O-sepa选粉机密封环磨损处理

2013-02-28 07:28
水泥技术 2013年6期
关键词:凹形选粉补焊

O-sepa选粉机密封环磨损处理

Wear Processing of O-sepa Seperator Sealing

金光辉,乔 新,陈 猛,王 凤

选粉机密封失效是造成产品跑粗或出现粗颗粒的原因之一,即对产品质量有重要影响。通过对选粉机的密封方式及其原理进行分析,针对选粉机密封磨损跑粗问题,采取整体提高选粉机转子措施,进一步缩小密封环间隙,达到了选粉机密封要求,应用效果较好。

选粉机;密封;间隙;转子

1 存在的问题

我公司1号、2号水泥粉磨系统配套选粉机均为O-sepa N-2000型,自2003年投产以来,平均台时产量逐渐下降,细度及比表面积合格率降低,2007年运行时先后出现水泥中含有极少量1~2mm粗颗粒物料的现象,在磨机操作上只能靠减少系统通风量和提高选粉机转速调节,以保证产品质量合格。检修时发现选粉机转子密封环磨损,间隙达到15~20mm,造成选粉机失去有效调节作用,进而影响水泥产量波动。该选粉机密封结构形式为迷宫密封,其回转部分与固定部分相接处的间隙采用凹形环和凸形环密封。凹形环通过螺栓固定在选粉机壳体的顶部,凸形环联接在笼型转子顶部,密封间隙要求8±2mm。当运行周期较长,凹、凸形环出现磨损,如图1所示,若密封间隙过大,就会导致密封失效,出现选粉机物料“短路”现象。

2 采取的措施

起初制定方案是利用检修时更换配件,但需要拆除传动装置,卸下转子,而且选粉机内部空间较小,实际施工难度较大。在安装时,还要满足密封间隙,保证笼型转子回转过程中凸形环和凹形环同心,以防止两者之间接触磨损后影响密封的效果。因此考虑到此方案订购配件时间长,更换工作量大,施工技术要求严格等因素未实施,而采取了简易措施进行处理。

图1 密封环结构及磨损部位

图2 整体提高转子5mm密封环结构

(1)对密封环进行补焊处理

根据密封环的磨损情况,进入转子内部,对凹形环内圈采取补焊φ 10mm钢筋处理,补焊后间隙在6~10mm,一定程度上达到了密封效果。但因密封环磨损为整体磨损,个别较大颗粒仍然会溢过来,造成补焊部分磨损,运行一年以后随着凹、凸形环的进一步磨损,最后采用宽为30mm、厚度为5mm的扁钢对内圈补焊处理,如图2所示。从实际运行上看密封效果并不是十分理想,细度仍然偏粗,选粉机转速还是较高。

(2)采取整体提高笼型转子措施,彻底降低密封环间隙

2010年通过对选粉机更换下轴承密封检修机会,对选粉机转子密封环进行检查,发现凹、凸形环密封均不有同程度的磨损。因考虑转子为动态运行设备,对动平衡要求严格,凸形环密封难于补焊处理,决定采取整体提高笼型转子方案,即对传动底坐及减速机包括电机整体提高5mm,凹形环内侧仍然补焊耐磨板,重新固定笼型转子内部支撑。转子垂直度找正以后,试转选粉机无刮碰现象。转子提高后如图2所示。

3 结语

经过笼型转子整体提高后,降低了密封环间隙,成品细度、比表面积合格率均提高,成品中再无较大颗粒出现,选粉机转速相对降低产量150~200r/min(电机转速),磨机台时恢复以往正常状态。

TQ172.633

B

1001-6171(2013)06-0106-02

��山中联水泥有限公司,山东 泰安 271413;

2013-02-27; 编辑:蒋玉雪

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