李 超
(晋能控股煤业集团挖金湾煤业有限责任公司,山西大同037000)
在当前的煤矿产业发展中,既要运输机具备远距离、大运量的运输能力,并且需要由人工操作的模式向逐渐转变成为智能自动化控制。当前皮带输送机的研制与应用,其核心技术包括:①广泛地采用动态分析技术、机电一体化和计算机监控等高新技术;②电机驱动技术,可以实现电机运行功率和转向的快速调节;③大量的运用了一些具有高性能和高可靠性的元部件,如变频控制、调速耦合等;④控制系统采用高档可编程控制器PLC,通过编程技术和各种继电器,能够实现系统的工作状态监测、工作指令的传输、工作故障的诊断;⑤带式输送机具有多种保护装置,可以在打滑、温度异常等多种工况下保护运输机的安全。经过实践调查,煤矿带式运输机在使用过程中存在一些弊端。例如在实际操作中还需要大量的人员操作,自动化水平较低,不仅生产效率得不到保证,并且还威胁到工人的生命安全,煤矿的智能化升级趋势已不可阻挡,需要及时进行升级。
晋能控股煤矿在矿井的西南侧设置了主要输送带大巷,其巷道位于20210回风联络巷和主要输送带运输巷的交汇点。DTL 100/100/2×2805 ( A)带式输送机是矿井中运煤的主要设备,输送带采用了强力阻燃材料,B表示带宽,其取值范围在800~1400之间,单位:mm;L表示长度,其取值范围在100~3000之间,单位:m;Q表示输送量,其取值范围在100~8000之间,单位:t/h;P表示功率,其取值范围在30~1000之间,单位:kW。
改造前该DTL 100/100/2×2805(A)带式输送机各项运行性能的状态包括:①开启及停止状况。主运输皮带大巷DTL100/100/2×280S(A)带式输送机需要专门的控制人员,始终保持在工作岗位上控制设备的工作状态。在实际的工作中采用人工操作,工作人员在机尾向机头位置的司机传递指令信号。从实际效果来看,改造前对工作人员的需求量较大,且劳动强度大,效率低。②保护系统状况。DTL100/100/2×280S(A)带式输送机在运行中,在安全系统的设置中存在较大的监控漏洞,各个系统是相互独立的,不能通过中央控制单元实现各系统的控制,实现远程控制难度较大,面临较大的安全风险。例如在出现参数异常时,无法及时获取到故障信息,无法及时地进行停机操作,导致故障发生的概率较高,生效效率大大降低。
针对主运输皮带大巷DTL100/100/2×280S(A)在运行过程中存在的系统缺陷,对该系统实施全面的智能化升级。升级完成以后,该智能控制装置的关键部分是PLC。本控制系统的关键部分是PLC 控制,它包括操作界面、PLC 控制器和各种保护传感器。该体系共包括如下三个结构层:第一,顶层为监控信息层;第二,中间层为控制执行层;第三,底层为收集信息的执行器层。通过主站控制,可以在监控平台上监测运行参数,并发出操作指令,对运输机进行远程控制;井下通信系统采用了一种以工业环形网交换器为核心的通信系统,通过光纤连接来实现数据的实时交互;矿井下的控制区,通过监控系统实时地将数据上载,并按照这些数据发送操作命令;井下感应执行器层,通过各种不同类型的感应器对皮带运输车的速度、温度、跑偏进行检测,同时可以将相关指标参数上传至中央控制器。
(1)系统控制功能:智能化系统具备完整的功能模块,可以在手动模式和自动模式之间进行便捷的切换,同时具有自动锁止和自动停车等保护功能。①远程控制:通过控制主站发送控制指令,远程改变皮带主机的工作模式;②就地自动控制:在自动控制装置发生失效时,由自动操作变为人工操作;③手动控制:当需要对设备进行日常的检修时,工作人员可以通过手动模式对保护功能进行控制;④闭锁控制:用于控制工作时各模块的工作顺序,例如在系统开始时主皮带先开始工作,然后开始给煤设备。在系统关闭时,应该先关闭给煤设备,然后再关闭主皮带;⑤紧急停车:在装置操作中发生故障时,可以对装置进行紧急关闭,并对与其相关的装置进行控制。
(2)连锁控制功能:与MST 控制柜、给煤机和其它输送带进行联动控制。实现不同设备工作状态的先后控制,在皮带输送机起动后,送煤装置的安全锁定控制可以解除,否则不能独立起动。且主皮带的工作状态受到受煤皮带的控制,只有受煤皮带启动了,带式运输机才能开始输煤。该系统是否能够工作,依赖于保护系统运行状况,只有在其运行正常时,它才能够正常地运行。当系统出现故障时,能够随时对系统进行停机控制。
(3)带式输送机在线检测的参数:6 个电机上的温度监测点、4个轴承上的温度监测点、6个电机电流检测点、2 个电机电压监测点、电机的系统工作状态、电控柜、MST 控制柜监控等。监控功能的实现是保障系统功能实现的重要手段。
监控系统是大巷DTL100/100/2×280S(A)带式输送机的核心模块之一,该模块的组成包括底层的信号监测装置、通讯接口、显示操作界面和中央控制中心等。①以中心站点为核心,通过中心主站发出相应的控制指令可以实现带式运输机的运行;②在运输机的驱动模块加装监控模块,可以实时采集系统工作的参数,并进行驱动控制;③主控从控之间有电气连接接口,功能是实现主站和分站之间的即时通讯。
SCADA的显示页面可以实时监控并显示出运输机的工作参数,图1描述了运输机在工作过程中的各参数指标变化情况。
图1 带式输送机运行期间存储的数据曲线变化图
SCADA的主要作用是根据计算机的操作界面来调节运输设备的运行参数。
主要输送带大巷DTL 100/100/2×2805(A)型输送带智能PLC,可实现各种控制。该智能化控制系统采用57-1500型PLC控制柜,该控制柜作为系统的信息处理中心,将经计算得到的控制指令及时发出,保证设备按照预期进行工作。
在2021 年8~9 月,该矿完成了主运输皮带大巷DTL 100/100/2×280S(A)升级改造,添加了智能控制和安全保护模块,并将改造后的系统正式投入到正式的生产活动中。试验结果显示:大巷输送机主要输送带大巷输送机的智能监控系统工作稳定、可靠,使其能够进行智能、集中、遥控地进行主要传送带、大巷输送机的操作,具有良好的稳定性和安全性能。
(1)安全效益。更新和优化控制系统的硬件和功能,使得大巷DTL 100/100/2×280S(A)运输机增加了智能模块,可以实现远程监控、管理、保护,同时大大提升了系统运行的可靠性和安全性。
(2)经济效益。大巷DTL100/100/2×280S(A)带式输送机的改造可以极大地减少人力资源的消耗,以一台运输机为例,改造后每台系统需要的人数减少了4人,仅每年节省的人力成本就达到了45万元。
(3)社会效益。智能化监控体系的更新和使用,抛弃了传统的手工操作方式,采用智能化、自动化控制技术,对输送带输送机的作业进行了最优控制,是实现智能化、智能化矿山的基础。