高温火腿肠生产线节能设计

2011-01-19 10:56胡树杰
制造业自动化 2011年10期
关键词:处理机设定值排风

胡树杰

(沈阳理工大学 信息科学与工程学院,沈阳 110168)

高温火腿肠生产线节能设计

胡树杰

(沈阳理工大学 信息科学与工程学院,沈阳 110168)

高温火腿肠烘干加工线在设计及实现中过于考虑产品去湿的效果,而忽略了能源的利用率。通过加工线运行的数据及对空气处理机的分析,提出改进方案。经过对PLC及变频器编程调试达到设计要求。运行结果证明,系统在自动运行的情况下节能明显。

能源;设计;生产线

0 引言

随着节能环保的意识逐渐增强,对设备的节能提出了更高的要求。高温火腿肠加工线的设计由于国内外没有相关的参照,且包括自控、暖通及机械传输等多个专业的设计配合,在设计及实现中又过于考虑产品去湿的效果[1],而忽略了能源的利用率。

在自动加工线的运行中传输带的能耗较小,而能耗主要部分为空气处理机。一般空气处理机的应用大部分用作人工环境的处理,因此可参考的相关数据及经验值也少。在设计上为保证去湿的效果,设计参数上均取了上限值。而大量的能耗消耗在冷热风上。根据加工线运行数据及对空气处理机等的分析,在满足系统要求的基础上,对系统进行了节能的设计。运行结果证明,设计的节能较明显,自控系统复杂程度不变。

1 加工线的结构特点

传输线(包括震动和提升)及倒料槽对能量消耗较小,因此不做过多的分析和改动。

1.1 空气处理机控制参数精度

人工环境用空气处理机往往强调温湿度控制精度,并且送风温差小。而本系统热风温度较高(35-55度)且风压大,风速高,通过高速的热风将产品湿气带走,对温度的精度要求不高,两者区别较大。

1.2 实际负荷特点

传输线的产品为湿负荷,由于大部分水分在沥水震动已被去掉,主要在肠衣两头及叠处存有少量湿气,产品对回风的绝对湿度及相对湿度影响不大。因此空气处理机采用部分回风不会影响系统的除湿效果。

1.3 原有系统方案

原K1系统直接利用新风,没加回风主要考虑回风同新风混合增加送风湿度,影响热风除湿效果。经实际测试:上、中层产品温度较均匀,与送风温度差8度左右。上层产品去湿接近90%,要求中层去湿程度低。从数据看中层除湿负担不大,上层回风含湿小,可以利用其作为中层的送风,并采用回风。

原K2系统直接利用新风主要考虑利用回风会加大送风的含湿量,而且送风温差大使产生冷凝水。原K2系统实际测试:下层产品的温差较大,前端与中层接近,末端接近送风温度。说明适当降低中层温度有利下层的处理。

2 改进的方案

改进后的风系统如图1、图2所示。两个系统比原系统增加了回风,新风阀、回风阀及排风阀为连续可调。K1的送风由同时送上下层改为送上层再送中层再回风。

由于中层产品除湿只剩10%的量,利用上层的回风对中层进行除湿,这减轻了K1空气处理机的热风量。

通过PLC的控制实现不同工况的调节。在夏季工况下加大新风量,使加热量降低;在冬季时加大回风量,同样降低了能量的消耗。新风含湿很低,加大回风对送风湿度影响很小[2]。

中层送风方式的改变使中层产品温度有所降低,使下层送风温度与产品温差降低,即减轻了下层送风的量。运行中下层产品没有冷凝水的产生。

改进后主要解决的问题是系统冷热风机组新风没有利用季节的变化,而直接靠冷热源对空气处理,从而加重了冷热源的消耗。

图1 K1热风系统结构图

图2 K2冷风系统结构图

3 硬件电路

自控系统均采用西门子产品。根据工艺要求,综合输入输出点数,具体硬件配置如下: PLC采用CPU226 一台,EM235 一台,EM232 三台,EM231 二台 ,TP7 一台;

检测及执行部分如图1、2及对应的点,具体:变频器ECO-3700/3、ECO-7500/3、ECO1500/3各一台,变频器控制风机使压力达到设定值;传感器采用 温度传感器TE200 三个,检测新风及送风温度;压力传感器QBM62两个;压差传感器QBM81两个,检测过滤网压力;风阀驱动器GIB161四个,驱动新、回风阀使调节到控制要求的开度;二通阀及驱动器VVF41.90+SKC62,VVF5 2.40+SKB62,VVF45.65+SKC62,PLC控制驱动器调节冷水或蒸汽的流量,使温度达到设定值。

4 控制方法的实现及数据比较

自控系统分为三部分:热风系统控制、冷风系统控制和传输系统控制。传输系统主要靠PLC控制变频器带动传输带运行,根据产品型号的不同选择相应的速度。系统启动时新、回风及排风联动,保持总风量的平衡。当有加工线停机时,通过压力检测,自动调节变频器使风压达到设定值。风系统如果按焓值控制,系统硬件投入将加大很多,并且控制程序不宜实现[3]。不同工况控制运行如下:冬季工况:当室外温度低于10度时,K1随着温度的降低逐渐关小新风阀、排风阀,开大回风阀;而K2随着温度的降低逐渐关小新风阀、排风阀,开大回风阀,直至温度5度时风阀分别开到最小和最大。同时分别调节冷水阀及蒸汽阀,使送风温度达到设定值[4]。

从表1可以看出,冬季工况下K1可以节省(2842-1621)/2842=43%的热量;K2可节省(345-311)/345=10%的热量。而热量的绝对值大,使得节能效果比较理想。

夏季工况:当室外温度高于20度时,K1随着室外温度的升高逐渐开大新风阀、排风阀,关小回风阀;而K2机组随着温度的增大逐渐关小新风阀、排风阀,开大回风阀,直至温度30度时风阀分别开到最小和最大限值。同时分别调节冷水阀及蒸汽阀,使送风温度达到设定值。

从表1可以看出,夏季工况下K1可以节省(432-354)/432=18%的热量;K2可节省(45-14)/45=69%的热量。K2节省冷量(322-210)/322=35%。节省能量很明显。

过渡季节:当室外温度大于10度小于20度时,新风阀、排风阀均开在最大位置,关闭回风。同时分别调节冷水阀及蒸汽阀,使送风温度达到设定值。

从表1可以看出,过度季节下K1可以节省(570-534)/570=6%的热量;K2可节省(35-24)/35=31%的热量。K2节省冷量(120-95)/120=21%。节省能量也较明显。

表1 机组参数及冷热量参数对比

5 结论

通过以上分析可以得出,改进后的系统达到了节能的目的。各工况节能明显,尤其夏季和冬季。自控系统控制较易实现,系统操作同以往一样。改进的设备经过双汇阜新食品厂运行,效果稳定。在运行效果不变的情况下,达到节能的目的。

[1] 胡树杰, 等. 高温火腿肠自动加工线的设计[J].制造业自动化, 2010(12): 136-138.

[2] 刘耀浩.空调与供热的自动化[M]. 天津: 天津大学出版社, 1993.

[3] 孟宪海.智能建筑系统工程[M].北京:机械工业出版社,2002.

[4] 班博林, 等. 能量回收式空气处理机组全年运行节能分析[J]. 北京建筑工程学院学报, 2006(3): 21-25.

The energy saving design of production line on high-temperature sausage

HU Shu-jie

TP23

A

1009-0134(2011)5(下)-0131-02

10.3969/j.issn.1009-0134.2011.5(下).41

2011-01-15

胡树杰(1964-),男,副教授,硕士,研究方向为自动控制。

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