杨 涛
(常州市排水管理处,江苏 常州 213000)
溶解氧(DO)是溶解在水中的空气中的分子态氧,其单位为mg/L。通过测量水中的溶解氧含量,我们可以大致判定是否存在污染物,溶解氧的值是研究水自净能力的一种依据。目前,国家标准检测方法是碘量法及其修正法、膜电极法和便携式溶解氧仪法[1-3]。
氧化还原电位[4-5](ORP)是用来反映水溶液中所有物质表现出来的宏观氧化-还原性,其单位为mV。ORP受多种物质共同影响,其高低并不是水质好坏的比较标准,但是可以综合其他水质指标反映水中的生态环境。在水质检测中,氧化还原电位的测定主要使用氧化还原电位测定仪。
DO和ORP在城镇污水处理中均具有广泛的应用,所以定期对DO和ORP进行测定、分析,有助于污水处理厂进行工艺控制,具有重要的实际意义。鉴于此,本文以常州市某污水处理厂(以下简称污水厂A,采用AAO工艺)作为研究对象,分别对处理流程中DO的变化、流程ORP的变化以及DO与ORP的关系进行了分析。
为了更加便捷地观察污水厂A全工艺流程中DO的变化情况,本研究在全厂各处理单元和一组生物反应池分别布设点位,采用便携式溶氧仪进行流程DO的测定。与此同时,在实验室采用碘量法对部分点位的DO进行测定比对,以期获得更为精准的测定数值。在测定整个工艺流程DO的过程中,除现场直接进行测定外,还将水样用定位采样仪进行采集后再测定,以此观察DO的衰减情况。
现场直接测定是指在点位处采用便携式溶氧仪,将DO仪探头直接伸入池内水中进行测定。
1.1.1 全工艺流程DO变化分析
为了更为全面地测定流程中的DO,并观察DO的变化规律,研究人员在污水厂A全工艺流程上选定23个点位进行现场直接测定。便携式溶氧仪的现场直接测定结果在图1中显示。
图1 污水厂A全工艺流程DO变化情况
通过图1可以看到:在进行DO测定的这段时间,整个工艺流程DO变化的大体趋势是一致的,变化曲线的重合度比较好。存在跌落充氧的节点主要有:经过进水泵房跌落,DO提高约2.00 mg/L;经过曝气沉砂池跌落,DO提高约3.50 mg/L;在二沉池,池面DO基本在1.50~2.00 mg/L,经过出水堰跌落后,DO会有1.5~2.0 mg/L的提升;经过二次提升泵房布水渠的跌落后,DO基本会有3.0 mg/L的升高;经过高沉池出水堰的跌落后,DO会有0.5 mg/L的升高;V型滤池过滤后的跌落较小,DO升高0.40 mg/L。深度处理段的DO消耗主要体现在滤池的过滤过程,DO下降1.20 mg/L。
1.1.2 生物反应池DO变化分析
为进一步掌握生物反应池DO变化的规律,研究人员同样采用便携式溶氧仪对污水 厂A的一组生物反应池(即北池)进行精细化的DO测定。共选取28个点位进行DO测定,测定结果在图2中显示。
图2 污水厂A生反池北池DO变化情况( 单位:mg/L)
图2显示的是某年11月,在污水厂A生反池北池测定的几次DO变化情况。从图中可以清晰看到:几次生反池北池DO测定的结果趋势大体一致。(1)从预缺氧池到厌氧池,再到缺氧池,DO都维持在一个较低的水平,总体不超过0.5 mg/L,平均0.19 mg/L。(2)在好氧池偶尔会 出现一个明显的升高,这主要是由于回流的好氧末端混合液有较高的DO,且回流到好氧池后,短时间难以混合均匀,因此造成短时DO骤增的情况。(3)因好氧池采用底曝与推流器相结合的曝气方式,所以在DO测定时,曝气区域与推流区域的DO值会有所差异。
现场采样测定是指在对污水厂A全工艺流程进行现场直接测定DO的同时,在同一点位采用定位采样器现场采样后,再使用便携式溶氧仪测定采样器中水样的DO值。
在对整个工艺流程进行现场直接测定DO的同时,同点位用定位采样器现场采样后,使用便携式DO仪测定采样器中水样的DO值,测定结果如图3显示,可以看出:(1)介质为污水的情况下,即集水井至生反池进水廊道的六个点位,DO的波动较大,没有规律可寻。(2)在介质为活性污泥混合液或者经过二级处理后的污水的情况下,DO测定值的重现性较好。
图3 污水厂A全工艺流程DO变化情况
为更好地观察现场直接测定与现场采样测定的差异,在图4中选择六天的相关数据,将两者进行对比。从图4中可以明显看到两者的差异与相同之处。在图4的每个小图中可以发现:现场直接测定与现场采样测定所测得的DO值,在厌氧池和缺氧池、好氧末到总出水,在整体上都有比较好的一致性,两者误差较小。
图4 污水厂A全工艺流程DO变化对比
而在整个工艺流程的一级处理部分,现场直接测定和现场采样测定所测得的DO值有明显不同,尤其是在进水泵房出水、细格栅前、曝气沉砂池跌落后这三个点位,这些点位的DO在采出水样后会持续衰减,因此便携式溶氧仪在测定过程中出现无法稳定的现象。
综上,现场直接测定和现场采样测定的DO值,差异较大的地方主要有进水泵房出水、细格栅前、曝气沉砂池出水跌落后、生反池进水廊道、好氧池和DO1处。分析认为:(1)进水泵房出水、细格栅前、曝气沉砂池出水跌落后、生 反池进水廊道这四个点位的DO差异较大,侧面说明水样被采出后,DO会持续衰减。(2)在好氧池点位,现场直接测定的DO值高于现场采样测定的数值,所测得的DO差异较大,主要是好氧末端混合液回流抬高了该点位处的DO,但是因为该点位处曝气较少、硝化未完成,因此水样被采出后衰减较快,且该点位处短时间内混合不充分,采集水样不具有代表性,个体差异较大。(3)在DO1处点位,现场直接测定的DO值高于现场采样测定的数值,所测得的DO差异大,推测是由于该点位处为曝气区和推流区交界处,采集水样不具有代表性,个体差异较大,且因为是曝气前段,水样采出后衰减较快。
研究人员采用便携式ORP仪对全厂整个工艺流程进行测定,方便分析ORP变化规律。同时对相应测定点的DO值和ORP值进行比较分析,试图寻找相应规律。
为进一步全面分析污水厂A全工艺流程ORP变化规律,本研究采用与测定全工艺流程DO类似的方式。同样在整个工艺流程上选定23个点位进行ORP测定。
图5显示的是某年8月在污水厂A测定的全工艺流程ORP的数据。从图中可以看到:多次测定的ORP值所显示的趋势大致一致。ORP都是从集水井的接近-250 mV到总出水的650 mV左右;在一级处理阶段,ORP的值呈现平 稳缓慢增长,增幅并不明显;而从生反池进水廊道到厌氧池、缺氧池,ORP值出现匀速较快增长;自进入好氧池,经过二沉池、高效沉淀池、V型滤池,ORP都维持在比较稳定的阶段,基本持平,大约在50~150 mV之间。
图5 污水厂A全工艺流程ORP变化情况
研究人员根据图1和图5中现场实测的工艺流程上23个测定点的DO和ORP值,在图6中选择其中三天的DO和ORP值进行比较,试图找到DO和ORP之间的变化规律。
图6 污水厂A全工艺流程DO和ORP对比分析( 单位:mg/L、mV)
通过观察图6发现:DO和ORP从进水至各个处理单元的变化趋势是一致的。进水DO约为0.15 mg/L,相应的ORP值在-250 mV左右。经过提升泵房及沉砂池跌落后,DO上升至3.5 mg/L左右,ORP升高至-200 mV左右。在厌氧池,不论是DO还是ORP,其值比较稳定,波动不大。在缺氧池,DO依旧相对稳定,而ORP出现缓慢上升。进入到好氧池,从好氧初到中段及末端,DO逐渐由0.5 mg/L升高至1.5 mg/L,直到最后的2.8 mg/L。进入二沉池,DO维持在2.0 mg/L,经过二次提升,DO上升至6 mg/L。而从好氧池到V型滤池的过程中,ORP值并无太大波动,维持在100 mV左右。
从图6中可以看到:整个工艺流程中DO和ORP的变化趋势大致相同。DO和ORP的提升大致有以下几种情况:(1)经过提升泵房提升和跌落,都会使DO和ORP升高。提升和跌落达到快速充氧的目的,但是氧气容易溢出并快速衰减,进入厌氧池后基本恢复至厌氧环境。(2)在缺氧池,由内回流带回来部分DO和硝酸盐氮,使得ORP有所升高。(3)在好氧池,因鼓风曝气,DO持续性上升,但ORP并无明显上涨。
综上,在生反池之前,DO与ORP有明显的对应关系,而进入生反池后,因为有硝酸盐氮等其他物质的介入,DO与ORP的对应关系被打乱,验证了DO只是影响ORP值的因素之一,二者并非线性的对应关系。
鉴于测定DO和ORP的手段简单、设备价格低廉、精度较高、数据实时,因此通过测定污水处理厂流程DO和ORP,相关人员可以快速掌握污水净化反应过程,实现污水处理环节的精细化管理。常态化测定流程DO和ORP,有利于掌握污水处理厂各处理单元DO和ORP的变化规律,有利于通过优化污水处理厂运行参数来实现污水处理效果的最优化。
此外,通过进一步研究污水处理过程中的提升、跌落现象对DO的影响,探索DO衰减规律,可以在城镇污水处理中实现节能降耗;通过研究ORP与其他水质指标的关联关系,可以建立ORP的控制参数体系,并将其纳入水处理行业管理工具的行列。