杨东伟, 郁鸿凌, 管晨希, 肖博钧
(上海理工大学 能源与动力工程学院,上海,200093)
随着高炉冶铁技术的发展,高炉鼓风按送风湿度控制[1-3]而言,经历了一个从自然湿度鼓风到加湿鼓风再到脱湿鼓风的过程.1974年日本开始出现脱湿鼓风[4-5],并在几年内得到了迅速发展.笔者对某钢厂的高炉鼓风冷却脱湿系统运行状况进行分析,并建立了脱湿系统节能运行的数学模型,为该系统能源有效利用的研究提供理论依据.
冷能有效利用是针对空气冷凝脱湿的特性,提出的能源有效利用的可行性方案.它包括两个方面:冷凝脱湿法和用能分析法.所谓的冷凝脱湿法[6],即利用热交换器在一定的水蒸气分压力pv下,先将未饱和湿空气冷却达到露点温度;继续冷却使部分水蒸气凝结成水滴析出.在此状态下湿空气中的水分呈水蒸气状态,将沿着饱和蒸汽线变化,温度和水蒸气分压力同时降低.冷却脱湿过程的湿空气焓湿图如图1所示,图中h为湿空气焓值;d为湿空气含湿量;t为湿空气温度;φ为湿空气相对湿度.而用能分析法是依据热力学第二定律,衡量整个系统用能的实际情况,从而揭示系统节能的潜力和方向.此分析法同样适用于冷能分析,用能过程热效率为
式中,Ey,Ek为已利用的冷能和总冷能.
图1 湿空气焓湿图Fig.1 Enthalpyhumidity diagram
针对高炉鼓风脱湿系统实际运行情况,进行了基本设定:冷却水、空气等各项流量保持不变;制冷脱湿系统各级效率保持不变.图2为高炉鼓风脱湿系统冷量流程示意图.
图2 高炉鼓风脱湿系统冷量流程示意图Fig.2 Flow chart of cooling energy in blast furnace blower dehumidifying system
依照图2和以上两个设定可知,制冷系统提供的所有冷量QL,一部分为送风空气冷凝脱湿吸收的冷量QL1,另一部分为凝结形成的冷凝水吸收的冷量QL2;其中QL2由于冷凝水铜离子过多而排放,造成大量的冷量浪费;依据用能分析可知整体实际用能效率为
由图2可知,高炉鼓风脱湿系统的冷能有效利用对系统的影响主要由两部分构成,即单位时间内产生的冷凝水量和这部分冷凝水冷量回收对冷冻机制冷量的改善.利用物料平衡法和热力平衡法可得到这两部分的数学模型.
1.2.1 单位时间冷凝水量
依照物料平衡法可知,单位时间的冷凝水量主要由脱湿器进出口空气含湿量以及干空气质量流量等参数确定.
式中,ΔQm,w为每小时的冷凝水量,t/h;qm,a为干空气的质量流量,kg/min;din,dout为脱湿器进口含湿量和出口含湿量,g/kg干空气.
式(3)中的送风空气进出口含湿量可由测量仪器得到,而干空气质量流量需要根据送风空气的体积流量计算得出
式中,pa,out,pv,out为脱湿器出口干空气分压和出口水蒸气分压,Pa;pout为脱湿器出口空气压力,Pa;Rg,a为干空气气体常数,287J/(kg·K);qv,out为脱湿器出口送风风量,m3/min;Tout为脱湿器出口温度,K.
1.2.2 冷凝水冷量对冷冻机制冷量的影响
冷凝水的冷能有效利用全部用于改善冷凝器的换热效果,根据换热器计算的热力平衡法,最终得到制冷剂质量循环流量,确定冷冻机增加的制冷量.
冷凝器循环冷却水吸收冷量后降低温度,根据热力平衡法,确定冷却水吸收冷量后降低的焓值
式中,Mcw为冷却水循环质量流量,kg/s;H1,H2为冷却水吸收冷量前后的焓值,kJ/kg;t′2为冷却后的冷却水温度,℃.
根据水和水蒸气热力性质图表确定t′2,代入到热力平衡式求得制冷剂质量流量
式中,t′1为冷凝器制冷剂进口温度,℃;t″1,t″2为冷凝器制冷剂和冷凝器冷却水出口温度,℃;c1,c2为制冷剂和水的比热,kJ/(kg·℃);qm1,qm2为制冷剂质量流量为冷却水质量流量,kg/s;QC为冷凝器换热量,kW;k为冷凝器总体换热系数,W/(m2·K);A为冷凝器换热面积,m2.最后根据热力平衡式[7]迭代校核制冷剂质量循环量,在压缩机功耗不变的情况下,得出增加的制冷量
式中,QC1,QC2为冷凝器原先和改造后换热量,kW.
该钢铁企业的高炉鼓风系统主要由鼓风系统和辅机系统构成,鼓风机单体送风流程如图3所示,其辅机系统[8]由除尘过滤系统、冷却脱湿系统、富氧系统以及送风管网系统构成.各个子系统中,冷却脱湿系统为整个辅机系统的主要能耗部位.
图4为该钢铁厂高炉鼓风系统中冷却脱湿系统的布置方式,主要由两部分构成:制冷系统和脱湿系统.冷水、盐水冷冻机产生的冷量通过冷水、盐水进入到冷却脱湿器中,与除尘过滤后的送风空气进行间接热交换,将送风空气温度降低到指定的饱和状态所对应的温度值,从而达到冷却除湿的效果;而产生的冷凝水目前做排空处理.
图3 高炉鼓风辅机系统示意图Fig.3 Blast furnace blower auxiliary system
根据该钢铁厂在2009年的运行数据进行处理和分析,7,8月份盛夏时期日均产生的冷凝水量如表1所示(见下页).
图4 高炉鼓风脱湿系统流程图Fig.4 Blast furnace blower dehumidifying system
表1 盛夏时期脱湿器日均冷凝水量Tab.1 Daily condensed water of dehumidifiers in midsummer period
由表1可知,该钢厂在2009年7,8月份脱湿器的冷凝水量基本保持在5t/h以上.最高冷凝水量如2号脱湿器,达到了6.36t/h.按照该钢厂的脱湿标准,脱湿器出口送风温度都为10℃,也即意味着从送风空气脱湿得来的冷凝水为10℃.该钢厂的高炉鼓风系统每日有4台脱湿器同时运作,则该钢厂在7,8月份平均每日每小时可产生22.56t的10℃冷凝水.
该钢厂7,8月份每日每小时产生10℃的冷凝水,对这些冷凝水进行回收利用形成整个系统的冷能有效利用,流程图如图5所示.高炉鼓风脱湿系统产生的大量冷凝水经过铜离子水处理后,可通入盐水冷冻机冷凝器,改善冷凝器的换热效果.在保持原有功耗的情况下,可增大制冷剂循环量,增加冷冻机的制冷量,具体数值如表2所示,
图5 制冷脱湿系统的冷能有效利用流程图Fig.5 Cascade use of cooling energy in refrigerating system
由表2可知,冷凝水冷量的回收利用,有效降低了单台盐水冷冻机冷凝器侧冷却水进口温度1℃,改善了冷凝器的换热效果,提高制冷系统的制冷量352kW;以整个高炉鼓风系统来看,一方面增强了高炉鼓风的脱湿效果,确保了高炉炼铁的正常工作;另一方面降低了高炉鼓风的送风体积流量,从而增加了鼓风机的工作效率,降低了功耗.
表2 冷能有效利用对制冷系统的改善效果Tab.2 Improvement of the effective use of cooling energy in refrigerating system
高炉鼓风制冷脱湿系统中存在着大量的低温冷凝水,对冷凝水进行回收,实现整个制冷系统的冷能有效利用,不仅可以增加制冷系统的制冷量,还可以改善整个高炉鼓风系统的送风标准以及降低鼓风机的工作功耗.以某钢厂为例,22.56t/h、10℃的冷凝水可降低单台盐水冷冻机冷却水1℃,改善冷凝器换热效果,提高制冷量352kW.对于高炉鼓风系统来说,冷能的有效利用节能潜力大,实施难度低,是高炉鼓风系统节能改进的良好选择.
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