刘伟业
(新余钢铁集团有限公司热连轧厂,江西 新余 338001)
新余钢铁集团有限公司热连轧厂于2009年建成投产,主要生产设备:两座加热炉,两架粗轧机,七架精轧机,两台卷取机。层流辊道位于精轧机与卷取机中间,主要作用是把精轧出来的带钢送到卷取机,共有辊子364根,分内冷辊和外冷辊,电机与辊子共同装在一个横梁上,以方便整体更换,电机转速1 400r/min。随着产能的不断提高,在实际生产中,位于大型仪表下面的辊子,由于工作环境水气大,温度高,使辊道容易过热、润滑脂流失,经常会出现死辊、划伤带钢,严重影响了产品质量。所以,对设备进行合理的改造就显得非常必要。
(1)故障现象
轴承是辊子转动的关键部件。由于该辊子的转速较高,工作环境较差,全部选用进口轴承,所以轴承本身质量问题应排除。大部分更换下来的辊子轴承基本都有烧损的痕迹,保护架、滚珠磨损严重,表面附着黄褐色油脂,油脂被乳化,拆开的轴承座内部有水流出。
(2)原因分析
轴承损坏的情况说明,辊子供油是正常的,主要原因是轴承内进水,使其失去了润滑的作用。如图1所示,内冷辊主要集中在测量仪表房下面。进水管插入辊子内部,压力为0.12MPa,回水无压力,水只能从图1中空心箭头区域进入非电机侧轴承内部,该侧透盖处所用密封为:唇形密封圈 B80×100×10 GB9877.1-88,双密封。该密封用在此处防水性能没有问题,根据现场实际情况判断,问题应出在密封的安装与使用不妥上。
图1 内冷辊示意图
(3)采取的措施
由图1可知,水只能从非电机侧透盖处进入。透盖的密封结构采用两道唇型密封圈。由于该辊道运行初期还是比较平稳的,运行1年后,才开始频繁出现轴承损坏,拆解更换时发现密封圈唇边方向装反。另外,与密封圈配合的衬套也没有及时更换,衬套磨损严重,根本密封不住水,导致通入的水大量进入轴承座内,损坏轴承。更换新的衬套且将密封方向调整后(唇边朝外),进水现象明显减少,运行3个月没有出现烧损轴承的事故。
(1)故障现象
辊子弯曲变形也是常见的故障。变形后,辊子会偏心,会造成电机跳电,变成死辊,划伤钢板,影响产品的质量。
(2)原因分析
由于前期轴承进水较严重,于是将进水阀调小,导致辊子内部不能够完全充满水,当辊子高速运转时影响不大,辊子可以均匀冷却,但是当辊子停下来时就完全不同了。一般精轧机出来的钢板温度大约为700℃,冷却水只能冷却下半部分辊子,由于热胀冷缩,下半部分辊子冷却更快,造成辊子向下弯曲。
(3)采取的措施
辊子冷却水进水阀完全打开,使冷却水充满辊子,另外,回水管由原来的φ68mm改为φ100mm,这样不会影响辊子内部冷却效果,但是可以使非电机侧的透盖内水位降低,使水进入轴承内概率更低。为了进一步防止辊子弯曲,每次停机时,辊道自由转动5min后再停机,使辊道上下冷却更均匀。
对层流辊道的常见故障采取措施后,故障减少80%左右,使设备运行率大大提高,对产品质量的提高也起到一定的推动作用。另外,针对测量仪表房底部辊道工作环境的特殊性,也采取了一些防范措施:如针对拆卸、吊装难,在辊道两侧增设了吊装支架、活动吊耳等,缩短辊道的更换时间;将该段辊道增加一台多点干油泵,单独供油,对劳动强度和生产成本的降低也起到了一定的作用。
[1]成大先.机械设计手册[M].北京:化学工业出版社,2002.
[2]胡邦喜.设备润滑基础[M].北京:冶金工业出版社,2002.