简述软基处理中CFG桩的应用

2010-11-16 05:51郑壮炎
中国新技术新产品 2010年19期
关键词:试桩成桩桩基

郑壮炎

(汕头市达濠市政建设有限公司,广东 汕头 515041)

1 工程概况

二广高速湖南省永州至蓝山段K130+315涵洞,为3-4*5m石砌拱涵,涵长129.7m,宽度33.5m。原设计浆砌片石换填,换填深度4m,片石18116.8m3,基底承载力要求不小于520KPa。此涵洞位于山区溪流型沟谷,为常年性河流,地下水丰富。现场地质勘测资料显示,主要为第四系冲、洪积砂、砾石、卵石层,深度为4~6m,底部为基岩,在3~4处有粘土夹层。根据经验卵石层、沙砾层是达不到520KPa的承载力。最后进行基础变更,取消4m的浆砌片石换填,改为CFG桩处理,总桩数1947根。设计CFG桩桩身强度C15,桩长约5m,桩直径0.5m,桩间距1.5m,梅花形布置。褥垫层采用砂砾,厚度50cm。

2 CFG桩试桩施工

施工现场首先做好“三通一平”,当地表土强度较低时,要先铺设适当厚度的砂垫层,以利于重型机械通行。

施工放样,根据设计图纸布置桩位,做好标志。

选择合适的施工机械和施工方法,确定CFG桩复合地基成桩工艺参数,即沉管速率、单桩投料量、拔管速率。

连续施打对桩身质量的影响:试桩外径φ0.5cm,桩距为1.5m。连续施打过程中,施打相邻的试桩时,发现刚打完的试桩桩身混合料出现上涌现象,而采取跳打措施的试桩未出现此情况。桩身开挖检查发现,连续施打的CFG桩桩身被挤扁,桩径较小;而跳打的CFG桩桩径较规则,没有被挤扁的现象,直径约为φ45cm,质量较好。可见采取跳打措施方能保证工程质量。

桩身混合料坍落度及拔管对桩身质量的影响;在现场进行了坍落度为8~10cm和坍落度为2~4cm的混合料沉管制桩试验,发现坍落度为8~10cm的混合料沉管制桩完毕后,桩顶浮浆较厚,厚度达0.8m左右。坍落度为2~4cm的混合料沉管制桩完毕后,桩顶浮浆较少,厚度达0.1m左右。坍落度大,浆液较多较稀,由于拔管的振动作用使密实,充填满空隙后多余的浮浆被振至桩顶,因而影响桩身质量。坍落度小,浆液较稠较少,正好填充碎石、石屑级配的空隙,因而桩顶浮浆较少,对桩身质量有利。另外由配比试验得知,坍落度小,需水量少、水灰比小、强度高。

另外,从现场所进行的拔管速率试验看,拔管速率在1.2~1.5m/min比较适宜。

3 施工工艺

3.1 CFG桩材料及配合比:CFG桩主要材料有水泥、粉煤灰、砂、碎石,混合料强度等级为C15,其施工配合比为水泥:砂:碎石:粉煤灰=300:750:1200:40(重量比)。

容重为2440Kg/m3。水泥为P32.5级,粉煤灰是电厂生产的合格品。

3.2 施工工艺流程,如图

3.3 CFG桩振动沉管法施工与控制关键

桩基就位,保证其水平、稳固;调整套管与地面垂直,确保垂直度偏差不大于设计允许值;在套管上标志出打设深度,确保加固深度满足设计要求。

启动电动机,开始沉管,注意保持桩机的稳定,避免倾斜和错位。沉管过程中须作好记录。激振电流每沉1m记录一次,直至沉管到底部基岩。

混合料采用厂拌,混凝土输送车运输。

混合料搅拌质量:混合料坍落度过大,桩顶浮浆过多,桩体强度会降低,一般桩顶浮浆控制在10cm左右,坍落度控制在3~5cm,成桩质量容易保证。

沉管至基岩后停机,立即向管内投料,直到混合料与进料口齐平。当混合料加至钢管投料口平齐后,开动电动机,沉管原地留振10s左右,然后根据试桩确定拔管速度1.2~1.5m/min边振动边拔管,拔管速度按均匀线控制,如遇淤泥土或淤泥质土,拔管速率可适当放慢。保持混凝土灌注的连续性,严格控制提速,严禁提钻过快,使孔内产生负压,导致孔壁坍塌掉快而造成桩身夹泥或缩颈现象。桩管拔出地面,确定成桩复合设计要求后用粒状材料或湿粘土封顶,然后移机继续下一根桩施工。

拔管速率:控制沉管提拔速度和保证连续提拔,提拔速度太快,可能导致缩颈或断桩;速度太慢,使桩端桩体水泥含量较少,桩顶浮浆过多,混合料容易产生离析,造成桩身强度不均匀。拔管过程中也不得反插,若采用反插办法,由于桩管垂直度很难保证,反插容易使土与桩体材料混合,导致桩身掺土等缺陷。

施工顺序:CFG桩施打顺序有两种,一种是连续施打,二是隔桩跳打。连续施打可能给桩造成的缺陷是桩被挤扁或缩颈,而隔桩跳打对先打桩的桩径较少发生缩小或缩颈现象,施工时不宜从四周转圈向内推进,这样限制了桩间土向外的侧向变形,造成大面积土体隆起,断桩可能性增大。宜采用从中心向外推进或从一边向另一边推进的方案。

施打新桩时与已打桩间隔时间不应少于七天。

3.4 CFG桩检测

CFG桩施工过程中,每台班制作检查时间,进行28天标准立方体无侧限抗压强度检测,强度值不应小于15MPa。

CFG桩成桩10天后,开始清除桩间土,采用小型挖掘机配合手推车清理桩间土。为保证桩的完整性,成桩28天后采用机械配合人工清除保护土层,然后进行桩头处理:首先确定桩顶标高,然后采用风镐凿除,人工修平。

CFG桩施工的各项允许偏差、检验数量及检验方法如表规定:

本工点CFG桩检测委托第三方检测,根据规范要求采用小应变和静载试验,检验频率:小应变按10%比例检测195根;静载按0.1%比例检测2根。

从随机抽查的195根进行小应变检测结果:Ⅰ类桩186根,Ⅱ类桩9根,Ⅰ类桩比率95.4%,桩身质量完整,不存在影响正常使用的Ⅲ类桩。

从随机抽查的2根进行静载检测结果:CFG桩在使用荷载作用下沉降量均在5mm以内,承载力满足设计要求。

4 结束语

该工程CFG桩桩数1947根,从2009年5月10日开始施工,到6月25日结束,历时47天,综合节约投资320万元,具有良好的经济和社会效益。和钢筋混凝土桩基相比,由于CFG桩桩体材料可以掺入工业废料粉煤灰,不配筋以及充分发挥桩间土的承载能力,工程造价一般为桩基的1/3~1/4,经济效益和社会效益非常显著,并且具有施工速度快,工期短、质量较易控制等特点。

[1]JGJ79-2002,建筑地基处理技术规范

[2]JGJ94-94,建筑桩基技术规范

[3]GB50202-2002,建筑地基基础工程施工质量验收规范

[4]闫明礼,张东刚.CFG桩复合地基技术及工程实践(第2版)[M].北京:中国水利水电出版社.

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