IR-3D型炉膛吹灰器使用情况分析及调整措施

2012-04-29 07:13崔炎召程似锦
科教导刊 2012年3期
关键词:炉膛措施分析

崔炎召 程似锦

摘 要 文章对炉膛IR-3D型吹灰器吹损水冷壁进行了分析,通过对吹灰器喷头起吹位置调整,解决了吹灰器吹损水冷壁的问题,保证了锅炉的安全、长周期运行。

关键词 炉膛 吹灰器 起吹位置 分析 措施

中图分类号:TB534.2文献标示码:A

Usage Analysis and Adjustment Measures of IR-3D Furnace Soot Blower

CUI Yanzhao, CHENG Sijing

(Biotechnology Department, He'nan Zhongfu Power Company, Gongyi, He'nan 451200)

Abstract This paper analyzes loss of water-wall blowing of IR-3D Furnace Soot Blower, by adjustment the position of soot blower nozzle, address the issues of loss of water wall soot blower, to ensure the safety of the boiler, and long-term operation.

Key words furnace; soot blower; blowing position; analysis; measures

某电厂三台300MW燃煤机组锅炉为东方锅炉(集团)股份有限公司生产的型号为DG1025/17.4-Ⅱ14亚临界压力中间一次再热自然循环汽包锅炉。每台锅炉炉膛设计安装40台IR-3D型吹灰器,吹灰介质为蒸汽,整套吹灰系统由湖北戴蒙德机械有限公司供货。吹灰器分两层对称布置在前、后墙燃烧器上方及左右侧墙水冷壁上。吹灰器的投用,能够有效吹扫锅炉水冷壁上的积灰和结渣,增加水冷壁的吸热量,降低炉膛出口的烟气温度,提高锅炉运行的经济性及热效率。但由于设计安装、检修维护、运行调整等多方面原因,造成在使用过程中,吹灰器吹损水冷壁的问题日趋严重。

1 使用过程中存在的问题

2010年3月份,#2炉C级检修时,发现F17吹灰器右侧第4、5、6、7根水冷壁管( 76?,SA-210C)冲刷磨损严重,对磨损最严重处测厚,数据分别为5.8mm、5.5mm、5.5mm、5.5mm,已达更换标准,对其采取换管处理,并对局部冲刷磨损区域水冷壁管用金刚砂、CNB-98A型锅炉专用电弧喷涂丝进行喷涂。

2010年4月份,#1炉C级检修,发现炉膛IR-3D吹灰区域水冷壁管存在不同程度的冲刷磨损,有部分水冷壁管管壁减薄至更换标准以下,由于时间限制,未进行更换。采用氩弧焊铺焊处理,共铺焊20根水冷壁管,并对局部冲刷磨损区域水冷壁管用金刚砂、CNB-98A型锅炉专用电弧喷涂丝进行喷涂。

2010年10月份,#3炉C级检修,发现F40吹灰器左侧第三根水冷壁管吹损严重,吹损长度为700mm,测得最薄处数据为5.6mm;左侧第四根水冷壁管吹损严重,吹损长度为100mm,测得最薄处数据为6.3mm;已达更换标准,对其采取换管处理。

2010年11月份,#2炉D级检修,发现F17吹灰器右侧第三根水冷壁管( 76?,SA-210C)吹损严重,吹损长度为500mm,测得最薄处数据为4.6mm;F24吹灰器左侧第8根水冷壁管吹损严重,吹损长度达1000mm,测得最薄处数据为6.4mm,左侧第9根水冷壁管吹损严重,吹损长度为800mm,测得最薄处数据为6.6mm;对其采取换管处理。同时,发现炉膛IR-3D吹灰区域水冷壁管存在不同程度的吹损现象,由于时间限制,采取氩弧焊铺焊处理,共41根,铺焊43处。并对所有吹灰器两侧第一至第九根水冷壁管用金刚砂、CNB-98A型锅炉专用电弧喷涂丝进行喷涂。

2 原因分析

鉴于IR-3D型吹灰器区域被吹损水冷壁管成直线型,且有的水冷壁管表面有凹坑,吹灰器单侧第一根管表现较明显。分析其导致吹损的主要原因有以下五点:(1)吹灰器起吹位置调整不正确;(2)吹灰器吹灰时,喷头距离水冷壁过近;(3)吹灰器吹灰蒸汽压力偏高;(4)吹灰器吹灰过频;(5)吹灰器卡涩,长时间未被发现,造成某一点的冲刷较为严重。

3 采取的措施

(1)调整喷头起吹位置。调整方法有两种:一种为将凸轮与法兰固定的4个螺栓卸下,转动螺纹管,改变喷头方向,然后再将凸轮与法兰固定。一种为磨去喷头、锁紧螺母和螺纹管间的焊点,转动喷头至合适角度后,重新点焊。2010年11月份,#2炉C级检修时,调整采用第二种方法,统一将喷头起吹位置定为垂直向下(从吹灰器后端看,当凸轮的导向槽向上时,喷头所在的方位约为时钟4:30时,时针所指的方向),并在螺纹管后端的凸轮上做上标记,标示出喷头方位,以备日后运行中检查、调试之用。若在机组运行中需调试喷头起吹位置,且喷头所在位置无法判定时,需将吹灰器螺纹管抽出,标记喷头所在位置,再将吹灰器回装,通过第一种方法进行调整。

(2)螺纹管喷头向炉膛内前伸调整。吹灰器出厂时,喷头定在可调节的中点位置,有前伸和后退各13mm的调节量,通过调整凸轮固定在螺纹管后端法兰上的两个螺柱,调节凸轮与螺纹管后端法兰的距离,改变螺纹管的伸出长度,凸轮与螺纹管后端法兰越近,喷头伸出越多。本次调整将喷头向前伸至最大位移处。

(3)吹灰压力调整。将炉膛IR-3D型吹灰器吹灰压力由1.2MPa调整为0.8MPa。

(4)吹灰频率调整。吹灰频率由原来的2次/天调整为1次/天。

(5)吹灰过程的监护。巡检人员在吹灰期间进行2次巡检、监盘人员认真监视吹灰画面,发现吹灰器卡涩(过电流、超时现象)及时通知检修人员,手动将吹灰枪摇出;另外,每台锅炉配备一名检修人员现场跟踪吹灰过程,发现卡涩现象及时处理。

4 效果分析

通过以上调整,2011年11月份#2炉D级检修时,发现吹灰器对水冷壁吹损程度大大减小,有的吹灰器区域水冷壁喷涂层还未褪去,效果非常明显。鉴于以上措施的可行性、实用性,该电厂对#1炉、#3炉采取相同的方法进行调整,确保了机组安全、长周期运行。

5 建议

蒸汽吹灰器其吹灰介质价廉易得,吹灰用时短,吹灰效果显著,是火力发电厂应用较为广泛的一种吹灰装置。若使用不合理,也会造成严重的损失。无论是运行人员还是检修人员需对其足够重视,意识到其危害的严重性。运行人员根据燃烧工况适时调整吹灰压力及吹灰频率,检修人员要维护到位且保证检修质量,才能使吹灰器安全、有效的运行。

参考文献

[1] 贾晖杰.河津电厂350MW锅炉长杆吹灰器外管断裂原因分析与对策[J].发电设备,2004(1).

[2] 黄莺,曹勇,崔占忠.锅炉吹灰器使用情况及研究[J].黑龙江电力,2003.2(25).

[3] 柳成亮,吴俊杰.锅炉吹灰器吹伤受热面管排的综合治理[J].山西电力,2002(3).

猜你喜欢
炉膛措施分析
放养鸡疾病防治八措施
二维炉膛气液两相对冲流动数值模拟
层燃型垃圾焚烧锅炉的炉膛与炉膛温度简析
隐蔽失效适航要求符合性验证分析
船用燃油辅锅炉炉膛爆燃分析
高中数学解题中构造法的应用措施
电力系统不平衡分析
减少猪相互打斗的措施
电力系统及其自动化发展趋势分析
夏季猪热应激及其防治措施