在清棉工序中,JWF1107型单轴流开棉机是主要的开松除杂设备,原料经角钉滚筒均匀密集多次弹打,将棉块分解成较小的纤维束,有利于有效排除纤维中的杂质短绒。但是在实际生产过程中,出现两种极端的现象,一是刚开机时落棉增多,包括可纺纤维,造成浪费;二是开机20 min以后,尘棒漏底返吸杂质短绒,造成漏底糊花,杂质短绒无法排除,从而使后道工序排杂压力增大,生条质量指标恶化。
分析原因:原料室正压与排杂负压不匹配,造成排杂箱气流紊乱,角钉打手旋转后将短绒返吸糊底;漏底固定架平面高于第一组、第三组尘棒表面,棉花在原料内旋转时被高出的固定架切割,将可纺原料排除,造成浪费。
控制措施:首先将排杂负压调节到480 kPa,在原料观察窗的有机玻璃上(两块)用10 mm钻头各开40个孔,用于泄压补风;然后将漏底固定架平面调至与尘棒表面平齐,可使原料流畅地在原料室转移,避免出现原料被切割的现象。通过以上改造措施,再未出现落棉多、漏底糊花等现象。