复合地基处理施工

2012-07-24 06:11杨万智张红明
四川建筑 2012年1期
关键词:桩间挖孔筏板

杨万智,张红明

(中国华西企业股份有限公司第十二建筑工程公司,四川成都610081)

1 工程概况

成都百扬实业有限公司拟建的“成都百货大楼重建项目”由中国建筑西南设计研究院有限公司设计,为地下5层、地上37层的超高层建筑。建筑总高度为162.75 m,总建筑面积为138 575 m2,属一类高层公共建筑。地基基础设计等级为甲级。由于拟建物塔楼荷载较大,根据《成都百货大楼重建项目岩土工程勘察报告》:塔楼地段基底下分布砂层、强风化泥岩等相对软弱夹层,不能满足设计要求,故需对塔楼地段地基进行处理。中筒筏板要求处理后复合地基承载力特征值fak不小于1 900 kPa,外框筏板要求处理后复合地基承载力特征值fak不小于800 kPa。

2 地基处理设计

设计单位对中筒筏板和外框筏板要求处理后复合地基承载力特征值fak分别不小于1 900 kPa和800 kPa,下面分别进行设计。

2.1 外框筏板人工挖孔置换桩复合地基处理

2.1.1 持力层及桩径

人工挖孔置换桩以中等风化泥岩作为桩端持力层,桩端嵌入持力层0.5 m以上,平均桩长6 m。桩径以1 200 mm进行设计,护壁厚度150 mm。

图1 复合地基处理平面位置图

2.1.2 复合地基承载力特征值预估

计算公式:

式中:Ra为单桩竖向承载力特征值(kN);up为桩的周长(m),取护壁外径为1.5 m;Ap为桩的截面面积(m2),按直径1.2m取值为1.13m2;qsi为桩周第i层土的侧阻力特征值(kPa),综合取值45 kPa;qp为桩端端阻力特征值(kPa),根据地勘报告取值2 250 kPa;li为第i层土的厚度(m);fspk为复合地基承载力特征值(kPa);fsk为处理后的桩间土承载力特征值(kPa);m为面积置换率;β为桩间土承载力折减系数,取0.8;d为桩径(m),取1.2 m;de为单桩分担的处理地基面积的等效圆直径(m)。

估算Ra值:

在基坑挖到垫层设计底标高上300 mm时,基底土主要为细砂、卵石,强风化泥岩及中等风化泥岩。桩周第i层土的侧阻力特征值综合平均取值45 kPa。以桩内径为1.2 m,外径1.5 m,桩长6.3 m,取不利地段6.0 m为例进行计算。则单桩竖向承载力特征值为:

2.1.3 面积置换率及桩距

在外框筏板范围内,地基土分布有较大差异,其中A区桩间土为卵石层,B区桩间土细砂(图1)。

根据公式:

A区:桩间土承载力特征值综合取值350 kPa

则:m×[3819/(3.14×0.62)]+0.8(1-m)×350≥800

得:m≥16.8%

按正方形布桩:S2≤Ap/m

得出桩间距不得超过2.59 m,取桩间距为2.55 m。

B区:桩间土承载力特征值综合取值110 kPa

则:m×[3819/(3.14×0.62)]+0.8(1-m)×110≥800

得:m≥21.6%

按正方形布桩:S2≤Ap/m

得出桩间距不得超过2.28 m,取桩间距为2.20 m。

按以上原则并根据设计单位提供的筏板基础尺寸进行布桩,A区筏板基础桩间距为2.55 m×2.55m,共布置人工挖孔置换桩92根;B区筏板基础桩间距为2.20×2.20 m,局部有微调,共布置人工挖孔置换桩189根(详见图1)。施工过程中可根据基础位置和地层的变化情况作适当调整。

2.1.4 估算fspk

A区:取最不利地段,桩间土为稍密卵石,承载力特征值fsk=350 kPa,

桩间距为2.55 m×2.55 m,m=17.3%,桩长6 m。

满足复合地基承载力设计要求。

B区:取最不利地段,桩间土为细砂,承载力特征值fsk=110 kPa,

桩间距为2.20 m×2.20 m,m=23.3%,平均桩长6.3 m。

满足复合地基承载力设计要求。

2.2 复合地基压缩模量预估

A区:桩间土为稍密卵石:ζ=fspk/fak=816/350=2.33,Es=30 MPa,则Eop=69.9 MPa。根据工程经验类比,其地基基床系数可达50 000 kN/m3以上。

B区:桩间土为细砂:ζ=fspk/fak=854/110=7.76,Es=7 MPa,则Eop=54.3 MPa。根据工程经验类比,其地基基床系数可达45 000 kN/m3以上。

2.3 桩体强度及配合比

桩体试块抗压强度平均值fcu应大于等于3Ra/Ap(即:3×3 819/(3.14×0.62)=10.14 MPa,故桩体混凝土强度可按C25进行配制。桩体材料设计:以卵石为主,卵石粒径2~5 cm,掺和一定量的砂、水泥等;坍落度控制在5 cm左右,采用P.0 32.5普通硅酸盐水泥;施工配合比宜通过试验室进行试配确定。

2.3.1 褥垫层

人工挖至褥垫层设计底标高,按要求截桩后铺褥垫层,厚度为30 cm,铺设范围在基础边线外扩30 cm,顶部夯实,夯填度λ≤0.90,其作用是保证桩土共同承担荷载。垫层材料为级配砂碎石,最大粒径不宜大于3 cm,砂石质量比1∶2。

2.4 中筒筏板地基处理

中筒筏板要求处理后复合地基承载力特征值fak不小于1 900 kPa,

根据成都地区类似工程处理经验,处理后复合地基承载力特征值fak很难达到1 000 kPa以上,且根据地勘报告显示:桩间土大部分地段为细砂,处理有一定难度,处理费用加上相应检测费用,已和直接采用C15混凝土换填费用相近,且工期较长,故中筒筏板地基建议采用C15混凝土换填,换填深度至中等风化泥岩顶面,平均深度约4.5 m。基坑开挖按1∶0.1~1∶0.3放坡,换填总方量约3500 m3。根据工程经验类比,其地基基床系数可达60 000 kN/m3以上。

为保证基坑东南侧的护壁安全,要求换填施工时分块分步换填,换填时分块交接处须将泥土处理干净。

挖至中风化泥岩顶面后,进行3点载荷试验,以准确确定中等风化泥岩的承载力特征值。

3 复合地基质量检测

本工程中筒筏板要求处理后复合地基承载力特征值fak不小于1 900 kPa,地基的基床系数KP=60 000 kN/m3;外框筏板要求处理后复合地基承载力特征值fak不小于800 kPa,地基的基床系数KP=45 000 kN/m3;人工挖孔置换桩单桩承载力达到3 819 kN,采用静载试验的检测方案存在很大困难,故本工程拟对复合地基设计计算所采用的以下参数进行检测,根据检测结果复核地基处理方案是否达到设计要求。

(1)采用深井载荷试验检测中等风化泥岩的桩端端阻力特征值qp,检测桩周地层侧阻力特征值qs;检测总数的1%(281根),共计3根。

(2)采用低应变法对桩身完整性进行检测,检测数量为总桩数的20%(281根),共计57根。

4 质量控制

(1)按《建筑地基处理技术规范》JGJ 79-2002施工。

(2)桩端须进入中等风化泥岩内不少于0.5 m。

(3)桩体质量控制标准:桩位允许偏差≤0.40D。桩垂直度偏差不超过1.0%,桩长+100 mm,桩径-20 mm,现场进行抽样检查。护壁采用C20混凝土,桩芯采用C25混凝土,采用振动棒振密。

(4)水泥、砂、卵石应具备符合质量要求的材质试验资料。

(5)认真作好施工记录。

(6)每台班每天取样一组送试验室作桩试块28 d强度试验。

(7)施工全过程有专业技术人员负责质量自检。

(8)对建筑物测量控制桩、轴线应专门保护。

(9)施工全过程配专业技术人员负责质量自检。

(10)在施工过程中如发现异常情况,须进行施工勘察,以进一步确定处理深度及处理范围。

5 复合地基施工方案

百扬大厦地基处理工程于2009年8月2日开工,截至2009年9月16日,外框筏板范围内第一批人工挖孔桩工完成150余根,桩孔平均深度约7.0m,进入中风化泥岩0.5m以上。

由于场地外框筏板B区分布较厚的砂层,加之地下水位较高(平均从现有地面下2.5 m见水),基覆界面左右降水井降水效果差,只能在孔桩中采取明排措施。早在第一批桩施工的过程中部分桩孔流砂现象较为严重,桩间土在挖桩过程中随抽水被局部掏空,形成了大小不一的空洞,加之“8·15”暴雨水灾后,挖孔桩施工场地内集中抽水,加剧了空洞的形成。由于流沙的存在及空洞的形成,B区筏板范围内桩间土已被扰动,其承载力特征值小于设计取用的110 kPa,需采取必要的处理措施。结合工程经验及场地实际工程地质条件,对桩间土采取水振冲处理措施。对本场地实际情况及空洞的分布范围,设计为2遍振冲方案。设计水振冲桩径800 mm,振冲桩位为4根孔桩的对角线交汇处,振冲深度为达到强风化泥岩顶面,预计处理深度4.5~5.0 m。第一遍振冲主要针对空洞的区域,在第二批桩开挖前,对桩间土进行局部振冲。在第二批桩孔开挖过程中,不可避免地会继续有少量砂流失,故本遍施工考虑在桩孔施工完成、全部浇注桩芯混凝土后,对整个B区外框筏板范围内所有的桩间土进行一遍振冲处理,利用振冲的挤密及置换作用,消除空洞、提高桩间土的承载力。

本场地B区外框筏板下分布的砂层较厚,在明排的过程中,砂易随水流动,在桩间土中形成空洞,需采取有效办法减少流砂及空洞的形成。考虑在本场地局部外围地段设高压旋喷桩止水帷幕,起到隔水隔砂的作用,本工程旋喷桩设计桩径600 mm,注浆压力20 MPa。在裙楼与主楼交界(场地西侧)的砂层较厚的位置设一道帷幕,再在场地西侧的护壁脚下设一道帷幕,保证基坑支护体系的安全。高压旋喷桩预计深度5.0 m。靠国际商城大厦(场地东侧)及靠近建行大厦(场地北侧)这两面桩间土以卵石层为主,无流砂及空洞的现象,不考虑高压旋喷桩帷幕。

中筒筏板要求处理后复合地基承载力特征值fak不小于1 900 kPa,中筒筏板地基采用C15混凝土换填,换填深度至中等分化泥岩顶面,平均深度约4.5 m。基坑开挖按1∶(0~0.3)放坡,换填总方量约为3 500 m3。

挖至中风华泥岩顶面后,进行3点荷载试验,以准确确定中等风华泥岩的承载力特征值。对中筒基础换填护壁做专题方案,初步方案为靠近中筒的人工挖孔桩配筋兼作中筒小基坑的护壁桩;后由于工期及成本原因,换填护壁改为重力式挡土墙。

6 验收方案

本工程采用的人工挖孔置换桩复合地基,无统一规范作为验收依据。在征求各责任主体及建设行政主管部门意见以及参照类似工程(都汇华庭)经验后,本工程共拟以下3个分部进行验收。

6.1 人工挖孔灌注桩验收

参见《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008)、《建筑基桩检测技术规范》(JGJ 106-2003)相关规定,及《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB 50202-2002)第5.6节混凝土)灌注桩质量检验标准,对本工程灌注桩进行验收。灌注桩共5个主控项目:

(1)桩位。本工程共设281根桩,桩间距分2 550 mm×2 550 mm、2200 mm×2200 mm两种(局部为满足布桩作适当调整),本工程采用全站仪进行桩位测放,在施工前由监理单位对桩位进行了复核,以及浇注砼后的桩位实测,桩位能满足设计要求。

(2)孔深。设计桩平均长度6.3 m,计算采用桩长6.0 m,实际有效桩长均大于6.0 m,实际平均有效桩长约7.5 m,满足要求。

(3)桩体质量检验。本工程的人工挖孔灌注桩,拟采用底应变法对桩身完整性检测,设检测点57个,根据检测报告结论,判定能否满足要求。

(4)混凝土强度。根据试块试验报告,判定能否满足要求。

(5)承载力。由于单桩承载力高,桩截面积大,无法进行静载试验。按照成都市建委勘察设计处2009年9月10日批示,参照四川省建设厅《关于“华置·都汇华庭”项目复合地基处理方案专项论证专家意见的补充说明》进行,对设计所采用的端阻力特征值、侧阻力特征值进行检测。

根据检测结果,采用《建筑地基处理技术规范》(JGJ 79-2002)中推荐的计算公式:

计算结果单桩承载力,判定能否满足设计要求。

6.2 桩间土验收

桩间土有卵石及砂层两种,对卵石层(A区)地基处理设计计算采用350 kPa,根据3点荷载试验,能满足要求。

对砂层区(B区),在桩浇筑后,对B区桩间土进行全部水振冲处理,处理后的桩间土进行6点动力触探试验,根据动力触探试验结果,选择较差的3点进行静载试验,承载力要求大于处理前的110 kPa,根据检测报告,判定能否满足设计要求。

6.3 复合地基的验收

通过对桩的验收及桩间土的验收,据《建筑地基处理技术规范》第9.2节规定,单桩承载力、桩间土承载力及布桩形式,计算出复合地基承载力,采用计算公式:

根据检测报告结果,计算得出复合地基的承载力,判定能否满足要求。

特别说明:由于在本工程施工过程中,靠裙楼侧及靠染坊街侧施工了高压旋喷桩,起隔水隔砂及振冲过程中减震作用,此为施工保证措施,不进行检测。

7 试验检测结果

7.1 人工挖孔置换桩复合地基荷载试验

根据6根桩桩端、桩侧荷载试验结果,该工程人工挖孔桩桩端承载力特征值为2 250 kPa,桩侧承载力特征值平均值不小于45 kPa。通过以上数据可以计算出单桩承载力特征值Ra为3 819 kN,根据人工挖孔置换桩承载力及桩间土承载力(A区承载力特征值计算时取350 kPa,B区承载力特征值计算时取110 kPa),计算出复合地基承载力特征值fspk不小于800 kPa,满足设计要求。

7.2 中筒岩基荷载试验

对中筒筏板进行4点岩基荷载试验,静载点所得出的承载力特征值如表1。

编号 试验最大加________荷(kPa)最大加荷所对应沉降(mm)__极限承载力实测值(kPa)____承载力特征值(kPa)____1 5714 11.14 5714 1904__2 5714 9.74 5714 1904 3 5714 20.18 5714 1904 4 5714 5.83 5714 1904

根据静载试验结果,该工程中分化基岩承载力特征值不小于1 900 kPa,满足设计要求。

7.3 人工挖孔置换桩底应变测试

本次共测57根桩,其中52根桩桩身结构完整,5根桩身有轻度缺陷,不会影响桩身结构承载力的正常发挥。

7.4 混凝土强度检测

根据试块试验报告,混凝土强度满足要求。

8 结束语

本工程地质条件复杂,地基处理为超限方案,给地基处理增加了难度,在施工过程中采取了多种措施,例如基坑混凝土换填采用了混凝土挡土墙做护壁,混凝土换填分区域回填确保基坑安全,保证地基处理顺利完成,为整个工程的质量、安全打下了良好的基础。通过对本工程的复杂地基处理,积累了相应的工程经验,特别是在方案评审、质监站监督、地基处理验收、施工报等方面受益颇深,在以后遇到类似的工程地质情况,可以提供良好的参考经验以及相应的解决措施,不但可以减少人力、物力、财力的投入,也可以加快工程进度,少走一些弯路,无论对公司还是项目都可以带来良好的经济效益和社会效益。

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