Φ180TCM三辊连轧管机组隧道机座焊接工艺研究

2011-10-18 10:51:06苏东波
科学之友 2011年12期
关键词:三辊机座同心

苏东波

(太原重工轧锻分公司焊接厂,山西 太原 030024)

太重集团自主研发的Φ180TCM三辊连轧管机组成套设备,是拥有完全自主知识产权的高端无缝钢管轧制设备,生产的无缝钢管主要用于石油钻探、高压锅炉管道等领域,Φ180TCM三辊连轧管机组可生产直径60~180 mm的高质量无缝钢管。目前,国内仅太重能够生产制造。

Φ180三辊连轧管机组中包含千吨以上的焊接毛坯,其中3段隧道机座的装焊十分重要,对工艺要求很高,因为该类型结构焊后易变形,不易修复,装配精度要求高,焊后管子内孔不加工,直接装配使用。

隧道机座装配中,前、中、后3段机座为焊接结构件,在整个隧道机座装配中为关键件,其结构为钢板、钢管叠装成型,叠加高度7 795 mm,机座外形净尺寸分别为2 330×3 950×4 133、2 755×3 950×4 660、2 710×4 240×4 790,材质为 Q390B、Q345B、35钢,产品对形位公差及同心度尺寸要求非常严格,主要受力处的焊缝进行UT探伤。

图1 机座示意图

前段机座共3层,中段机座共两层,后段机座共3层,见图1,均是由厚度为80~120 mm的钢板和44节钢管叠装焊接成形,总装时要求必须保证前、中、后各段机座每层钢板上的4-Φ150孔和Φ245×40钢管在叠放高度7 795 mm范围内同心,同心度要求公差±2.5 mm;每组孔板的间距要求安装平行,公差值±2.5 mm;每段机座中间各装有4个窄长的导轨底座,机座整体总装后要求3段的导轨底座在7 795 mm范围内平直,平直度公差要求±2.5 mm。为保证以上焊接毛胚的公差,需要制定严格的下料及装配、焊接工艺指导书。

1 关键零件下料注意事项

(1)将钢板放置数控切割平台上,对钢板上平面进行测平。(2)调试数控机床切割嘴的垂直度(先在试板上试割)。

(3)按图数控编程切割下料,切割预热温度100~150℃,严格保证4-Φ150孔的垂直度,将4个孔的位置偏差控制在3 mm以内。

(4)制作过孔工具,见图2,用于检查Φ150孔是否切割合格。

(5)检验,切割完成测量尺寸,用图2所示的过孔工具试过4-Φ150孔,公差控制在2 mm以内,合格后在切割钢板面的显著位置处写上标记,以便装配时使用方便。

(6)要求UT探伤焊缝处的零件,开出钝边≤2 mm的全熔透性坡口。

2 装配注意事项

(1)每段机座选取底板为基准板,以4-Φ150孔中心线作为各零件装配基准线;画出十字交叉线打上样冲点,将孔定位工具焊于正确的位置上,以便后续安装工艺垫圈及定位。

(2)采用层层立装,利用角尺和吊锤等工具用直尺引至钢板上进行定位立装,装配Φ245×40钢管,保证每层孔同心度达到图纸要求。

(3)利用装配好的Φ245×40钢管及工艺支撑,使每层孔板与孔板的平行度在2.5 mm以内。

(4)每装一层均需进行测平,平直后,再进行下一步装配。

(5)根据画出的装配定位引线放样安装导轨座,保证每段4件,整体12件导轨座安装尺寸一致。

图2 过孔工具示意图

3 施焊注意事项

(1)焊前对机座预热温度不低于100℃,防止焊缝开裂。

(2)采用线能量输入较小的混合气体保护焊(80%Ar+20%CO2),尽可能地减小变形。

(3)多人以中心为原点,对称施焊,防止变形。

(4)打底、填充、盖面,分别选用合理的焊接电流、电压。

焊接完成后,要及时进行退火消应力处理。这时应注意,所有焊接时临时加上的防止变形的拉撑不要去掉,一同进退火炉退火,等退火完成后空冷结束,再去除。

4 结束语

运用该套工艺方案,通过焊接后检验,探伤焊缝均一次检查通过,大体形位公差良好,局部地方进行简单的火焰校正,很大程度地缩短了进度、节约了能源,体现了好的焊接方案带来的良好经济效益。此次方案的成功,证明了运用先进合理的焊接工艺方法加上工人的精心操作,完全可以达到设计要求。

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