贺大鹏(天津天铁冶金集团有限公司炼铁厂,河北涉县056404)
天铁高炉混喷技术实践
贺大鹏(天津天铁冶金集团有限公司炼铁厂,河北涉县056404)
天铁高炉在煤比达到150kg/t后,由于一直采用单一煤种无烟煤喷吹,煤比无法进一步提高。2009年进行了高炉混喷工艺改造,通过攻关实践,煤比已达到170kg/t以上,收到了节能降耗的目的。
高炉喷煤煤比工艺优化
天铁集团炼铁厂老区现有五座高炉,其中700 m3四座,380 m3一座。高炉喷煤系统采用集中制粉间接喷吹,每座高炉建有一座喷吹站。自1987年投产以来,依托山西优质无烟煤资源,喷煤量逐年提高,到1995年在不富氧的条件下煤比达到了100kg/t.Fe,创全国同类行业先进水平。随着高炉喷煤技术的提高,天铁集团对喷煤系统的原有制粉设备进行了工艺优化,并进行了浓相喷吹的实验和改造,2000年高炉煤比提高到了140kg/t.Fe以上。在2000年到2007年期间,采用了制粉系统短工艺和喷吹系统双系列喷吹工艺改造,煤比达到150kg/t.Fe。但是,在单一无烟煤喷吹的情况下,要进一步提高煤比已非常困难,因此,2009年天铁集团对喷吹工艺做了进一步改进,采用烟煤和无烟煤混喷工艺,取得了较好效果,煤比达到了170kg/t.Fe以上。
(1)喷煤设备能力按煤比220kg/t.Fe设计。
(2)喷吹煤种为无烟煤、烟煤,煤粉挥发分达到18%以上。
(3)集中制粉直接喷吹,两个制粉系列,制粉能力每小时65t,每个系列6个喷吹罐,直接为五座高炉喷煤。
(4)磨煤机采用立式中速磨煤机,一级布袋收粉工艺。
(5)引用高炉的热风炉废气作为磨机的干燥和惰化介质。
(6)输粉系统采用喷吹罐底部流化,上出料浓相输送,补气调节,总管加分配器喷吹工艺,见图1。
图1 高炉混喷煤粉工艺
2.2.1 原煤贮运系统改造
原煤由火车和汽车进厂至干煤棚,无烟煤和烟煤分开堆存放,干煤棚内设置了三个配煤斗。供煤时,通过干煤棚内抓斗桥式起重机将不同品种的煤放入不同的受料斗,根据配料比例,系统自动调节定量配煤装置的给料量,达到配煤效果。经过配料的原煤进入上煤胶带输送机及储煤仓顶的带式输送机,送至储煤仓完成供煤作业。
2.2.2 干燥气系统改造
干燥气由热风炉废气和高温烟气组成。从1#~2#高炉热风炉烟道引一根废烟气管供应1#制粉系列生产,从3#~4#高炉热风炉烟道引一根废烟气管供应2#制粉系列生产。
(1)当热风炉废气管路系统正常且温度高于240℃以上时,干燥气发生炉不需工作,仅采用热风炉废气即可完成煤粉的干燥和输送任务。
(2)如果热风炉废气温度过高,在废气管路上设置了温度检测和报警装置,废气温度过高时系统会自动引入再循环气以降低废气温度,使系统正常工作。
(3)当热风炉废气温度过低,或高炉的热风炉废气无法引出时,可启动干燥气发生炉,使燃料燃烧产生的高温废气与部分热风炉废气相混合,生成适合于煤粉干燥用的干燥气。
2.2.3 煤粉制备系统改造
采用中速磨负压制粉加一级布袋收粉工艺。干燥气体从磨煤机进气口进入机体,煤粉颗粒被干燥气烘干并携带上升,进入分离器,较粗大的颗粒碰撞在分离器体的衬板上返回重磨,细度合格的煤粉经排出口输入煤粉管道后进入煤粉收集系统。
2.2.4 收粉系统改造
从磨煤机排出的合格煤粉与气体混合物经管道进入袋式收粉器,煤粉被收集入袋式收粉器料斗,被分离后的含尘浓度小于30mg/Nm3的尾气通过主排烟风机排入大气。收粉器料斗中的煤粉经振动筛落入煤粉仓。
2.2.5煤粉喷吹系统改造
高炉喷吹系统上接制粉系统的煤粉仓,每个煤粉仓下设6个26 m3喷吹罐,直接为五座高炉喷煤。两个喷吹罐一组,经输煤总管,将煤粉输送到对应的高炉的分配器,经喷吹支管喷入高炉。另有一组(两个)喷吹罐用于五座高炉的备用罐。
氮气是用于喷吹工艺的充压、流化和管道的清扫,压缩空气用于煤粉的输送喷吹。
煤粉喷吹控制系统包括过程控制和程序控制。过程控制主要用于总喷吹速率和喷吹罐自动增压的控制。程序控制包括自动给料、自动换罐、自动减压和停电及计算机故障时的应急操作。
混喷设备于2009年8月31日建成投产。为保证混喷后高炉的炉况稳定,将煤粉的挥发份分为三个阶段进行控制,第一阶段挥发份15%,第二阶段挥发份18%,第三阶段挥发份提高到21%。高炉第一阶段混喷煤粉质量控制见表1。
表1 高炉混喷煤粉质量/%
为保证混喷投产的成功,首先从距离最远的5#高炉开始,5#高炉距制粉800多米,由于管线长、阻损大,经反复调整后,确定出喷吹操作参数,实现了超远距离试喷成功。随后,1#~4#高炉相继投产,2010年1月28日老喷煤系统正式停止运行。混喷操作参数见表2。
表2 混喷操作参数
混喷工艺采用集中制粉直接喷吹技术,喷吹操作由高炉远程控制。为保证高炉正常喷煤,防止发生意外停煤,仍保持老喷煤系统的正常运行,并制定了新老系统转换的操作规程,提前组织喷煤工和高炉工长学习,并做好停煤等各种事故的预防和演练。因为措施得当,基本上实现了新老系统的互相替补,保证了高炉正常生产。
大煤量喷吹后,炉腹煤气量增加,煤气上升阻力增大,煤气压差增加,中心气流显得不足,中心难以吹透,相比较边缘气流得到了发展。为此从下部应当适当缩小风口面积,国内喷煤比较高的武钢在这方面有很好的经验。从上部装料制度,增加中间环带和边缘的矿焦比,增加中心加焦量,来实现发展中心气流。
天铁的炉料结构是碱性烧结矿加酸性烧结矿配加块矿和少量球团,入炉料结构和质量很难有较大突破,只有通过加强筛分管理,减少粉末入炉来实现原料质量改善。
在高炉实现大煤比情况下,焦炭质量显得尤为重要。为了保证焦炭的骨架作用,应提高矿批重,保证焦炭量不变,尽量保证焦炭层厚度。但是,因料车容积限制,矿批难以扩大,为此必须保证焦炭质量得到提高,尤其是焦炭热性能提高。因新区大焦炉投产,外购焦减少,增加自产焦炭量,而且新区大焦炉焦炭质量明显好于老区焦炭,为提高煤比创造了较好条件。表3为天铁高炉使用焦炭质量,本厂焦炭基本能满足大煤比要求。
表3 高炉用焦炭质量/%
4.2.1 提高风温
热风温度每升高100℃,炉缸理论燃烧温度升高60℃,允许多喷煤粉30~40kg/t。为此,对高炉热风炉操作工进行考核,改进烧炉方法,提高责任心,精心烧炉,对使用较高风温的班组进行奖励。
4.2.2 进行富氧鼓风
富氧率每提高1%,炉缸理论燃烧温度升高40~50℃,允许多喷煤20~30 kg/t,另外还有利于提高风温。为克服夜间氧气压力波动造成停氧的局面,专门制定了各高炉富氧量规定,避免因互相抢氧造成压力低而停氧,从而实现了连续富氧。
4.2.3 出净渣铁
及时出净渣铁,减少憋风现象,一方面利于高炉接受风量,改善高炉顺行,同时利于高炉煤粉燃烧。
2010年1月下旬开始,彻底将老喷煤系统断开,改为混喷系统,同时炼铁厂制定攻关方案和激励机制,煤比提高到了160kg/t以上,个别高炉已达到180 kg/t以上,焦比和综合焦比下降,实现了节能降耗的目的。尤其是当前焦炭严重不足,因煤比提高减少外购焦炭的数量,焦炭质量提高,满足了高炉稳定顺行的需要。表4为混喷前后的主要技术指标。
表4 混喷前后的主要技术指标
目前条件下,煤比达到170kg/t后高炉还没有出现影响炉况顺行的情况,风口没有因煤量大而出现磨坏的情况,从风口看也没有出现结焦和堵枪现象。判定煤粉燃烧效率的最直接方法有两种:一是看是否影响炉况顺行,综合焦比是否大幅度升高;二是看高炉重力除尘灰(一次灰)和布袋除尘灰(二次灰)中碳含量值是否有明显上升,绝对值是否超标。表5为混喷前后除尘灰中碳含量变化。
表5 混喷前后除尘灰中碳含量
从以上数据可以看出一次灰中碳含量略有上升,二次灰含碳量变化不大,煤粉燃烧效果有待进一步研究和观察。
6.1 烟煤与无烟煤混喷技术、集中制粉直接喷吹技术、中速磨制粉技术、单支管计量等技术的应用,高炉煤比达到170kg/t以上,为天铁高炉节能降耗做出了较大贡献。
6.2 下一步煤比将会继续提高,但是根据笔者经验,应该注意解决以下问题。
6.2.1 当前煤比在160~180kg/t之间比较适宜,燃烧效率问题不大,在160 kg/t以下时可以大胆往上喷。
6.2.2 煤比往上提高时要区分对待,尤其提高到180kg/t以上时,要根据各高炉情况,风温在1 150℃以上,富氧率在3%以上的,可以继续提高煤比。
6.2.3 提高煤比牵扯到其它各方面条件的改善,原燃料条件改善、入炉品位提高、渣量减少,焦炭强度提高等都有利于提高煤比。
6.2.4 密切注意跟踪综合焦比和除尘灰中碳含量变化,防止煤粉燃烧不完全造成影响高炉顺行和能耗升高。
(收稿2010-03-20责编赵实鸣)
TIANTIE Blast Furnace Mixed Injection Technology Practice
He Dapeng
After reaching 150 kg/t,the coal injection ratio at TIANTIE BF cannot be improved further due to single-kind anthracite injection.BF mixed injection process was upgraded in 2009.The coal ratio reaches over 170 kg/t in practice.Thus,energy is saved and consumption reduced.
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贺大鹏,1991年毕业于北京科技大学钢铁冶炼专业,多年来一直从事高炉冶炼技术和管理工作,目前在天铁集团炼铁厂生产技术部主管生产技术和原燃料质量工作。