全 金
(广西鹿寨化肥有限责任公司,广西鹿寨 545624)
我公司合成氨厂设计年产量为60kt,净化、合成系统具备80kt/a生产能力。装置2000年投产,现有φ3.2m炉5台,中氮流程,单炉设燃烧室、废热锅炉、洗气箱。2003年以来,煤气炉一直用贵州普通块煤,单炉日产液氨约55t,入炉煤耗偏高,吨氨耗煤历年平均1.61t左右。为提高合成氨装置产能,降低液氨生产成本,自2008年12月开始,造气炉试烧贵州优质金沙水洗煤。现将烧用金沙优质煤和普通贵州煤情况作对比小结,供同行参考。
(1)金沙水洗煤主要性质特点
灰分 12%~19%,加权平均14.5%
固定碳 76%~80%,加权平均78.25%
全硫 绝大部分在1%以下,少量在1%~2%范围,加权平均0.825%
挥发分 加权平均4.9%
热稳定性 TS+6大于90.9%
灰熔点 T1≥1 250℃
粒度 均匀,大部分为25~45mm,上料出粉小于10mm的占10.5%左右,机械强度好,有较为规则的物理结构。
(2)原烧用的贵州普通煤主要性质特点
灰分 16%~30%,加权平均22%左右
固定碳 65%~75%,加权平均71%左右
全硫 不稳定,加权平均1.2%左右
挥发分 加权平均4.6%
热稳定性 TS+6大于85%
灰熔点 T1≥1 200℃
粒度不均匀,在12~300mm波动,小于10mm的粉率占34%左右,机械强度一般,煤矸石多。
两者对比,金沙煤在固定碳、灰熔点、热稳定性、机械强度、含硫等方面均明显优于原贵州煤。
根据金沙煤粒度均匀、灰分低、灰熔点高、机械强度、热稳定性好的特点,制定了高风量(适度提高气汽比)、低炉条转速的制气工艺,煤气炉时间分配如表1。
表1 煤气炉制气时间分配
(1)一次风量较原贵州煤平均提高2km3/h。
(2)同等风量下蒸汽用量较原贵州煤减少0.3t/h左右。
(3)炉条转速小于300r/min。
(4)炉上温度≤420℃(原指标为≤500℃),炉下温度150~250℃(原指标为≤300℃)。
(5)下吹时间较原来增加1~2s,汽气比较原来低0.5左右。
(1)炉面温度 中块煤炉控制在380~420℃,小块煤炉控制在300~400℃,较烧普通贵州煤平均下降了50~80℃。
(2)炉下温度 控制在150~260℃,较烧普通贵州煤平均下降了40~100℃。
(3)高负荷运行炉况较为稳定,操作弹性大,极少出现炉面吹翻等炉况恶化现象。
(4)产气量明显增加,平均在12 000m3/h(湿气),单炉平均增加3 000m3/h左右。
(5)半水煤气质量较好,总CO2平均值控制在7.0%左右,较烧普通贵州煤平均下降1%左右。
(6)灰渣量较烧普通贵州煤少了四成,炉条转速正常时为100~250r/min,烧普通贵州煤正常转速为300~500r/min,减慢50%。
(7)残碳下降,平均为15.55%。
主要消耗指标见表2。
表2 试烧金沙水洗煤生产数据分析表
2.3.1 吨氨实物煤、蒸汽耗对比
2009年1月26日~2月1日全烧金沙煤,吨氨实物煤耗为1.25t,外供过热蒸汽单耗为1.22t。
我公司近几年烧原普通贵州煤,吨氨实物煤耗平均为1.61t,外供过热蒸汽单耗为1.72t,烧贵州金沙煤比烧原普通煤实物煤单耗、外供蒸汽单耗分别降低了0.36t和0.50t。
2.3.2 吨氨入炉煤、蒸汽成本对比
烧金沙水洗煤成本 按金沙煤1 600元/t,平均含粉率为10.52%,金沙粉煤1 100元/t计,则入炉金沙煤价为(1 600-0.105 2×1 100)÷0.894 8=1 658元,烧金沙煤吨氨入炉煤耗成本为1 658×1.25=2 073元。
外供蒸汽按120元/t计算,吨氨烧金沙煤蒸汽成本为120×1.22=146元。
烧贵州普通煤成本 按贵州普通煤1 100元/t,平均含粉率33.47%,粉煤价900元/t计算,入炉贵州普通煤价为(1 200-0.334 7×900)÷0.665 3=1 350元,则烧普通贵州煤吨氨入炉煤耗成本为1 350×1.61=2 175元。
外供蒸汽按120元/t计算,吨氨蒸汽成本为120×1.72=206元。
吨氨烧金沙煤比烧普通贵州煤成本下降
金沙煤灰分低,在试烧过程中由于负荷大(高风量),操作没有很好适应这种变化,炉条转速把握不好(减得不够狠),导致出现因灰渣层薄漏炭事件(特别是小煤炉容易漏炭)。
解决措施 炉条转速控制在100~250r/min,可适当降低炉下温度提高灰渣层厚度,下灰时间由每班两次改为每班一次。
烧用金沙煤后,炉况稳定,煤气炉产气量提高约25%,单炉日产氨达到80t水平,煤、汽等消耗明显下降,能达到四炉保四机,在不增加煤气炉的情况下现有装置完全可以实现年产液氨80kt以上,合成氨成本将大幅下降,经济效益明显。