曲广庆,王新伟,祝小斐
(青州卷烟厂,山东 青州 262500)
青州卷烟厂设置了14台空调及新风机组(见表1),并对其设置了“空调自控系统”,目的是为了完成所有设备的集中管理和环境控制,以实现下列三个目标: (1) 通过对设备的有效管理和控制,可以使这些设备均工作在最佳状态,既有利于提高设备的运行寿命,又有利于节约能源。(2) 通过对所有设备运行状态的实时监控,可减轻操作、维修人员对设备巡视的劳动强度,又可避免一些人为因素可能对设备造成的不良影响。 (3) 控制车间内温度、湿度、压差、空气洁净度,达到工艺要求。
选用Metasys系统对空调进行自控设计。自控系统包括中央操作站、数字控制器 (DDC)。网络是以集散理论为基础的成熟的空调自动化系统。它具有结构灵活、适应性强、扩展方便、软件优化设备运行、操作简单等特点。系统共分三级,第一级为中央站,设于能源中控室;第二级为直接数字控制器(DDC),对现场设备进行就地控制;第三级为采集现场信号的传感器和执行机构。每个现场控制器DDC采用分散控制的原则,分布在被控设备的附近,现场工作人员可以通过DDC上的显示面板和操作面板就近操作或监测被控设备。
针对卷烟厂各车间面积大、设备运行发热量大、空气中悬浮超细烟尘多、温湿度要求精度高等特点,选择全空气中央空调系统对空气进行混合、加热、冷却、加湿、除湿、过滤等处理,并在保证车间温湿度参数的前提下做到节能运行。
依据多年的调试经验提出了一种多模多段的模糊PID控制方法,依据在不同时段的不同的空气处理过程和处理方案,分为5个工况,如表2所示。然后按照表2确定控制器输出,实现恒温恒湿的变风量调节。1通常代表夏季工况,5通常代表冬季工况,2、3、4同代表过渡季节三种可能出现的工况。
模糊PID算法可以根据不同的条件和要求用不同的模态进行控制,即当误差大于某一阀值时,用比例控制,以提高系统的响应速度,加快响应过程;当误差小于某一阀值时,切换转入模糊控制,以提高系统的阻尼特性,减小响应过程的超调;当误差达到平衡点附近时,采用PI控制,利用其积分作用的特点最终消除误差。由此可以兼顾传统的和模糊控制PID的优点,实现精度高、适应性好、抗干扰能力强、鲁棒性好等特点。控制框图如图1所示。
表1 空调和新风机组设置
表2 边界判断条件及控制策略表
图1 模糊控制PID图
图2 空调机组控制程序图
1.现状分析
卷接包车间占地7 000余m2,共配置了3台空调,分布于空调一室、二室和五室。由于送回风管道的布置,在物理上形成了三个南、中、北分区,分别由K-12空调、K-10空调及K-11空调负责。
2.专业对策
空调自控专业除采用传统的控制模式,还需要如下设置: (1) 卷接包车间东西方向共4排立柱,每排19个。在每排立柱上间隔安装温湿度传感器,安装高度为1.7m,每排安装9只,共36只。每排立柱错对安装温湿度传感器,形成互相交错状。 (2) 由于每排立柱的位置恰好在各空调分区的交界处,立柱上的传感器测得的温湿度信号也为交界处参数,因此在各分区的吊顶上安装4只温湿度传感器,呈“S”形布置,共12只。 (3) 在各分区吊顶上安装3只压差传感器,检测室内外空气压差,作为空调机组的变频依据,共9只。 (4) 对上述温湿度传感器测得的信号根据安装位置,作加权算法,取平均值作为空调机组K-10、K-11、K-12的送风设定参数之一;同时实时检测由于传感器故障测出的假信号(过高或过低),并在计算中将该数据剔除。
3.控制程序框图(图2)
4.变频程序
通过风机变频调速,一方面改变送风量来保持室内外压差恒定,同时节约了电能。此次改造的空调机组均为双风机系统,即一台机组内配置有送风机和回风机,而且个别机组内的两风机功率不同。采用风机变频既要保证车间内换气次数的要求 (一般为8~10次/h),同时保证车间内对外的正压差。本方案采用如下控制方式:由车间的有效容积、换气次数及空调送风主管道的截面积计算出送风的大致风速设定值,同时以车间实际温度和送风温度的差值修订该风速设定值,在送风主管道上安装风速传感器测量实际风速,并作为控制器进行PID计算的输入参数。PID计算输出控制送风机的转速,使送风风速达到设定值。
通过车间内的压差传感器的测量值与压差设定值比较、PID计算,控制回风机转速,进而保持车间内压差恒定。
5.DDC控制柜的网络拓朴结构的优化
针对受控点多、受控区域大、数据传输量大等特点优化了网络拓朴结构,把温湿度信号分6路上传,加装34个光端机,主线路、DDC控制柜之间用光纤连接,6路之间相互独立,互不影响,增强了系统稳定性和可靠性,保证了数据传输的稳定性。
从DDC之间的信号传输以及上位机的联网类型、变频器谐波干扰、动力电源线干扰、供电电源、控制柜的位置、线槽的走向、接地等各个方面入手,成功解决了由于信号干扰带来的不良影响,增强系统的稳定性,保证信号传输的准确性、及时性,保证了空调自控项目的实施。
空调自控系统自2009年10月运行以来,能够在能源控制中心,自动、手动控制风阀、蒸汽加温加湿阀、高压微雾加湿器、变频器的启停及运行频率,精确控制车间的温湿度到达工艺技术指标。