矿井瓦斯抽放系统的改造

2010-08-15 00:43任景龙龙煤集团双鸭山分公司集贤煤矿
中国军转民 2010年12期
关键词:异常情况钻场主管

文/任景龙(龙煤集团双鸭山分公司集贤煤矿)

1、矿井瓦斯分布特征

开采的4#,5#,6#煤层,开采在+1 950水平以上,矿井瓦斯绝对涌出量8.9m3/min,二氧化碳绝对涌出量9.9 m3/min,瓦斯相对涌出量4.1m3/t,二氧化碳相对涌出量4.6m3/t。瓦斯分布由浅到深,由东向西逐渐升高,在掘进和回采过程中有瓦斯异常的情况,对正常的生产造成一定影响。

2、矿井瓦斯抽放系统

矿井瓦斯抽放系统,于2006年投入使用,经过几年的运行,由最初的瓦斯抽放系统已逐渐改造成现在比较成熟的瓦斯抽放系统。原瓦斯抽放系统在试用过程逐渐暴露出许多问题,工程技术人员和抽放骨干经常一起分析、研究,查找内地相关资料,经过设计、画图、制做、加工,安装,形成现有瓦斯抽放系统,在矿井运行抽出瓦斯效果较好。

2.1、矿井原瓦斯抽放系统

最初瓦斯抽放系统规模很小,从地面泵房到井下主管路敷设全长450m,干管路120m,支管路2000m,只在(1950)6#东穿层预抽15121备采面瓦斯。

主管道是Ф325的钢管,管径粗,重量大,用砖垛和铁链子共同固定,干管路,支管路是铁丝吊挂,均布置在非人行侧,距地板高度0.5m。

开始运转时,抽放瓦斯效果还可以。经过半年多的运行,发现抽出瓦斯量减少,查找原因:先检查地面泵的抽出能力是否下降,又检查所有管路漏气情况,用仪器检查各抽放钻场,查看自动放水器也能放出水来,不知是什么原因,还以为是抽的瓦斯浓度降低了,但现场检查钻场瓦斯浓度仍很高。

内部瓦斯抽放管均是吊挂在巷道顶板,主要为了管道便于放水。原厂家生产放水器容量小,加上顶板受采动影响,涌水增大,因而放水不急或堵眼放不出水,造成瓦斯抽放管道内有大量积水,影响瓦斯抽放系统抽出效果。所以,对原瓦斯抽放系统进行改造。

2.2、改造后的瓦斯抽放系统及优点

主管路在(1950)水平最底处加装自制手动大容量放水器三个,同时,把原主管路敷设在绞车道内,后改到瓦斯专用回风巷内,干管路和支管路全部吊挂距巷道底板1.5m以上,更换原厂家生产放水器10个,经多次试验,调整管路吊挂高度,增加钻场放水器和管道放水器;同时,原支管路都使用的是Ф108钢管,安装吊挂困难,安全系数低,适应巷道性差,又爱生锈,无防静电能力,服务年限短等缺点;现改用Ф110聚乙烯PE管,该管强度高,耐腐蚀,抗静电,防阻燃,重量轻,便于安装,安全系数高,缩短施工工期,巷道适应性也强,价格上每米比钢管可节省材料费5.1元。

改造主管路230m,干管路470m,支管路5300m,安装钻场放水器1 3组,管道放水器8组,安装孔板流量计23组,安装龙门架7组,打孔979个,进尺88 110m。现已形成较稳定瓦斯抽放系统。

瓦斯抽放系统改造后优点:(1)便于加工,安装,大大缩短施工工期;(2)能及时排除管道积水,提高瓦斯抽放效果;(3)增加管道耐腐蚀,抗静电,防阻燃性,提高抽放安全系数,延长使用寿命,增加使用服务年限;(4)巷道适应性强,便于标准化工作实施。

3、瓦斯抽放系统改造后的效果

通过对瓦斯抽放系统进行改造,解决了钻场和管道内积水问题,原抽出瓦斯浓度平均在3.7%左右,现平均是10%左右,瓦斯抽放率提高了2.47%。原15121在掘进巷道时,就常出现瓦斯异常情况;但由于提前对1 5 121综放采面预抽瓦斯,在回采过程中,未出现瓦斯异常情况。而1422综采面没能提前预抽瓦斯,在回采过程中,时常出现瓦斯异常情况,通风上采取增风,打风障,安装局通,都未能收到好的效果;后对该综采面采取措施,顺层预抽该采面煤层瓦斯,并抽其后面采空区和上部采14222采空区瓦斯,就克服瓦斯异常情况。

4、结束语

对系统进行改造,收到很好效果,但还存在不少问题,如在打钻时,易出现卡钻情况;如何解决边采边抽的采面上隅角瓦斯问题;如何解决受采动影响,造成钻场附近漏气而无法封堵问题;如何解决长距离打孔飘钻问题等等,都要在今后工作去探索。

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