张涛,张康,张岩彬,贺世爱
我公司在2008年开始建设余热发电项目,并于2009年初投产。四炉两机的配备,机组额定容量9MW,年发电5000万kWh,满足公司自用电量的25%,相当于节约2万吨标煤,减排5万吨CO2。同时又解决了员工取暖、洗浴、做饭等需要,完全取代了燃煤锅炉,每年可节约1500t标煤。项目的成功运行,不仅有力地提高了能源的利用率,而且保护了环境。本公司余热发电系统已成功运行3年时间,在此,根据我们所做的一些具体工作,谈一下提高水泥窑余热发电系统运行可靠性以及提高效率的措施。
我公司余热发电的主蒸汽系统,采用母管制,AQC和SP锅炉产生的过热蒸汽汇总到主蒸汽集箱,再通过主蒸汽集箱分配到每台汽轮机组。锅炉过热器管道为ϕ219mm,原设计的主蒸汽疏水管路和疏水阀为ϕ 25mm,严重制约了暖管质量,延长了暖管时间。我们将主蒸汽疏水管路和疏水阀改为ϕ50mm,改造后,很大程度上缩短了暖管时间,暖管质量也得到提高。锅炉暖管时间从原来的3h缩短至1.5h,缩短并炉时间,提前发电1.5h,按照每小时7500kW负荷计算,每次并炉,每台锅炉可以多发电3000kWh,且减少了蒸汽的外排,对环境保护做出了贡献。
(1)我公司1号汽轮机在日常运行时存在低负荷波动现象,调节油压也随之波动,主油泵出口压力偏低。解体油动机后,发现油动机回油和错油门回油互通,回油互通导致调节油通过错油门回油泄油,调节油压降低,这就造成二次油压波动现象的发生,从而导致汽轮机在低负荷的情况下波动。
经与汽轮机制造厂家联系,此缺陷为加工制造缺陷。我们在油动机和错油门的接合面焊接一块小铁板,增加密封面宽度至15~20mm,手工修平,保证油动机工作正常,把油动机和错油门的回油分开。改造后,不再发生调节油泄压的问题,彻底解决了油动机和错油门回油互通的问题,从而确保了机组的安全经济运行。
(2)解体两台汽轮机自动主汽门,发现自动主汽门法兰盘垫片损坏严重,此法兰垫片原为普通的金属垫。另外,在汽轮机揭缸后,发现调节级、第一、第二和第三压力级的叶片损坏,分析叶片损坏的原因,主要是由自动主汽门的法兰盘垫片损坏后进入汽轮机通流部分所致。
自动主汽门在运行中漏气也是由法兰盘垫片损坏造成的,进入汽轮机的主蒸汽压力就会降低,影响机组的经济运行,减少发电量。同时此法兰盘垫片损坏后,时刻威胁着现场工作人员的人身安全和设备安全。由于自动主汽门的结构所致,市场上普通的法兰盘垫不适合在此处使用,我们制作了合金齿形垫,合金齿形垫材质为1Cr18Ni9Ti(不锈钢),从而彻底消除了此设备制造缺陷,既保证了机组的安全经济运行,又保证了现场工作人员的人身安全。
(3)汽轮机的真空度是影响汽轮机经济有效运行的主要原因,2号汽轮机在揭盖后,发现上汽封压盖尺寸不合适,存在松动现象,压盖的松动造成上汽封密封不严、汽封漏气,在一定程度上影响了机组的真空。我们重新加工了定位销,安装后上汽封密封牢固,降低了汽轮机的排汽压力,从而保证了机组的运行真空。
汽轮机本体的改造,处理的大多是设备在制造过程中,因为加工精细度引起的缺陷,这些缺陷的存在,很大程度上影响机组安全有效运行,通过技改,在一定程度上解决了这些问题。
AQC锅炉烟风进口管道磨损严重,存在漏风现象。漏风造成锅炉的进出口烟风压力差变小,锅炉的进风量变小,从而AQC锅炉的产汽量和蒸汽品质都有所降低。
我们根据现场管路的尺寸,重新制作了管道,并在管道内部打上浇注料,彻底避免了管道磨损漏风现象的发生,锅炉的进出口压力差得以提高,在一定程度上提高了锅炉的热效率。
四台锅炉在冬季运行困难,锅炉整体散热严重,损失了不少热能,锅炉的热利用率降低,从而减少了发电量。而且由于严寒使部分仪器仪表冻坏,增加了维修成本。
我们投资近80万元,对四台余热锅炉外壁做整体保温,利用锅炉自身散发的热保护仪器仪表。此项工作完成后,仪表损坏数量减少,熟料发电量提高了1.12kWh/t。根据公司的实际生产水平,每天生产熟料5000t计算,每天可多发电5600kWh,每月多发电168000kWh,全年多发电约184800kWh,按照工业用电0.662元/度计算,每年可增加效益120万元,投资在当年就可回收,降低了公司运营成本,达到了节能减排的目的。
我公司的SP锅炉是卧式锅炉,介质需要强制循环,强制循环泵的性能直接关系到SP锅炉的效率。我们加大强制循环水泵电机功率,从原来的55kW提高至75kW;对强制循环泵的叶轮进行改造,增大叶片间隙。通过这两项改造,提高了SP锅炉强制循环水泵的扬程、泵的出口压力和泵的流量,从而提高了窑尾锅炉的产汽量和蒸汽品质。
由于SP锅炉的介质是强制循环,介质在对流管束内流动,对流管束底部有“U”型弯头,这些弯头暴露在烟气中,受到烟气冲刷,存在磨损现象,容易造成弯头损坏,从而发生爆管事故。我们在靠近弯头的地方加上挡风板,使烟气不直接吹向弯头,对弯头起到保护作用,提高了锅炉运转率和发电量。
无论是汽轮机组汽水系统的改造、汽轮机本体的改造,还是锅炉的改造,这些技改投入成本不大,得到的回报却很大。不但取得了经济效益,还为环境保护起到了一定作用。余热发电是水泥窑节能减排的重要项目,其效率的提高能够为公司降低生产经营成本做出重大贡献。■