陈隆
广西玉柴机器股份有限公司 广西玉林 537005
发动机缸体缸孔加工对精度要求较高,加工过程中影响因素多,工艺参数与加工效果之间存在着复杂的映射关系。当前,一些汽车制造企业在进行发动机试制时,对砂条的选择和工艺参数的设定,主要依靠国内外供货商提供的售后技术支援,对加工参数和加工质量之间的联系只有经验积累,而对其之间的多维度作用关系认识不清,造成了在现场对发动机缸体缸孔加工存在的问题反应迟钝,从而影响了产量[1]。为了进一步提高加工质量,更好地解决发动机制造难题,对缸体缸孔加工流程进行分析和改善,制定可行的技术方案,提高了缸体缸孔加工效率,解决了生产中存在的问题。
发动机缸体加工主要包括铣削、钻孔、研磨和车削等步骤。
(1)铣削 常用于加工平面、棱角和槽等。铣削时要注意刀具的厚度,以避免在加工过程中去除过多的材料。
(2)钻孔 对套筒定位孔、气门座等进行钻孔加工。对于铝合金材料而言,因其硬度较低,在钻孔时很容易发生卡钻或形成绒毛状表面。
(3)研磨 研磨的主要任务是进行表面处理,使之达到所需的表面粗糙度和平整度。研磨时要注意磨盘的选择,以及研磨轨迹的正确控制。
(4)车削 车削时,要确保机床基础的承载力和稳定性,并注意加工后表面的修整。
发动机上下缸体的壁厚相差较大,上下缸体内孔的直径也存在一定差距,加工时易出现装夹变形,从而导致后续工序定位误差。同时,由于活塞在缸体内上下往复运动,因此容易出现活塞环和缸套的磨损问题。此外,活塞在加工过程中会受到往复运动的影响,容易出现切削温度高、刀具磨损严重等问题。
活塞上下缸体内孔的直径一般为7~9mm,且孔径偏差较大,需要进行半精加工。活塞的厚度也存在较大差异,在加工过程中需要进行切削参数的调整。在粗加工、半精加工时,需要使用不同的刀具和切削参数进行加工。
由于缸孔结构复杂,且存在较大的装夹变形,所以在粗加工时需要对缸孔进行找正,并进行径向、轴向的分度和定位。常用的找正方法包括在缸孔内壁表面加垫片、使用卡盘卡爪和锁紧块来辅助找正等。镗孔时,应根据缸体的形状与尺寸要求选择合理的加工机床和切削用量,同时选择合适的镗刀,从而提高加工效率和质量。
半精加工是在普通铣床上用铣削的方法对缸孔进行加工。将粗加工后的缸孔,通过加磨刀盘的方式进行半精加工,然后再进行精加工。由于缸孔直径尺寸较小,在铣床上加工时采用径向切削,刀具只需切削一个方向,因而大大减少了刀具磨损。
(1)加工表面 一般采用粗车后用平面磨床精磨,或用小直径的砂轮在无油状态下磨平。要求表面粗糙度值Ra≤0.2μm。
(2)缸孔中心线偏差的测量与调整 对每一个孔加工完毕后,根据图样要求,利用内径千分尺测量其位置偏差,并利用平板仪进行校准。
(3)加工余量的调整 由于缸孔在粗车后往往会留有较大的余量,因此在精加工时要加以控制,一般情况下余量为0.05~0.1mm,以保证表面粗糙度值Ra≤0.2μm。
(4)检查刀具磨损情况 由于缸孔的孔径较大,切削力也比较大,所以在精加工前应检查刀具磨损情况。
1)发动机缸体止推面的加工直径是130mm,压力为3.09M P a,加工过程中止推面极易出现磨损,导致加工质量降低[2]。
2)主轴孔经过加工后,每个挡位的两边都有飞边,组装后极易脱落,导致烧瓦。
1)在对缸孔进行加工时,由于缸体的种类较多,而且其质量要求也比较高,因此在对其进行加工时,需要使用多种不同的设备和加工工艺,差异性的存在导致加工过程中出现一定的误差。
2)在对缸孔进行加工时,需要将缸孔的尺寸和形状精度控制在一定范围内,如果控制不好,则会导致缸孔出现较大误差。
1)对缸体镗杆进行改造,编写加工程序,使止推面直径130mm增加至136mm,使压力降至2.3MPa,从而解决了止推面易出现的质量问题。
2)增加用于切削主轴孔两个端部的倒角工具,并编制相应的程序,以解决在切削过程中出现的飞边问题[3]。
由于缸体止推面磨损问题,导致曲轴轴向窜动间隙大的质量故障,因此需要加大止推面,将止推外径由110mm增大到116mm,机体止推槽由φ130mm更改为φ136mm,压力由3.09MPa下降到2.3MPa。目前,镗杆推力直径可达132.75mm,这已是镗杆的极限。φ132mm镗杆的长度已经为极限长度,为了确保镗杆的安全,需要对其重新加工,才能达到止推槽直径为136mm的要求[4]。
(1)机床镗杆整改 镗杆的冲程与滑块横切进给的冲程比是2∶1,止推槽的直径要从130mm增大到136mm,则滑块的横切行程要增加3mm,镗杆的冲程要增加6mm。针对该问题,需要整改滑块及镗杆限位挡销。
(2)机床U轴限位整改 U轴传动结构如图1所示,U轴丝杠后备量19.3mm大于止推面,止推槽直径由130mm增加到136mm后,U轴需要增加6mm的冲程,只需要将U轴胀刀限位的长度减短6mm即可满足加工要求[5];滑块的横切冲程要增加3mm,需要将滑块胀刀的软限位从原来的14.9mm修改为17.9mm;并需要对NC加工程序进行相应修改。
图1 U轴传动结构
(3)优化倒角刀具及程序 半精镗、精镗主轴孔工序,刀具磨损后,在每挡两侧都会挤压出外翻飞边,后续的去毛刺清洗工序不能将其去除,必须人工去除,否则组装后有可能出现脱落,导致烧瓦故障[6]。
针对主轴各挡口两侧飞边不能完全去除的问题,拟在加工工艺中,对各挡口两侧倒角进行0.5mm×45°的切削处理,并通过切削方式去除飞边。为了达到这一目的,设计倒角刀具如图2所示,并编写倒角NC加工程序,分别从前后端偏心进刀,然后完成主轴孔飞边的去除。
图2 主轴孔倒角刀具
1)根据发动机缸孔尺寸和形状要求,调整机床和夹具等,保证缸孔的形状精度。
2)对缸体缸孔结构特性和切削刀具磨损情况进行研究,改进缸孔切削工艺。
发动机缸体缸孔主要采用专用镗床进行加工,这是因为专用镗床具有一定的优势,其采用镗杆进行切削,不会产生较大的误差,而且对于发动机缸体的表面粗糙度和圆度不会产生较大影响[7],能够将发动机缸体的尺寸精度、圆度和表面粗糙度控制在一定范围内,使发动机的质量水平得到提高。但是在使用专用镗床加工时,需要保证专用镗床具有良好的刚性和精度。
每一种类型和型号的缸体缸孔加工时所使用的夹具不同,需要根据其形状和尺寸要求选择相应的夹具。例如,如果需要对缸孔进行倒角处理,则使用套筒式夹具。
通常情况下,发动机生产企业为了提高生产效率和工作质量,通常会采用机械或者是人工定位的方式来完成工件的定位[8]。加工时需要将工件放置在专用夹具上,并用螺钉进行固定。
不同类型和型号的发动机缸体缸孔加工完成后,发动机生产企业会使用专门的工装来拆卸和重新安装夹具。
本文主要分析了汽车发动机缸体缸孔加工中存在的问题,通过工艺优化和措施改进,得出以下结论。
1)针对缸体止推面易磨损和主轴道有切屑、无法清洗干净的问题,对机床镗杆进行改造,并编制加工程序等,增大止推面直径,降低压力;优化倒角刀具及程序,分别从前后端偏心进刀,完成主轴孔飞边的去除。
2)针对缸孔尺寸和形状精度差的问题,根据形状和尺寸要求选择合适的机床和夹具,采用机械或人工定位方式,提高缸孔加工精度。
该文分析了汽车发动机缸体缸孔加工中存在的问题,通过机床镗杆改造、倒角刀具优化、编制加工程序、选择合适的机床和夹具并采用人工或机械定位,解决了止推面磨损、主轴孔有切屑及缸孔尺寸变形等难题。
文章的亮点是细致入微、措施得力。提高产品质量不仅需要工艺创新和经验积累,更要掌握加工参数和加工质量之间的多维度作用关系,抓住问题的关键采取改进措施,问题自然会迎刃而解。
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