某500kV变电站工程软基处理方法浅析

2011-03-01 06:56:02张晔楠
河北水利 2011年5期
关键词:构架管桩预应力

□张晔楠

浙江沿海地区以软土地基为主,在软土地基上建设电力工程,对基础沉降特别是不均匀沉降要求很高。基础的一点点小的不均匀沉降,都会导致电力设备歪斜,不能正常工作,甚至拉断电缆,造成大面积停电。浙江是经济强省,电力需求旺盛,很多电力工程的施工周期越来越短,而电力工程又必须严格控制地基沉降,这就对基础处理提出了很高的要求,本文以某500kV变电站工程为例,分析探讨在满足强度要求的前提下,如何缩短工期并避免差异沉降。

1.工程概况

1.1 建设周期短

某500kV变电站工程位于浙江东部地区沿海某岛,为满足其本岛负荷建设,以改善此岛220kV电网结构,提高电网可靠性。另外,在该岛上已经建设完成1座大型火力发电站,考虑此电厂二期2×1000MVA机组配套输出,希望尽快完成电厂的输配电设施,减轻东部的用电负荷,因此该500kV变电站关系着该发电厂电能能否尽快输出,时间和任务相当紧迫。2007年9月该工程选址,2008年4月打桩施工,2009年5月底建成投产,工程建设周期仅1a多(500kV变电站的建设周期一般为3a)。

1.2 工程地质情况复杂

某500kV变电站站址区场地原为滩涂围填塘,站址浅部地基土由人工回填土及淤泥组成。其岩土工程性质很差,具有淤泥深厚、软弱、欠固结、高压缩性、承载力低等特性。淤泥饱和、流塑、分布稳定,厚30m左右。

1.2 .1回填土深厚

站址场地原为滩涂围填塘,在变电站建设前已于2005年由周边已建成的某电厂大部分回填,厚0.9~4.0m,变电厂建设时,仅主控通信联合楼部位仍为围填塘。根据地质报告,(0)层杂填土表面已硬化,为0.10~0.15m 厚混凝土浇筑层,下部主要为以漂石、块石为骨架,中间填充碎石、角砾及少量黏性土,块石直径一般约0.5~1.0m,最大径约1.2m左右。站址场地内自然标高为3.15m~3.60m,站址百年一遇最高内涝水位为3.60m,考虑与电厂北侧现有道路引接,站址场地平均设计标高为4.00m,场地在电厂建设时平均回填2.8m,变电站建成后回填0.7m,回填土厚度共计3.5m。电厂建设时回填的杂填土松散且深厚,给变电站的地基处理带来难度。

1.2 .2未进行处理时场地沉降情况

考虑整个场地情况,回填土厚度按3.5m计,前期2.8m回填土在施工进场前就已经回填,该部分回填土的密实度直接影响场地的沉降量。在大面积回填土作用下,下卧软土层产生固结沉降,场地沉降按太沙基一维固结理论计算,单面排水。计算主要参数见表1。后固结度达到60%左右,固结变形沉降量为937mm,50a内各年理论计算沉降量和沉降曲线见表2和图1。

表2 场地沉降量一览表

图1 场地沉降曲线

2.地基处理方案

表1 计算主要参数表

在假定回填土回填密实不产生压缩变形的前提下,场地自然固结,经计算最终固结变形沉降量为1470mm。50a

2.1 软基处理方法

目前处理软土地基的主要方法有真空预压排水固结法、预应力混凝土管桩法,如果淤泥厚度不大,还可以采用挖除淤泥或者换土置换法进行处理。

2.2 地基处理方案确定

根据本工程实际情况,在可行性研究阶段,考虑场地地质条件复杂,推荐

用真空预压排水固结法加预应力混凝土管桩的地基处理方案。先破碎和挖掘清除表部杂填土,然后搭设塑料排水板,再埋设滤水管道和密封膜。该施工过程约需工期1.5个月,另真空预压过程约需3个月。通过场地预处理,淤泥质软土固结速度明显加快,含水量下降,承载力和抗剪强度提高,可直接作为围墙、站内道路、设备支架、电缆沟及其他一般建筑构筑物基础的持力层。对荷载较重及沉降要求较高的主控通信联合楼、主变基础、GIS和HGIS基础等主要建(构)筑物仍需采用预应力管桩PC500(100)进行地基处理,管桩打设施工周期仍需1.5个月,总的施工周期约6个月,施工周期较长,工程建设进度较难保证。

在施工图设计阶段,对“真空预压地基加管桩”和“预应力管桩”两种地基处理方案进行了技术经济比较。预应力管桩方案对主要建(构)筑物以预应力混凝土管桩处理,对次要构筑物以控制沉降为主,采用PC管桩、PTC薄壁管桩进行疏桩处理,施工周期约3个月。该方案能有效处理和控制变电站内建(构)筑物的沉降问题,满足变电站的实际使用功能,但投资相对较高,站区未经处理的场地沉降较大。考虑到该方案施工周期较短,且较易掌握工程时间并能控制场地沉降,变电站主要建(构)筑物地基处理方案最后明确采用预应力混凝土管桩方案处理。

2.3 桩基处理设计思路及原则

在确定整个变电站场地采用预应力混凝土管桩处理方案后,根据场地中各种不同建(构)筑物的荷载和使用功能,确定了桩基处理的具体方案:变电站主控通信联合楼、500kV构架、220kV构架、主变构架及防火墙、主变母线构架、500kVHGIS及220kVGIS基础等主要建(构)筑物基础荷载大,沉降要求高,设计采用预应力混凝土管桩处理,桩长45m和36m。对设备支架基础采用PC管桩处理,以控制沉降为主,桩长12m。对电缆沟、围墙、主变油坑次要构筑物采用PC管桩、PTC薄壁管桩进行疏桩处理,以控制沉降为主,桩长12m。道路采用桩托板,管桩顶设置1.0m×1.0m×0.3m钢筋混凝土桩帽,上部铺设碎石层及土拱格栅等水平加筋体,形成土拱效应,减少道路沉降。电缆沟采用钢筋混凝土结构,利用电缆沟侧壁作为深梁,增加整体性能,控制沉降。

2.4 未处理场地地基处理防范措施

一是主要建筑物地面均采用架空钢筋混凝土楼板,防止地面沉降开裂。二是场地设备支架设置电缆检查井,避免场地沉降过大引起的电缆拉紧。三是入口处台阶采用钢筋混凝土结构,并打桩,散水采用钢筋混凝土挑板的做法,避免了开裂和沉降。四是场地主要雨水管网布置在道路下的托板桩上,减少因沉降引起的管道剪切破坏。五是主控通信联合楼站前区为避免与站内道路产生过大的沉降差,也采取了与道路相同的托板桩设计。六是站区道路路面在过道路电缆隧道、水工管道上方及雨水检查井周围1.0m范围内设置钢筋网。七是GIS场地和场地电缆沟之间、主控通信联合楼室内外电缆沟之间设置沉降伸缩缝。八是电缆沟在伸缩缝处的接地扁钢连接采用软导体连接,避免拉裂。九是主变油坑采用PC-A400(75)处理,桩长 12m,油坑底板和侧壁均采用钢筋混凝土结构,避免过大沉降。

3.工程运行中存在的问题、原因分析及处理对策

在变电站投产10个月后,变电站内主要建(构)筑物沉降稳定,能满足生产工艺的要求。但仍存在一些问题,主要是35kV避雷器顶部端子拉断,电压互感器顶部导线存在拉紧的现象。

站内主变场地自然标高约为3.14~3.61m左右,站址场地设计标高4.00m。根据地质资料,2#主变场地在电厂建设时回填约为2.8m,变电站建成后又回填0.7m,回填厚度共计3.5m左右,1#主变部分回填土厚度相对较小,在2.8m左右。

主变场地填土分两次回填考虑,第一次考虑2005年电厂建设时,已有回填土约2.8m,填土荷载为56kN/m2,第二次回填在2008年,压实厚度在0.7m,填土荷载为14kN/m2。管母构架承台单桩桩长36m,打入粉质黏土层,桩顶荷载45kN;设备支架承台单桩桩长12m,打入淤泥层,桩顶荷载76kN;两种桩均为摩擦型桩。

在大面积填土荷载和自身桩顶荷载作用下,地基土产生大范围固结沉降,管母和设备支架由于两种承台不同桩长的影响产生了不均匀沉降。在场地大面积堆载10个月后,经理论计算,35kV管母和设备支架承台之间最大沉降差4cm。20a后35kV管母和设备支架承台之间最大沉降差20cm,设备支架承台的最终沉降为 38cm,沉降差为 18cm;50a后35kV管母和设备支架承台之间最大沉降差28cm,设备支架承台的最终沉降为61cm,沉降差为33cm。考虑施工期间场地土扰动等因素,实际两者之间的沉降差数据可能更大。

分析本工程中产生的35kV避雷器顶部端子拉断,电压互感器顶部导线存在拉紧的现象。单就管母构架而言,由于其荷载较大,故桩基处理时,设计桩长较长(36m),这样才能满足管母构架的承载力和沉降要求;而单个设备支架荷载较小,在地基处理时,只需较短的桩长(12m)就能满足单个设备支架荷载的要求。变电站建成投产10个月,通过现场观测,35kV管母构架和设备支架承台产生了不均匀沉降。发现问题后,经理论计算,35kV管母构架和设备支架承台之间最大沉降差为4cm;随着时间的增长,20a后35kV管母构架承台的沉降为20cm,设备支架的沉降为38cm,沉降差为 18cm;50a后,两者之间的沉降差为33cm;若考虑施工期间场地土扰动等因素,实际两者之间的最终沉降差可能更大。通过这个工程也可以看出,变电站中的设备不是独立存在的,设备支架上的设备是与管母支架相连的,形成一个完整的电力网络系统,差异沉降,就会使相邻设备之间导线拉紧甚至拉断,从而造成事故。变电站中的所有设备是一个整体,设计时不仅要满足单独设备的承载力和沉降要求,还要从整体考虑各设备之间的不均匀沉降和沉降差,严格控制差异沉降。

4.结语

第一,类似该变电站这样,地质条件特别复杂的工程,建议应有一个合理的设计施工周期,毕竟任何地基处理措施都需要一个固有的周期,单一追求工期是不行的,同时要采取更能全面处理地基的加固方案。第二,类似变电站这种工程,整体性要求非常高,沉降差控制比较严格,场地内建(构)筑物在采用长短桩处理时,应引起足够的重视,注意相近设备之间的沉降差,控制沉降差在电气设备和导线允许范围内。第三,对于沿海软土地基,要加强全站的沉降监测,保证测量数据的一致连贯性,从而为校核设计提供充分的依据。□

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