综合防灭火技术在综放工作面的应用

2011-02-13 18:46张晓东
中国煤炭工业 2011年12期
关键词:化剂灭火剂综放

文/张晓东

综采放顶煤工作面的开采强度大,具有高产、高效、低耗等优点,但采空区遗留残煤多,冒落高度大,漏风严重,随之出现难以解决的自然发火问题,严重威胁着矿井的安全生产,因此解决综放工作面的自然发火问题十分必要。根据鹤岗矿业集团公司富力煤矿综采一队现场实际情况,采取了相应的防灭火措施,解决了综采放顶煤生产过程中自然发火问题。

一、-450南18-2层综放工作面概况

(1)该区为-450南18-2号层,该区右部为F1断层,左部为设计停采线,上部为上段溜子道,下部为本段溜子道,上段已回采完毕。走向670m,倾斜100m,采高2.4m,可采储量73.8万吨。

(2)煤层厚度平均8.16m,煤层倾角平均29°,煤质中硬,煤层层理较明显,节理较发育。煤质灰分5.16%,挥发分35.99%,容重1.35。该区煤层顶板无伪顶,直接顶20.77m细砂岩,老顶为21.39m细砂岩,底板为17.1m细砂岩。

(3)发火期为8个月,属容易自燃煤层,该区在采上段时,曾在采空区出现过发火隐患。

(4)相对瓦斯涌出量1.3m3/T,煤尘爆炸指数38.67%。

(5)工作面布置采用走向长壁后退式一次采全厚采煤法,选用综采液压支架放顶煤工艺,顶板管理采用全部垮落法。

(6)采用U型通风系统。

二、综合防灭火技术手段

1.加快推进度

据富力煤矿的经验,综放工作面月推进大于50m可避免自然发火。综采一队采高2.4m,采放比1∶2,放煤步距1.6m,循环进尺0.8m,日循环3个,日进度2.4m,月进尺70m,可有效避免自然发火。

2.稳定通风系统

(1)确定最佳配风量。在确保安全的前提下,尽量降低工作面进风量,确定配风量为600m3/min。

(2)增阻调节风量。在工作面回风道设3道调节风门调节回风量,同时也降低工作面进回风侧风压,抑制采空区漏风和后部采空区有害气体向外扩散。

(3)稳定通风系统。对该区的所有风门都安装连锁装置、保证通风设施完好、两道风门不同时敞开、控制工作面风量波动、保持工作面风量风压稳定。

(4)采取以上控制风流措施后、该面风量稳定在580~650m3/min,达到预期调风目的。

3.预测预报

(1)专人定点检查。从工作面回采开始、每天三班定人定点(回风流、上隅角、工作面软帮5m,10m,15m,20m,25m,30m,下隅角共 8 个点)检查 CH4,CO2,CO,O2气温和下隅角水温,及时掌握温度变化情况,检查后立即上报分析。

(2)定期取样分析。每周取样化验一次并根据化验和检查结果,分析煤氧化程度,主要以取样气体中出现乙烯判定发火依据,及时提出预报,采取措施。

4.上下两巷防灭火

(1)及时喷碹。在掘进期间,随着掘进工作面的正常推进,后面及时对巷道喷浆处理,减少煤体氧化时间,一般喷浆距工作面20m为宜,不影响工作面进展,工作面原始压力能得到释放,喷浆后碹体不易脱落。

(2)打钻注水及灭火剂。根据实际经验,每隔3m施工一排钻孔,一排3个钻孔,向巷道上中下帮放工,角度30°左右,深度以施工到顶板为宜。

(3)抽漏点充填。对掘进巷道期间出现的抽漏现象,及时充填,防止煤体氧化,聚集温度。

5.切眼处防灭火

经富力煤矿长期使用并研究,在切眼软帮先施工两排深孔,孔距为3m的钻孔,上一排距底板1.5m;下一排距底板2.0m,仰角为35°,再向每个孔内注6‰~8‰的MEA防灭火剂3~4m3,以煤壁出汗为宜。

6.工作面推进一定距离防灭火

(1)采空区注浆。在该面材料道敷设一路∮108注浆系统形成前注水,形成后注浆(浆液水土比为4∶1)每推进30m注浆1次,每次注浆以下隅角出浆为宜。

(2)减少采空区漏风。一是挂风帐子,有专人在工作面两道上下隅角后挂风帐子,风帐子随工作面软帮前移。二是编织袋打墙,工作面每推进5m在其两道后用碎煤掺MEA-1防灭火剂,用水洒湿,装进编织袋砌墙。三是注封堵剂,在回风道内1.6m高度,每隔5m向煤柱施工深5m的∮50钻孔,插入外端带丝的∮25钢管,用膨胀药卷封孔,封孔长度不小于1m,每孔约注3~4m3,6‰~8‰ MEA-1 防灭火剂后每孔注 2~3m3封堵剂。

(3)注阻化剂。工作面软帮放完煤后注阻化剂,注阻化剂顺序由上向下,每开一刀软帮注一次,阻化剂的配比浓度为20%,且不少于5kg/m2,每刀注540kg,注阻化剂必须做到专泵、专人、专用管路、专用工具。

(4)超前两道防火措施。工作面上下两道因受采动影响产生变形,须及时用锚杆和钢带加固,再喷碹处理。

(5)注氮防灭火。在采空区预埋设了一趟∮50mm注氮管路进行开放性注氮,当工作面推进100m后,根据采空区浮煤氧化情况,开始对工作面进行开放性注氮,以达到降低采空区氧气含量,遏制浮煤氧化速度。

7.特殊地点防灭火

(1)工作面推进至风道抽放窝子采取防火措施。在窝子四周打钻注阻化剂、灭火剂,将原有抽放钻孔作消火钻孔使用,向孔内注水等,防止工作面过抽放窝子时出现隐患。

(2)工作面对过断层、调面措施。工作面对过断层、调面时推进速度缓慢,除落实常规措施外,对工作面软帮插钢管向采空区注MEA防灭火剂,以向外流淌为宜,每班注浆1次。

8.回撤期间防灭火

(1)降低风量。在回撤期间降低工作面风量为200m3/min,通过回风道调节风门调节以保证风流畅通、防止形成独头。

(2)上下隅角打墙、工作面洒灭火剂。工作面停止回采时,在上、下隅角先用碎煤掺灭火剂打墙、再用快速密闭喷涂封堵后,均撒MEA-1防灭剂,用水冲湿。

(3)放矸石带、埋管注浆。工作面正常推进距停采线40m时,放出一条矸石防火隔离带。距停采线30m处埋管注浆。

(4)加快回撤进度,准备密闭材料。综放工作面设备用18天就回收完毕。再用3天装事先准备的两道密闭材料,将进回风道的密闭构筑完毕,充沙隔绝。

9.封闭后防灭火

封闭后主要采用地面灌浆系统向采空区大范围充填粉煤灰和砂子,形成以粉煤灰为主的胶体防灭火材料,预防采后采空区内剩余煤炭自燃。

三、结论

通过富力煤矿-450南18-2层综采一队采取以上措施,以及使用引进的新技术、新设备、新材料和新工艺,该工作面在300天回采完毕和18天回撤完成,杜绝了煤层自然发火现象,保证了综放工作面安全顺利回采。共计采出原煤近80万吨,实现利润8000余万元,创造了较好的经济效益。

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