尚根凤,张国全,周海成
(莱芜钢铁集团有限公司,山东 莱芜 271104)
高炉冶炼排渣出铁时产生的烟尘和上料过程中的粉尘,是高炉生产中的主要污染源,污染源的全过程跟踪控制是钢铁企业环境治理工作的重要部分。莱钢炼铁厂6 座1080 m3高炉共设9 个出铁场,其中1#、5#、6#高炉分别设有2 个出铁场,出铁沟为贮铁式铁沟,出铁场主要采用布袋除尘,吸尘点设在高炉铁口及罐位处,吸尘效果良好。但在高炉出铁时段,产生大量烟尘并从出铁口、渣口、铁水沟、渣沟等部位同时散发出来,尤其是铁口、流铁沟部位的烟尘产生量大且持续时间长,不易捕集,现场环境受到一定影响。据统计分析,出铁过程中产生的烟尘66%以上的粒径<10 μm,长期悬浮于空气中,对人体的危害极为严重。为此,对高炉出铁场铁沟实施密封除尘改造,以减少高炉出铁主沟、流铁沟及渣铁沟处烟尘异常排放,进一步改善高炉出铁场作业环境。
在铁沟上方增设除尘罩密封除尘,能够明显改善现场作业环境,对铁沟内的铁水也具有一定保温作用,从而保护铁沟内衬与沟底不受侵蚀破坏;同时,确保作业人员安全通行,减少现场安全隐患。除尘罩的制作可结合现场情况提前制作完成,后期的管道连接及安装调试工作,与高炉出铁时段交叉进行,在正常生产过程中即可实施完成。
在主沟上部安装管段式除尘罩。除尘罩制作采用12 mm 厚钢板弯制成弓形,罩子两侧底部焊接垫板(厚16 mm,宽200 mm),垫板长度与各分罩等长。主沟除尘罩内缘弦长2.0 m,罩子高度800 mm,断面结构如图1所示。
图1 主沟除尘罩断面结构
考虑到高炉出铁时流铁支沟部位烟尘较大,尤其改铁沟时发生烟尘持续时间长,烟尘量较大。为便于日常操作,根据现场实际情况,在流铁沟处采取房型捕集罩与管段式除尘罩相结合的除尘方式。即在流铁沟沙坝部位安装房型捕集罩,其他部位安装管段式除尘罩,并相互连接。
1)流铁主沟上部安管段式除尘罩。除尘罩内缘弦长1.0 m,罩高500 mm,在1#、5#罐位侧流铁沟上部安装,断面结构与图1 类似。安装时选择接近沟咀位置,并根据现场铁沟坡度与弯度情况,制作弯管实现连接。
2)流铁支沟上部(沙坝位置)设置房型捕集罩。在2#~4#罐位侧流铁沟沙坝上部分别安装房型捕集罩;靠近沙坝一侧制作检查门,便于日常维护操作。房型捕集罩结构见图2。
由于各高炉的主沟、流铁沟具有一定坡度,待所有除尘罩制作完成后,必须对铁沟两侧地面进行清理、平整,为后续的顺利合茬创造条件。
图2 房型捕集罩制作示意图
1)主沟除尘罩合茬:整体长度6 m,即从撇渣器部位沿主铁沟中心线向北遮盖6 m,将撇渣器小井盖入罩内,安装在泥炮、开口机作业半径之外。主沟罩靠近撇渣器一端进行盲堵,与流铁沟除尘罩隔离,出铁时烟尘聚集至铁口附近,通过铁口顶吸、侧吸罩实现吸尘。
2)流铁沟除尘罩合茬:流铁沟上方除尘罩有房型捕集罩和管段式除尘罩两种,房型罩沿铁沟方向、平行于罐位罩安装于沙坝上侧。如:1#高炉南出铁场的罐位罩距离流铁沟沙坝位置较远(2.95~4.60 m),房型罩与相应罐位罩之间采用管段式除尘罩连接,房型罩顶部开孔与罐位吸尘主管连接实现吸尘,中间安装DN350 蝶阀用于控制开度;北出铁场罐位罩与相应房型罩距离较近,直接将房型罩与相对应罐位除尘罩连接实现吸尘。
所有管段式除尘罩、房型捕集罩现场安装完成后,根据各除尘罩的对接情况进行密封,以缩小罩与罩之间的缝隙。除尘罩罩沿采用钢板焊接制作,罩沿高度根据现场实物连接缝隙确定。
为便于日常操作及检修维护,在管段式除尘罩的顶部、房型捕集罩的两侧焊接Φ80 mm 吊装孔。在每节除尘罩侧面开观察孔(长300 mm,宽500 mm),即主铁沟罩两侧各开1个孔,流铁沟管段罩每节单侧开2、3个孔。用Φ12 mm圆钢制作观察门活动折页,日常检查维护时将观察门向上开启。
1)除尘罩内侧焊接锚固钉:为防止除尘罩受高温烘烤变形,罩子制作完成后,其内壁焊接锚固钉,锚固钉采用Φ10 mm的螺纹钢制作,按照200 mm×200mm分布焊接。
2)除尘罩内壁喷涂耐火材料:耐火材料采用轻质喷涂料(体积密度1.85~2.2 g/cm3),房型捕集罩顶面内壁喷涂厚度20 mm,管段式除尘罩的观察门内壁喷涂厚度50 mm,其他各部位喷涂厚度70 mm。经计算,除尘罩全部制作喷涂完成后,主铁沟罩重量约0.88 t/m,流铁沟管段罩重约0.45 t/m。现场制作的每节除尘罩重量在行车起重载荷许可范围内。
3)除尘罩内壁焊接加强筋:房型捕集罩,在除尘罩内壁焊接加固∠70×7角钢;管段除尘罩,在除尘罩内壁两侧焊接16#槽钢;同时现场按照除尘罩弧度用厚度16 mm 钢板割制加固筋板(宽度70 mm),并以1 m间距焊接于除尘罩内壁。
现场安全通道及走梯利旧,并根据管段式除尘罩的高度适当抬高;需增设新安全通道及走梯的,在其底部焊接锚固钉并喷涂耐火喷涂料后使用,以确保过往人员的通行安全。
高炉出铁场铁沟密封除尘改造后,消除了高炉出铁时烟尘扬起现象,减少了污染,高炉出铁场作业环境明显改善,环境效益明显;同时,出铁沟密封除尘改造,对铁沟内铁水起到了良好的保温作用,有利于减少铁水损失,降低铁水罐及出铁沟的日常维护费用,年综合经济效益达200万元。