刘奇洪
(神华浙江国华浙能发电有限公司,浙江 宁海 315612)
上海电气生产的600 MW亚临界汽轮发电机组在国内很多发电厂都有安装,不少机组出现过励磁机转子振动异常的情况,其中包括宁海发电厂1号机组。该汽轮发电机组采用N600-16.7/538/538型亚临界、单轴、四缸四排汽、一次中间再热、凝汽式汽轮机和QFSN-600-2型水氢氢冷却、采用全进口静态励磁系统的发电机。整台机组轴系长约46 m,如图1所示。
图1 宁海电厂一期汽轮发电机组轴系示意图
11号轴瓦(简称11瓦)是支撑励磁机转子的轴承,也叫集电环轴承,处于汽轮发电机组尾部。它是4块可倾瓦组成的自位式轴承,轴承分上下2半,下半轴承依靠2块球面垫铁支撑于下瓦座内,上半轴承的两块球面垫铁被瓦盖紧紧压住。每块球面垫铁由4颗内六角螺栓固定,垫铁与轴承之间有绝缘垫片 (一般采用环氧树脂材料),保证轴瓦与瓦座之间绝缘。
机组A修后启动,各瓦轴振情况良好,除10号轴瓦处Y方向(简称10Y,以下以此类推)轴振为84 μm稍微超出优良值外,其余各瓦轴振均在优良范围内,见表1。
机组启动后的第12天13∶33负荷528 MW,11Y轴振从57 μm经过5 h逐渐上升至78 μm,第13天20∶00达到93 μm。之后11Y轴振基本在90~110 μm 之间波动,最高达到 130 μm, 波动周期大约为一天1次。11Y轴振波动变化过程中,11X轴振变化平缓,从34 μm上升到52 μm。9,10号瓦轴振值稳定,振动相位也没有明显变化。第50天11Y轴振从117 μm降至85 μm,但11X轴振开始明显爬升,波动情况正好相反。当11X轴振值爬升至187 μm时,安排计划停机。 在停机过程中11X轴振最大升到322 μm,11Y轴振最大升到 145 μm。
表2 机组运行1个月期间11瓦轴振波动情况
停机后对11瓦进行解体检查,发现轴瓦、轴颈表面均没有损伤。用压铅丝方法测量发现瓦盖与轴承之间原有紧力已无,并形成了一定的间隙,右上方垫铁与瓦盖间隙是0.35 mm,而左上方垫铁与瓦盖间隙是0.02 mm。在11瓦处轴颈上部测量轴颈在下瓦翻出后的下降高度值,即轴颈在下半瓦翻出后自然下降的高度为0.28 mm,比A修后的0.68 mm减少0.4 mm。在11瓦左上半垫铁内侧加0.05 mm厚不锈钢皮,同时在右上半垫铁内侧加0.40 mm厚不锈钢皮,将瓦盖紧力调整到合格范围(-0.05~-0.02 mm)内。在11瓦轴颈水平位置架设百分表并盘动转子测得轴颈晃动度为0.09 mm,而按照厂家标准晃动度应小于0.05 mm,用力矩扳手紧固集发对轮轴器螺栓将轴颈晃动度调整到0.02 mm。检查集电环风扇部位的平衡块没有发现松动现象,对集电环通风孔内部聚集的石墨颗粒物进行仔细清理。
机组重新启动后11X轴振为0.022 mm,11Y轴振为0.046 mm,连续运行2个月都比较稳定。但2个月后11X,11Y轴振开始明显增大,上升趋势明显,11X轴振上升至0.123 mm,11Y轴振上升至0.08 mm,振动值来回波动,证明此次处理并没有找到11瓦轴振异常的真正原因。
对11瓦轴振进行频谱分析,X,Y方向的半频与2倍频振动都比较小。从表2可以看出,11X轴振的峰峰值、1倍频振幅与相位变化比较大,峰峰值由 30 μm上升至 136 μm, 又下降到 90 μm左右,而1倍频振幅由 17 μm上升至129 μm后又下降到73 μm,11X轴振的1倍频相位从181°增加至280°左右。11Y轴振的峰峰值变化不大,基本在60~80 μm之间波动,1倍频振幅从109 μm下降至50 μm附近,1倍频相位基本在306°~325°范围波动。11X轴振探头间隙电压从-8.9 V变为-10.4 V,有1.5 V的大幅度波动,而11Y轴间隙电压变化很小。
一般来说,引起轴振超标的因素主要来自轴系或轴承,轴系因素有转子不对中、动静碰磨、质量不平衡等;轴承因素有轴瓦损坏、油膜振荡、轴承座松动、轴瓦支撑失稳等。以下采用排除法来分析11瓦轴振异常原因:
(1)转子不对中会引起转频或多倍频振动,而11瓦轴振以1倍频为主,其它倍频振动相对很小,因此可排除“转子不对中”因素。
(2)11瓦在轴系最尾端,可能发生“动静碰磨”的地方一般只有密封瓦或集电环碳刷处。如果密封瓦出现碰磨,则发电机9,10号密封瓦发生碰磨的可能性较大,而事实上发电机9,10号瓦轴振幅值及相位一直比较稳定,因此也可以排除“动静碰摩”因素。
(3)如果是转子质量不平衡引起的振动,则机组启动时就会产生,或出现缓慢爬升,而11瓦轴振是来回波动,因此可以排除“转子不平衡”因素。
(4)从上次解体检查结果看11瓦轴承乌金及轴颈表面均没有发现损伤,说明不是“轴瓦损坏”引起的振动。
表1 A修后首次3 000 r/min各瓦轴振值μm
(5)现场检查11瓦轴承座地脚螺栓、中分面螺栓都没有发现松动。
对于可倾瓦来说一般不会出现油膜振荡。排除以上因素后,引起振动异常的原因最有可能就是轴承支撑失稳。
对11瓦解体检查时发现,无瓦盖紧力,并且轴颈在下瓦翻出后下降高度的数据比A修时减少了0.40 mm。检查瓦盖左右侧紧固螺栓,没有发现松动情况,另外瓦盖抬升只会引起瓦盖紧力消失,却不能同时使轴颈在下瓦翻出后下降量减少。只有11瓦整体下沉才能导致这两个现象同时出现。
11瓦下半部分是依靠2块与水平方面呈45°的球面垫铁支撑的,球面垫铁与轴承之间有两片相向放置的L型绝缘垫片,该片采用环氧树脂材料制作,具有良好绝缘性能。如果绝缘垫片老化,就会使绝缘垫片疏松,无法承受转子和轴承的压力,当被压缩而厚度减薄时必然会造成11瓦整体下沉。不过左右两块垫铁的绝缘垫片压缩量不一定相同,这样就造成11瓦整体下降是偏斜的。这可以从第一次11瓦解体检查时测量瓦盖紧力的数据看出来,右上方垫铁与瓦盖的间隙为0.35 mm,而左上方垫铁与瓦盖的间隙只有0.02 mm。
对汽轮发电机相关参数进行分析,包括有功功率、无功功率、密封油温、集电环进出口风温、发电机励磁电流、11瓦瓦温、润滑油温等,发现11瓦振动、瓦温和润滑油温有一定关联性,而与其它参数都没有明显关联性。润滑油温变化会使轴瓦高度发生微小变化,轴承对轴颈的支撑刚性也就有微小变化。对于轴承来说,当支撑刚性增大时轴振减小,支撑刚性减弱时轴振增大,轴承支撑刚性受到破坏时更能体现这一特点。
表2中探头间隙电压的变化情况也正好反映了轴承高度变化。由于间隙电压与探头和轴颈之间的距离成正比,当间隙电压变大时说明探头与轴颈之间距离大了。11X振动探头间隙电压从-8.9 V变为-10.4 V,说明11X振动探头与轴颈间距离增大。排除了探头松动的因素后,最终认为引起11瓦轴振大的原因是轴承高度降低。
再次解体11瓦,发现瓦盖紧力完全消失,右上垫铁与瓦盖间隙为0.30~0.415 mm,左上垫铁与瓦盖间隙为0.115~0.365 mm,这次瓦盖间隙与第一次处理时相比都更大了,尤其是左上垫铁与瓦盖的间隙。同样,将轴瓦下半翻出后测得轴颈下降高度为0.34 mm,仍小于A修后0.68 mm。检查发现下半轴承的两块球面垫铁不同程度松动,其中11X振动探头正对着的左下垫铁用手就能轻松移动,11Y振动探头正对着的右下垫铁用铜棒轻轻一敲也能移动。由于在垫铁表面覆盖有绝缘的封堵片,一般情况下如果垫铁没有发现松动都不会去解体的,这是第一次振动未处理好的根本原因。
拆除固定垫铁的4颗内六角螺钉,拿下垫铁,取出垫铁与轴承之间的2片L型绝缘垫片。仔细检查就会发现垫片边缘部位老化现象很明显,出现发黑、疏松现象,用手挤压能渗油,其中左下垫铁的绝缘垫片老化现象更严重。
11瓦的绝缘垫片老化,说明厂家在绝缘垫片的选材方面还有待进一步改进。同样是环氧树脂材料由于选择不同的添加剂其性能就不同。作为轴承绝缘垫片来说,选择环氧树脂材料要考虑以下几个方面:
(1)良好绝缘性。
(2)具有较好抗冲强度。
(3)温度变化时材质性能稳定。
(4)材质密度要高,具有优良抗水性。
特别说明,不能采用环氧玻璃布层压板作为轴承绝缘垫片。因为环氧玻璃布层压板由无碱玻璃布浸以环氧树脂经热压而成,虽然绝缘性能好,但长期受到润滑油的浸泡容易产生分层、疏松,出现如11瓦垫片老化情况。
垫铁绝缘垫片老化疏松后,在转子和轴承的压力下被压缩,使紧固垫铁的螺栓紧力逐渐减弱直至消失,垫铁就出现松动现象。同时垫片被压缩后11瓦整体高度就会下降,导致出现瓦盖紧力消失情况。
处理措施是更换上下半轴承垫铁的绝缘垫片。委托加工厂按照旧垫片重新加工制作新垫片,材料仍然采用环氧树脂,但要挑选密度高和抗压性能好的材质,并严格按照厂家提供的安装工艺导则进行检修。
处理后机组重新启动投运,11X轴振值22 μm,11Y轴振值23 μm。此后机组连续运行至今,11X,11Y轴振值一直都在25 μm以内,励磁机转子振动异常的问题得到了彻底解决。
宁海发电厂1号机11瓦经过两次处理,最终彻底解决了励磁机转子振动异常的隐患,为发电机组长期稳定运行提供了安全保障,可为同类机组处理轴振问题提供一些借鉴。
[1]郝开国.汽轮机设备检修技术[M].北京∶水利电力出版社,1985.
[2]上海汽轮发电机有限公司.大型氢冷汽轮发电机及无刷励磁机组安装工艺导则(0A410.017)[M].1998.