俎 宇,薛莹莹,樊凤升
(兖矿峄山化工有限公司,山东邹城 273500)
U-GAS气化技术是由美国气体技术研究所自主研发的,属于单段循环流化床粉煤气化工艺,采用灰团聚的方式操作,目前由美国综合能源系统有限公司(SES)获得该技术的使用权。2008年2月枣庄投煤量为400t/d的U-GAS气化示范装置建成投运,从三年来的运行情况来看,该气化方式对原料煤的要求相对宽松,可以气化高灰分、高硫分、高水分和低发热量的劣质烟煤,只要满足发热量大于12MJ/kg就可以使用,装置可实现长周期稳定运行,无特殊要求装备,全部设备均为国产化设备。2009年11月通过了山东省科技厅组织的科技成果鉴定。峄化公司项目相关人员于2010年底开始对该技术进行考察,经过多次论证,认为需要使用兖矿本地煤在示范装置上进行工业气化实验。公司领导决定委托SES公司对兖矿兴隆矿混煤在枣庄的U-GAS气化装置上进行工业气化实验,以检验本地煤炭对UGAS气化装置的适用性以及实际运行效果。
2.1.1 U-GAS气化技术简介
U-GAS气化装置的核心设备是鼓泡流化床粉煤气化炉,气化装置主要包括原料煤的破碎、干燥及输送系统、气化炉本体、旋风分离系统、余热锅炉、布袋除尘器、冷却、排灰、公用工程等。U-GAS气化炉的外壳是用锅炉钢板焊制的压力容器,内衬耐火材料。气化炉底部是一个中心开孔的气体分布板,气化剂分两处进入反应器,一部分由分布板进入,维持床内物料流化;另一部分从炉底文丘里管进入,这部分气体氧/蒸汽比较大,气化过程中在文丘里管上方形成温度较高的灰团聚区,温度略高于灰的软化点(ST),灰粒在此区域软化后团聚长大,到不能被上升气流托起时灰粒从床层中分离出来。排渣量的多少由中心管的气流速度来控制。
2.1.2 工艺流程简述
原料煤首先经过破碎和干燥,按要求被破碎到6mm以下,表面水分含量小于4%。气化过程需要的氧气来自空分装置,气化剂分两处进入到气化炉,在气化炉中和加入的煤粉发生气化反应,分为破粘、脱挥发分、热裂解、气化、灰团聚、灰渣分离等几个环节。粗煤气从气化炉的顶部引出,进入一二级旋风分离器,除灰后,送往余热锅炉系统进行余热回收并副产气化过程中需要的水蒸气。回收余热后的煤气经过布袋除尘器、水洗塔进一步除尘降温后送往净化系统。一二级旋风分离器捕捉到的飞灰返回到气化炉,三级旋风分离器捕捉到的飞灰直接排到灰仓,不再返回气化炉。流程示意见图1。
图1 工艺流程图
原煤要求破碎到6mm以下,而且0.15mm以下的煤粉不得超过10%(以质量计),表面水分含量不得超过4%,灰渣特性不大于5。峄山试烧煤原煤分析数据见表1。
表1 峄山试烧原煤分析数据表
2.3.1 试烧前的准备工作以及煤种置换
根据提前制定的试烧计划,运行部门在8月7日0:00前,清空100#、200#煤仓,开始加工煤样,气化仍使用缓冲斗的本地原料煤。8月7日7:00,实验用煤入炉,开始进行系统置换工作,并根据分析结果及时对气化炉各项参数进行优化调整,置换期间气化炉按照用户用气情况保持稳定运行。
2.3.2 50%负荷试烧试验
试烧工作从8月9日8:00正式开始,8月9日8:00至8月10日8:00进行50%负荷试烧试验。进煤量控制在6.0~6.5t/h,气化炉温度控制在(1 020±5)℃,气化炉压力控制在215~225kPa。此种操作条件下,平均有效气(CO+H2)量在7 846m3/h左右,有效气量随时间变化曲线见图2。
图2 50%负荷净合成气流量随时间变化曲线(8月9日08:00到8月10日08:00)
2.3.3 80%负荷试烧试验
8月10日7:40对气化炉各运行参数进行调整,进煤量调整为9.5~10t/h,气化炉温度控制在(1 015±5)℃,气化炉压力控制在215~225kPa。此种操作条件为气化炉的80%负荷,由8月10日8:00至8月11日8:00进行,平均有效气(CO+H2)量在1 0651m3/h左右,有效气量随时间变化曲线见图3。
图3 80%负荷净合成气流量随时间变化曲线(8月10日08:00到8月11日08:00)
2.3.4 100%负荷试烧试验
8月11日7:40对气化炉运行参数进行调整,进煤量调整为10.5~11.0t/h,气化炉温度控制在(1 025±5)℃,气化炉压力控制在215~225kPa。此种操作条件为气化炉的100%负荷,由8月11日8:00至8月12日8:00进行,平均有效气(CO+H2)量在12 271m3/h左右,有效气量随时间变化曲线见图4。
图4 100%负荷净合成气流量随时间变化曲线(8月11日08:00到8月12日08:00)
3.1.1 净化后合成气的组成(表2)
表2 净合成气组成
3.1.2 实验中气化炉操作参数(表3)
由于实验所用煤种的发热量较低,气化反应活性偏低(1 000℃下二氧化碳活性仅为50%左右),灰熔点在1 350℃左右,所以试烧期间的气化炉操作温度将直接影响碳转换率、冷煤气效率等经济指标。根据U-GAS流化床气化炉的技术特点,流化床密相段的中心区温度较其他区域的温度高,所以气化炉的操作温度(气化炉内壁最高温度)在试验的第一阶段(50%负荷)控制在1 020℃左右。由于示范装置采用的是返粉系统,试验在50%负荷阶段碳转化率达到98.5%。为了研究温度对碳转化率的影响,试验在80%负荷阶段时,将温度控制在(1 015±5)℃,此时碳转换率降至95%以下。基于此确定气化炉最佳操作温度应控制在1 020℃以上,试烧试验才能达到比较满意的技术经济指标,于是在100%负荷阶段时,又把操作温度提高到(1 025±5)℃范围,实验证明碳转化率又有所提高。
表3 气化炉操作参数
(1)U-GAS气化炉要求入炉煤破碎到6mm以下,而且0.15mm以下的煤粉不得超过10%(以质量计),表面水分含量不得超过4%。在试验过程中,出现了布袋除尘堵塞的情况,分析认为0.15mm以下的煤粉比例过大,在煤破碎时如何有效控制0.15mm以下煤粉的比例是一个需要解决的问题。该气化炉除尘设计是布袋除尘方式,考虑到布袋对温度的承受能力较低(不能超过230℃),反吹阀已发生故障,且合成气温度较低时易结露堵塞布袋,可以借鉴壳牌粉煤气化除尘方式,选择更加可靠的陶瓷过滤除尘方式,合成气尘含量可以降到5mg/m3以下。
(2)U-GAS气化炉的排渣系统出现了问题,使气化炉内灰渣不能连续排放,从而导致气化炉床层高度不稳定,给气化炉操作带来一定的难度。排渣系统是影响气化炉操作稳定的关键因素之一,所以排渣系统的优化是亟需解决的问题。该气化炉排渣设计为螺旋冷渣机排渣方式,压力提高后密封问题和停车后重新启动困难问题需要解决,可以借鉴鲁奇炉刮刀固态排渣方式,估计较为理想。
兖矿混煤在U-GAS气化炉上气化的整个工艺流程基本满足要求。煤的干燥和输送系统正常,输送系统的输送量、回转窑出口的外水含量均能达到设计要求。单台冷渣机正常排渣亦可满足满负荷工况下气化炉排渣要求。
兖矿混煤在U-GAS气化炉试烧满负荷运行时,有效气(CO+H2)含量达72%以上,比氧耗为300m3,比煤耗为0.91t(收到基),碳转化率达到96%以上,冷煤气效率达到81.54%,装置无三废排放,各项技术指标理想,符合预期。
因此通过本次试烧证明兖矿混煤在U-GAS气化炉上不仅能够在满负荷下长期、稳定运行,而且操作灵活简便,负荷调节能力强,气体成分等各项技术经济指标较好。表明该气化技术煤种适应性广,对原料煤要求宽松,可以使用高灰熔点、高灰分、高硫、低发热量的劣质烟煤,只要发热量大于12MJ/kg、粒度6mm以下均可使用,因此完全适应于改造峄化固定床气化炉,真正实现原料煤本地化,彻底解决原料来源的问题,可以实现较好的经济效益和社会效益。
由于U-GAS气化技术工业示范装置的气化压力目前只有0.22MPa,与峄化现有合成氨系统的匹配性较差,能耗偏高。如果气化压力提高到1.0MPa,与合成氨系统的匹配更加合理,能耗将大幅度降低,合成氨成本会更低,因此,该技术的市场前景广阔。