数控设备维修的体会

2013-04-29 02:42薛巍
关键词:维修故障

薛巍

摘要:阐述了数控设备常见故障现象,结合实际工作经验,总结提炼出五种维修方法,简单实用。

关键词:数控设备 故障 维修

数控设备是复杂的机电一体化集成设备,它的维修方法有别于普通机床。设备的故障出现,往往不单纯是机械、液压、电气控制系统或数控系统的原因,在维修工作中,针对每次故障的特点,认真分析、归纳、总结出实用的维修方法,有助于快速、有效地排除故障。

1 直观法

在故障出现时,维修人员可以通过“望、闻、问”的方法,直接找到故障点,快速有效地排除故障。望:就是通过眼睛观察故障关联部位,发现异常状况。闻:通过嗅觉发现异常状况,这在维修电路板时经常用到。问:由于操作人员对设备比较熟悉,异常状况他们往往能第一时间观察到。询问操作人员故障发生时或发生前,设备有无异常状态,如异响、震动等。通过细心的观察,简单的询问往往能达到事半功倍的效果。

例1:

故障现象:一台肖布林43数控加工中心,加工过程中,突然停机,各轴伺服驱动报警,电源模块报警。

维修过程:望:观察机床加工区是否有异常状况,如撞车等现象;查看电气控制柜中有无异常状况;闻:打开电器柜门,闻到有异味;问:询问操作人员,得到在故障发生时,电气柜中有异响的信息。

故障分析:结合以上结果综合分析,判断问题出在电气柜中,检查发现,电源模块前端380V进线保险(FU11)损坏。更换后,设备恢复正常。

2 排除法

这种方法我们经常使用,将所有怀疑的故障原因通过由易到难、由简到繁排序,先排除简单容易的,再进行难度较大的检查,能够提高我们解决故障的效率。

例2:

故障现象:一台肖布林43数控加工中心,在加工中突然出现报警,电源模块和伺服模块掉电。报警信息如下:400 servo alarm X axis overload;414 X axis detection related error/ Y axis detection related error/ Z axis detection related error/ C axis detection related error/ 5 axis detection related error;750 spindle serial link start fault。

维修过程:使用排除法处理,步骤如下图:

小结:针对此类故障报警信息较多,可怀疑的故障点范围大的特点,可以使用排除法,使维修思路清晰明了,减少重复性的检查,可提高维修效率。

3 自诊断功能分析法

随着科技的发展,现在的数控机床所具备的自诊断功能已经趋于完善,通过这个功能,我们往往能够更容易找到解决故障的切入点。如系统报警信息、I/O状态等等。

例3:

故障现象:一台BUMUTEC S192F车铣复合加工中心,换刀时,刀臂停在0度位置,换刀动作停止,出现报警(报警显示为刀臂未在正确位置),并提示检查I/O状态,应为I605.6=1;I605.7=0;I606.2=1。

维修过程:正确换刀动作应为:刀臂旋转90度→同时抓主轴和刀库的刀柄→松刀→旋转180度→抓刀→旋转90度,刀臂回到0度位置→换刀结束。刀臂0度和90度位置均有一个接近传感器为PLC提供刀臂位置信号。I605.6信号为0度位置;I605.6信号为90度位置。根据系统提示的信息检查I/O状态,发现I605.7=1,说明该接近开关状态异常,进一步检查开关发现接近开关端面上沾有一片铝屑,导致该开关失灵。清理后,设备恢复正常。

4 替换法

在一些较为明显的故障出现时,通过交换相同的模块或部件,能够帮助我们尽快的找到问题所在。

例4:

故障现象:一台肖布林43数控加工中心,早上开机后,执行回零动作或移动坐标时,出现报警信息:1003:Spindle Amplifier Fault;1014:Magazine door locking fault;1012:Emergency stop actuated;414:X Axis Detect ERR/ Y Axis Detect ERR/ Z Axis Detect ERR/ C Axis Detect ERR/ 5 Axis Detect ERR;751:Spindle-1 Alarm Detect(AL-51)。各轴伺服驱动、主轴驱动、电源模块报警,关机重启,故障依旧。机床上电后不做任何动作2小时左右,能够恢复正常。

维修过程:根据报警信息综合分析,主要故障点在电源模块上,更换备用电源模块后,故障消除。

例5:

故障现象:一台肖布林43数控加工中心,主轴不能旋转,执行换刀动作过程中,在主轴定位动作时报错,执行立卧转换时动作不能执行完,但无任何报警。

维修过程:Y525电磁阀(轴头松开)接到松开信号时不动作,系统认为该动作在执行中,所以无报警,但主轴不允许旋转。与相同型号电磁阀Y527(主轴加紧)对调后,故障现象转移。

结果:更换新电磁阀。

5 综合分析法

数控设备是复杂的机电一体化集成设备,故障的出現原因包含的范围较广,所以在寻找真正的故障原因时,需要结合以上所讲的各种方法,综合起来分析,才能快速有效的排除故障。

例6:

故障现象:一台福裕2040出现系统报警:PMC 950 PC050(I/O LINK通讯错误);1040 电机过载;1070 主轴冷却压力低;Er 32 NO I/O DEVICE;Er 97 I/O LINK。

维修过程:

①检查各电机前端热继,均正常,排除1040报警。

②检查主轴冷却单元,工作正常,无任何报警,排除1070报警。(排除法)

③根据Er 32 NO I/O DEVICE; Er 97 I/O LINK 报警提示,检查I/O板插头,无松动;与相同设备交换I/O板,报警依旧,排除I/O板及连接的问题。

④查电路图,找到与I/O板有关联的两块控制板I/O BOARD;DISTRIBUTED I/O BOARD。检查发现DISTRIBUTED I/O BOARD 上的LM31-1A保险烧坏。由于不能确定设备因何原因烧的保险,先更换新保险,开机上电后,机床回零点时,保险又烧掉了。检查+24V DC,其部分电路示意图如下:

开机上电检测+和23*两点电压为24V,正常。再查24*和23*两点,发现这两点间短路。

⑤根据原理图找出有7路外围输入与24*接点有关,采用排除法一一测量后确定,短路点为Y轴限位开关信号线到电气柜中接线排的24*接点。检查Y轴限位开关电缆,发现在Y轴导轨护板内的电缆由于固定卡脱开,造成电缆线绝缘皮破损短路。

⑥在查找电缆线破损位置时,询问了操作者首次报警时Y轴所处位置,结合维修过程中的第二次烧保险时,Y轴基本也在相同位置。很快找到了破损点。

小结:这个维修案例中,首先利用系统自诊断功能,初步圈定故障范围,再使用排除法、替换法使检查范围逐步缩小,最后通过询问操作者及观察故障再现时的机床状态,确定故障点,问题迎刃而解。

总之,数控设备在使用过程中,应该重视保养,重视技术资料的备份,同时应对数控设备的内部系统的关联深入学习,了解相互间的关系,以利于维修时分析是硬故障还是软故障,提高数控设备故障的判断和维修能力。

参考文献:

[1]赵胜利.专用数控设备的故障排除方法[J].中小企业管理与科技(下旬刊),2009(08).

[2]张振离.数控机床常见故障诊断及维修[J].中小企业管理与科技(下旬刊),2012(09).

[3]董海萍.数控机床故障的诊断与维修[J].中小企业管理与科技(下旬刊),2010(07).

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