回撤通道围岩变形破坏机理及其控制技术研究

2024-01-07 08:50:46
山西冶金 2023年7期
关键词:切顶段长度岩石

曹 伟

(山西焦煤山煤国际铺龙湾煤业有限公司,山西 大同 037000)

0 引言

坚硬顶板问题是困扰我国煤矿生产的主要问题,据统计,我国约1/3 的煤层存在坚硬顶板问题。坚硬顶板指在煤层顶板存在的一种高硬度岩层,坚硬顶板主要由砂岩、砾岩等组成,由于坚硬顶板节理裂隙不发育,使之承载能力较强,所以顶板来压步距较长,坚硬顶板的存在使得回采过程形成难以垮落的悬顶,悬顶面积的不断加大,使得巷道变形量增加,同时悬顶一旦发生垮落,势必会造成巨大的冲击载荷,严重威胁着矿井的正常开采,同时对施工作业人员及设备的安全均会造成严重影响。随着我国机械化开采程度的不断加深,坚硬顶板问题尤为明显。针对坚硬顶板问题,目前常见的治理方案主要分为三种,分别为爆破切顶卸压、水力切顶卸压、静力切顶卸压,随着对矿井环保的日渐重视,水力切顶卸压技术成为了一项热门技术[1-2],其通过高压注水将钻孔进行压裂,从而形成大量的裂缝,降低坚硬顶板整体性,达到切顶卸压的目的,此前较多学者对水力压裂进行过研究[3-4],但大多为理论分析,本文基于前人的分析,通过数值模拟且结合现场试验对水力切顶卸压可行性进行研究,为矿井坚硬顶板的治理提供一定的参考。

1 工作面概况及数值模拟

铺龙湾矿位于大同市西南部,井田面积4.86 km2,设计生产能力为1.2 Mt/a,主要开采5 号、8 号煤层。5102 工作面主采5 号煤层,煤层厚度为1.75~2.1 m,平均厚1.92 m,煤层倾角2°~8°,平均倾角5°,工作面水文地质条件简单。顶板以粉砂岩和细粒砂岩为主,顶板岩石抗压强度>30 MPa 占优,岩性为中硬类岩石,软化系数为0.65~0.75。

利用ABAQUS 数值模拟软件对不同水力压裂参数下压裂效果进行分析,首先进行数值模拟模型建立,本文采用二维模型进行分析,根据钻孔直径的大小及裂缝扩展情况,将模型尺寸设定为500 mm×500 mm。对模型进行物理参数设定,根据实际顶板岩性,设定力学参数为弹性模量10 GPa、内摩擦角28°、泊松比0.23、黏聚力9.5 MPa、剪胀角10°,黏岩石的抗拉强度为4.0 MPa。钻孔采用橡胶塞封堵,采用Mohr-Coulomb 本构模型。对模型进行网格划分,网格划分选用CPE4R 单元类型。对模型的受力进行设定,初始设定为最大主应力σH=12 MPa,水平最小主应力σh=6 MPa,垂直应力σv=10 MPa。数值模拟过程分为施加地应力、对压裂孔施加水压、压裂孔压裂、裂缝扩展四个阶段。首先对不同压裂段长度下岩石内部压裂情况进行分析,如图1 所示。

图1 不同压裂段长度下岩石内部压力云图

从图1 可以看出,当压裂段长度为200 mm 时,此时随着水压的增加,在压裂段的中间位置出现拉应力,随着注水压力的不断增加,此时的拉应力不断增大。同时由于压裂段长度较小,此时中间部位会影响压裂段端头的应力分布。当水压增大至12 MPa 时,在平行于最大主应力方向开始出现扩展裂缝,此时岩体最大拉应力为4.1 MPa,最大的压应力为20.1 MPa,持续注水后,裂缝沿着径向和法向发生一定的扩展,同时裂缝宽度有所增加。增大压裂段长度整体变化趋势类似,所以在此不做赘述。综合不同压裂段长度下岩石垂直应力情况可知,随着压裂段长度的增加,此时岩石发生起裂所需的水压值减小。当压裂段长度较小时,此时由于中间部位应力集中的影响,使得端头应力受到一定影响。随着压裂段长度的增大,中间部位应力集中现象对端头的影响减弱。当压裂段长度大于600 mm 时,此时的裂缝发生起裂的压力及应力分布情况基本不变。所以综合分析确定最佳压裂段长度为600 mm。

对不同钻孔直径下岩石内部压裂情况进行分析,不同钻孔直径下岩石垂直应力云图如图2 所示。

图2 不同钻孔直径下岩石内部压力云图

如图2 所示,当钻孔直径为56 mm 时,钻孔拉应力增大而出现裂缝,最大拉应力值达到了4.1 MPa,最大压应力值为19.7 MPa。当钻孔直径89 mm 时,随着注水压力的增大,最大压应力、拉应力均呈现不断增加的趋势,当岩石发生起裂、扩展时,此时的最大压应力为20.0 MPa,最大拉应力为4.1 MPa。当钻孔直径增大至100 mm,此时的岩体的最大压应力为20.2 MPa,最大拉应力为4.0 MPa。综合分析可知,当钻孔直径逐步增大,岩体应力整体的变化趋势相差不大,均呈现为中部受拉区,一旦超过岩石的抗拉强度后,此时的裂缝发生起裂,并沿着径向和法向扩展,所以最佳的钻孔直径为56 mm。

2 应用分析

根据模拟研究结果对顶板进行切顶,在工作面主回撤通道布置10 个S 型和9 个L 型孔,布置钻孔间距为15 m,在顺槽布置3 个S 型孔和2 个L 型孔,间距10 m,利用橡胶封堵钻孔,利用高压水泵对钻孔内部进行注水加压,注水压力保持在10~15 MPa,等到钻孔发生起裂后,钻孔内部水压下降,持续进行注液,进入保压阶段,此时可促进岩石内部裂纹的扩展,通过采用流量计监测流量,从而有效保证顶板充分预裂,同时在注液过程中时刻关注顶板漏水情况,压裂共计持续时长为30 min。对经过切顶卸压后的效果进行分析,并通过在垛式支架上安装应力监测计对巷道应力环境进行分析,切顶前后垛式支架压力曲线如图3 所示。

图3 切顶前后垛式支架压力曲线

从图3 曲线可以看出,经过切顶卸压后,整体垛式支架应力有了明显的减小,工作面距离回撤通道50 m 时,未经切顶及切顶后垛式支架压力均较小,此时经过切顶后垛式支架应力差为0.12 MPa,不是十分明显;当工作面距离回撤通道15 m 时,垛式支架压力快速上升,此时对比切顶前后垛式支架的应力情况,发现经过切顶后的垛式支架压力降低了0.5 MPa;当工作面距离回撤通道5 m 时,垛式支架迅速上升,经过切顶后的垛式支架压力较未切顶前降低了0.9 MPa。通过对比图可以看出,经过水力压裂切顶后,工作面后方的覆岩顶板能够及时发生垮落,回撤通道垛式支架压力降低,整体巷道应力环境得到较大幅度的改善。

3 结论

1)随着压裂段长度的增大,中间部位应力集中现象对端头的影响减弱,综合分析确定最佳压裂段长度为600 mm。

2)当钻孔直径逐步增大,岩体应力整体的变化趋势相差不大,均呈现为中部受拉区,一旦超过岩石的抗拉强度后,此时的裂缝发生起裂,并沿着径向和法向扩展,所以最佳的钻孔直径为56 mm。

3)经过水力压裂切顶后,工作面后方的覆岩顶板能够及时发生垮落,回撤通道垛式支架压力降低,整体巷道应力环境得到较大幅度的改善。

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