高压氨泵系统的改造

2012-01-30 10:49刘忠宏许明洪孟将将
化工设计通讯 2012年4期
关键词:冷热水液氨调试

刘忠宏,许明洪,孟将将

(青海盐湖工业股份有限公司化工分公司,青海格尔木 816000)

我公司尿素一车间高压氨泵系统在试车及后来的生产中,存在以下几个问题:① 冷热水联动工艺线路不合理;② 高压氨泵调试及生产中高压氨泵检修后的调试存在严重问题;③ 高压氨泵进口没有设计密闭排放;④ 高压氨泵入口没有置换的冲洗水管线。

1 问题分析

1.1 冷热水联动工艺线路不合理

见图1。冷热水联动设计工艺线路为,尿液泵06J0108出口接临时管线至高压甲铵泵06J0107入口,再由高压甲铵泵出口接临时管线到高压液氨泵06J0104出口,进行清水联动试车。如果按设计院给的线路进行冷热水联动,存在的问题如下:① 高压氨泵无法运行,那么高压氨泵的性能磨合不能实现;② 高压甲铵泵的额定流量25m3/h,而高压氨泵的额定流量45m3/h,按70%的负荷也达不到冷热联动的要求;③我们尿素装置98%的人员都没有实践经验或理论知识,人员中有的是大中专生或是子弟或是社招,达不到高压氨泵练兵的目的;④ 材料消耗大,施工量大。

图1 改造后的高压氨泵系统

1.2 高压氨泵调试及生产中高压氨泵检修后调试存在严重的问题

第一种情况,在高压氨泵调试时,通过加压阀加到工作压力16.5MPa,高压氨泵出口是关闭的,水不去尿素高压系统,水不能回到高压氨泵的进口,因为高压氨泵的进口无法排放,只有通过高压氨泵出口的排放回到氨水槽F0102,但是排放管上有限流孔板RO-AM064013,限流孔板的通径1.67mm。在试高压氨泵时,必须将带有限流孔板的短接拆掉,另外加一DN50的短接。调试完高压氨泵后,若要水联动又要加上带限流孔板的短接。如要高压氨泵运行而不水联动,又得把带限流孔板的短接拆掉,另外加一DN50的短接。如此反复很麻烦。第二种情况是高压氨泵检修后的试运行,高压氨泵试压的内容如下。

(1)无负荷(循环副线阀全开)运转应不少于15min。

(2)正常后,缓慢关小循环副线阀,将泵的出口压力升至正常工作压力的1/4(4.2MPa),并稳定运行不少于0.5h,期间检查运行泵振动情况及油压、油温、轴瓦温度,由机修人员视情况调整填料函压盖。

(3)在4.2MPa压力下运行合格后,缓慢关小循环副线阀,将泵的出口压力升至正常工作压力的1/2(8.4MPa),并稳定运行不少于0.5h,期间检查运行泵振动情况及油压、油温、轴瓦温度,由机修人员视情况调整填料函压盖。

(4)在8.4MPa压力下运行合格后,缓慢关小循环副线阀,将泵的出口压力升至正常工作压力的3/4(12.6MPa),并稳定运行不少于0.5h,期间检查运行泵振动情况及油压、油温、轴瓦温度,由机修人员视情况调整填料函压盖。

(5)在工作压力16.7MPa下连续运转4h以上,并满足以下条件:

①泵的振动正常;

②轴承温度正常;

③轴承箱油液位正常;

④泄漏正常;

⑤电动机及风机运行正常;

⑥泵进出口压力达到要求且稳定;

⑦ 及时测量轴承和电机温度,确保正常。

达到上述条件高压氨泵调试完成。检修后试泵要用将近6h。若用液氨试泵,调试的泵容易出现汽化现象,也会导致运行的高压氨泵汽化,严重影响生产。

1.3 高压氨泵入口没设计密闭排放

见图1。高压氨泵过滤器前的导淋,缓冲罐的导淋都是就地排放。这样,在启动高压氨泵前的引液氨排气和在停高压氨泵排液氨,以及高压氨泵冲洗置换完排积液时,都会污染环境,导致操作人员难以操作或无法操作。

1.4 高压氨泵入口没有置换的冲洗水管线

这将造成高压氨泵没有置换而无法检修,甚至无法生产。

2 造成的后果

高压氨泵的这几个问题造成以下后果:①高压氨泵不运行,那么高压氨泵的性能磨合就不能实现;②水联动不能在100%的负荷下运行;③达不到训练员工的目的;④用液氨试泵易导致调试的泵出现汽化现象,也会导致运行高压氨泵汽化,严重影响生产;⑤ 污染环境,导致操作人员无法操作或难以操作。

3 工艺改造

(1)冷热水联动路线改造,见图1。尿液泵出口接临时水联动试车管线至高压氨泵进口止逆阀,解决高压氨泵无法水联动试车的问题。

(2)在高压氨泵循环管线即升压线出口两道闸阀前各加一道DN50的加压管道,并将排放出口引至地沟,有利于泵检修后的调试,同时对系统不会造成影响。

(3)把高压氨泵进出口的导淋引至密闭排放总管,最终回到氨水槽得以回收利用。

改造所需材料见表1。

表1 改造材料表

4 改造后效果

(1)达到冷热水联动的目的,培训出了合格的操作工,同时,解决了调试动静设备的问题,也解决了系统存在的问题。

(2)解决了检修后试泵存在的问题。

(3)有利于员工的操作,也有利员工的安全,装置的环保。

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