每天大约能够多产近20t液氨,直接经济效益为5.8万元。

经过对09E005进行有针对性的在线堵漏,

表1 09E005堵漏前后冷冻回路相关数据的变化

表2 09E005堵漏前后合成塔运行数据

6 结 语

氨压缩机段间冷却器(09E005)在线堵漏项目的成功实施,既保证了装置的安全稳定运行,又增加了公司的经济效益,环境保护方面也得到了较大提高。该堵漏技术简单易行且原理简单,但是微创堵漏技术是在气氨环境下进行作业的,具有一定的危险性。

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