保持气体分子筛吸附性能的措施

2010-02-13 17:52王永宁张志刚张红斌王永虎
中国设备工程 2010年6期
关键词:床层分子筛气量

王永宁,张志刚,张红斌,王永虎

(中国石油吐哈油田公司甲醇厂,新疆 鄯善 838202)

一、分子筛纯化器二氧化碳超标情况

中国石油吐哈油田公司甲醇厂24万t甲醇/年扩建工程的配套工程KDONAr-10000/500/350型空分装置是由四川空分设备(集团)有限责任公司设计、制造、安装的一套带增压透平膨胀机的常温分子筛吸附纯化、规整填料塔无氢制氩的空分装置,分子筛纯化器为卧式双层床结构,设计工作周期为4h,底部为活性氧化铝 (粒度为φ3~φ5mm),上部为上海UOP公司的13X分子筛。

2007年3月,循环水系统进行预膜操作时,所加药剂造成循环水起泡,空气出空冷塔时夹带大量水分,造成1#分子筛吸附床层带水。经过对1#分子筛进行几个周期高温活化再生处理,重新投入生产后,1#分子筛工作末期纯化后的空气中二氧化碳含量AIA-1204在线分析值经常≥1ppm,甚至达到停车值2ppm,严重影响装置的安全生产。

二、超标原因分析

经过对分子筛纯化器工作原理和运行状况进行分析,认为造成二氧化碳含量超标有以下原因:(1)空冷塔出口空气温度偏高,空气中饱和水含量高,分子筛静态吸附容量降低;(2)再生污氮气温度偏低,致使吸附剂再生不彻底;(3) 再生污氮气量不足,致使吸附剂再生不彻底;(4)分子筛带水后,吸附性能下降,变劣率增大,转效时间缩短,致使二氧化碳穿透分子筛床层。

三、解决措施

1.降低进气温度

在夏季,进入纯化器的空气温度经常超过设计指标。装置的空气冷却系统配置了空气冷却塔、水冷却塔。通过常温水和冷冻水喷淋使压缩空气冷却。空气冷却塔的出塔气温度TIA-1102的设计值为≤12℃。在夏季,TIA-1102经常超出设计值,达12~14℃,这大大增加了吸附器的负荷,而由于吸附温度的升高,吸附剂的吸附性能又有显著下降,从而增加了工况恶化的可能性。

为解决该问题,经与循环水岗位协调,将进入遇冷系统的循环水温度控制在27℃以下,并增加水冷塔的污氮气量,尽可能降低冷冻水温度,保证了空冷塔的冷却效果,将夏季的空冷塔出气温度控制在12℃以下。降低进入纯化器的空气温度后,二氧化碳虽仍存在超标现象,但平均含量由1.8ppm降至1.1ppm以下。

2.提高再生气加热温度

装置原设计的吸附器加温再生气温度为170℃,冷吹峰值为80~90℃,此温度值偏低,再生时热量不足,不能将床层底部的吸附剂完全解吸。在同样的加热时间内,提高加温再生气温度可使加热结束时吸附剂床层底部的温度升高,从而减少残留吸附量。经实践,通过把蒸汽加热器与电加热器串连共用,将加温温度设定为195℃。提高再生气温度后,二氧化碳超标频率大大降低,由原来的70%降至20%。

3.增加再生气量

根据调整再生气温度后的再生状况,对再生气流量也进行了优化调整。装置原再生气量为:加温气8 600m3/h,冷吹气量8 800m3/h。在实际运行中,发现再生气量偏低,在设定的加温时间内,不能将吸附剂床层底部温度升至设计水平。在同样时间内,增大再生气量可使加温结束时吸附剂床层底部的温度升高,从而减少残留吸附量。通过多次试验后,再生气量调节至9 600~9 700m3/h时比较适宜,每次冷吹峰值均在100℃以上,满足了分子筛冷吹峰值温度的要求。调整再生气量,纯化后空气中二氧化碳含量降至1ppm以下,再未出现超标现象。

4.缩短工作时间

由于只是1#分子筛工作末期时出现二氧化碳含量报警,2#分子筛工作正常,结合以上调整措施和甲醇厂实际生产情况,通过试验摸索,对1#、2#分子筛再生周期进行了调整,缩短了1#、2#分子筛泄压时间和2#分子筛的再生时间,相当缩短了1#分子筛的工作时间。调整分子筛工作时间后,1#分子筛工作期间纯化后空气中二氧化碳含量AIA-1204一直控制在1ppm以下,各项参数均达到设计值。分子筛工作周期调整前后数据见表1。

四、调整后的效果

[1]魏东.分子筛纯化系统的优化运行 [G].中国工业气体工业协会第十一次会员代表大会暨2001年年会论文集.

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