高瓦斯薄煤层瓦斯综合治理技术研究与应用

2024-01-06 14:26孙凯岩
煤炭与化工 2023年11期
关键词:漏风高位采空区

孙凯岩

(山西华阳集团 新能股份有限公司二矿,山西 阳泉 045000)

1 概 况

山西华阳集团新能股份有限公司二矿位于山西阳泉矿区,井田占地面积约为116 km2,井田南北走向长度约为16 km,工业储量约为1 895.76 Mt,设计生产能力为3.7 Mt/a,矿井以2 个矿井进行全井田开拓,其中1 号井内九七盘区的97307 工作面煤层埋深290~370 m,煤层平均厚度1.7 m,倾角为2°~9°,属于薄煤层,工作面走向长1 402 m,倾向长179 m。查阅煤矿地质资料,97307 工作面属于低透气性煤层的高瓦斯工作面[1],在综采作业中容易出现瓦斯浓度因聚集增加导致的爆炸事故发生,目前工作面的通风系统布置如图1 所示。有2个进风巷道(97213、97214)和1 个回风巷道(97215),形成Y 型通风结构[2],但由于沿空留巷段采空区两巷风压不平衡导致通风阻力增大[3],瓦斯排放效果并不理想,因此采用瓦斯综合治理技术,解决瓦斯井下集聚问题,降低瓦斯安全隐患风险,对安全开采作业有着极大的现实意义。

图1 97307 工作面通风系统布置示意Fig.1 Ventilation system layout diagram in No.97307 Face

2 瓦斯综合治理技术

根据二矿97307 工作面开采工艺以及瓦斯治理系统,从采空区漏风治理、瓦斯积聚抽采2 个方面进行瓦斯综合治理。

2.1 采空区漏风治理措施

矿区内97306 工作面结构与97307 工作面结构基本相同,但通风系统采用的是U 型结构,为了验证U 型与Y 型结构通风系统效果,对比了2 种通风系统在采用切顶卸压自动留巷开采工艺[4]时上隅角瓦斯浓度,发现Y 型结构通风系统在开采同时期瓦斯浓度可降低0.17%~0.27%,浓度对比如图2 所示,表明当前Y 型结构通风系统效果优于U 型结构,但在实际开采中发现,Y 型通风系统沿空留巷段采空区两巷风压不平衡[5],虽然可以通过调节2 个进风巷道风量,降低风压压差,但过长的通风路线使得通风阻力大[6],尤其是沿空留巷段在进行大型设备转运时,巷道通风量会受到明显影响[7],导致瓦斯浓度监测系统报警的情况时有发生,通过监测发现当前Y 型通风系统存在漏风问题,尤其在沿空留巷段尾部20 m 范围内尤为明显,且瓦斯抽放埋管直径偏小,抽排量小于了漏风量,造成挡矸墙前瓦斯偏高并向外涌出现象[8],采空区漏风治理采用调压减漏和封堵封漏2 种措施[9]。

图2 上隅角瓦斯浓度变化曲线图Fig.2 Curve of gas concentration change in upper corner

2.1.1 调压减漏

采空区漏风量的影响因素之一是97213 巷和97214 巷2 个进风巷道存在的压差,进风巷道风量分别为1 200 m3/min、650 m3/min,对应的监测压差值为42 Pa;调整进风巷道配风量为950 m3/min、1 100 m3/min 后,2 个进风巷导致的沿空留巷通风风压差下降了24 Pa,达到较低的15 Pa,进风压差降低,采空区气体向留巷段泄露的动力降低,监测发现漏风量下降了42 m3/min,稳定在38 m3/min,挡矸墙前瓦斯浓度降低了0.37%。

2.1.2 封堵封漏

对采空区挡矸墙进行密封,降低漏风量。挡矸墙采空区侧用风筒布、铁丝网和钢筋网结构进行密封[10],外侧采用木板、风筒布和塑料网结构并进行混凝土喷浆结构进行密封。施工后采空区内瓦斯浓度保持在2.1%左右,挡矸墙外侧瓦斯浓度为0.7%左右,提升了瓦斯治理效果,挡矸墙结构示意如图3 所示。

图3 挡矸墙结构示意Fig.3 Structure of gangue retaining wall

2.2 瓦斯积聚抽采

单一降低采空区漏风量的措施不能完全实现瓦斯安全治理目标,需要对工作面煤层钻孔进行瓦斯预抽排,以降低综采过程中巷道瓦斯积聚。煤层中瓦斯抽排钻孔的设计与布置是关键,结合工作面煤层特点,采用顶板走向高位长钻孔和倾向高位钻孔为主、顺层钻孔为辅的方式进行瓦斯积聚抽排。

2.2.1 顶板走向高位长钻孔

在97307 工作面设置4 个顶板走向高位定向长钻孔,钻孔布局如图4 所示,钻孔起始位置为97214 通风巷,沿着顶板走向向工作面上隅角方向施工,利用ZDY-11800LD 型钻机,钻杆直径120 mm,钻孔长度最长为600 m,在裂隙带里进行定向钻孔,能够在钻孔和钻场数量较少的情况下,进行大流量瓦斯混合气体抽排,且施工难度低,成本低。

图4 沿空留巷工作面顶板走向高位长钻孔布局Fig.4 Layout of high-level long boreholes along the roof of gob-side entry retaining working face

2.2.2 顶板走向高位普通钻孔

顶板走向高位普通钻孔钻场从在97214 巷距离切眼位置50 m 处开始,间隔50 m 设置24 个钻场,钻场为上边3 m、底边6 m、深度3 m 的梯形结构,钻场高度与97214 巷高度相同,从钻场向工作面上隅角方向打扇形顶板穿层钻孔,钻孔直径为113 mm。

2.2.3 顶板倾向高位钻孔

顶板倾向高位钻孔区间为97215 巷接近切眼位置处至设计停采线20 m 处,共布置232 个倾向高位钻孔,通过瓦斯抽采,使采空区形成微负压,避免采空区瓦斯从挡矸墙缝隙扩散至留巷段。钻孔水平倾角20°,倾向长度为65 m,垂直高度为21 m,在距离切眼位置300 m 范围内,孔间距6 m,后段孔间距为10 m,倾向高位钻孔直径为113 mm,顶板倾向高位钻孔布置如图5 所示。

图5 沿空留巷工作面顶板倾向高位钻孔布置Fig.5 Layout diagram of high-level boreholes in roof tendency of gob-side entry retaining working face

2.2.4 顺层钻孔

在97214 巷距离切眼10 m 处至停采线前10 m范围内的煤壁,向97307 工作面侧进行顺层垂向钻孔,钻孔间距为6 m,钻孔为横向单层,共197 个钻孔。

2.2.5 采空区埋管

将97215 巷D457PE 管通过正前横川引出至97214 巷,用于抽采沿空留巷段正前采空区内集聚的瓦斯。

3 瓦斯综合治理效果

对97307 工作面进行采空区漏风治理、瓦斯积聚抽采等瓦斯治理措施后,对工作面瓦斯量进行了持续跟踪,以评价瓦斯综合治理措施的有效性。监测数据显示,在工作面回采作业期间,回风瓦斯浓度最大为0.48%,风排瓦斯量为9.6 m3/min,顶板走向高位长钻孔、顶板高位普通钻孔、顶板倾向高位钻孔和顺层钻孔的抽放量分别为3.8、3.1、1.8和3.9 m3/min,共12.6 m3/min,各钻孔抽放气体瓦斯浓度不同,顶板走向高位长钻孔抽放瓦斯浓度高达28.2%,顶板倾向高位钻孔抽放瓦斯浓度为4.6%,其余钻孔排放瓦斯浓度为9.7%,瓦斯抽采率达到58.6%。

3.1 瓦斯抽采量分析

利用U 型通风系统抽采量和Y 型通风系统抽采量监测数据绘制瓦斯抽采量对比曲线图,如图6所示,可以看出2 种通风系统的瓦斯抽采量均随着工作面的推进距离增加而增大,除600 m 处因煤体的非均质特性差异导致抽采量变化外,对比可以看出,Y 型通风系统瓦斯抽采量明显大于U 型通风系统,表明97307 工作面采用的Y 型通风系统通过采空区漏风治理后,是较佳的瓦斯治理方式。

图6 瓦斯抽采量对比曲线图Fig.6 Comparison curve of gas drainage volume

3.2 风排瓦斯量分析

风排瓦斯量能够反映出回采巷道中瓦斯浓度情况,最大风排瓦斯量越低,表示回采巷道瓦斯含量越低,表明瓦斯治理措施效果越明显。图7 为97306 和97307 两个工作面采用不同瓦斯治理措施后最大风排瓦斯量对比曲线图,可以看出在工作面推进的各距离处,采用采空区漏风治理、瓦斯积聚抽采等瓦斯治理措施的97307 工作面最大风排瓦斯量均低于采用以上瓦斯治理措施的97306 工作面最大风排瓦斯量,在推进至1 000 m 时,最大风排瓦斯量降低18%左右,说明瓦斯治理效果明显。

图7 最大风排瓦斯量对比曲线图Fig.7 Comparison curve of maximum air exhaust gas volume

4 结论

针对山西华阳集团新能股份有限公司二矿高瓦斯97307 工作面,治理效果不佳,开采风险大的问题,进行瓦斯综合治理技术研究与应用,形成以下结论。

(1)97307 工作面采用的Y 型通风系统效果优于U 型通风系统,调整进风巷道配风量为950 m3/min 和1 100 m3/min,留巷两侧平均风压压差降低到15 Pa,对采空区挡矸墙进行密封,降低漏风量,挡矸墙前瓦斯浓度降低了0.37%。

(2)采用顶板走向高位长钻孔和倾向高位钻孔为主、顺层钻孔为辅的方式,对工作面煤层钻孔进行瓦斯预抽排,并在挡矸堵漏墙上埋设D457PE管通,用于抽采沿空留巷段正前采空区内集聚瓦斯。

(3)监测瓦斯抽采量和风排瓦斯量表明,采空区漏风治理、瓦斯积聚抽采等瓦斯治理措施的97307 工作面瓦斯浓度明显降低,综合计算工作面绝对瓦斯涌出量,抽采率为58.6%。

猜你喜欢
漏风高位采空区
不做“漏风小棉袄”
老采空区建设场地采空塌陷地质灾害及防治
1~2月煤炭价格高位震荡 未来仍存较强支撑
瞬变电磁法在煤矿采空区探测中的应用
漏风的小棉袄
高位算起更方便
牛肉价格居高位 挖潜提升自给力
短期内麦价或高位趋稳
烧结漏风率对利用系数影响关系的探讨
降低烧结机漏风率的技术改造