某涡桨发动机低压模拟转子动平衡试验研究

2023-09-14 11:09范潘潘庄周柱袁胜
航空科学技术 2023年6期
关键词:试验研究

范潘潘 庄周柱 袁胜

摘 要:某涡桨发动机低压模拟转子的工作转速在弯曲临界转速以下,该转子出现了由不平衡引起振动超限,导致无法运行至工作转速的问题,本文针对上述问题进行动平衡试验研究。首先,在动平衡机上对低压模拟转子进行低速平衡,再结合柔性转子高速动平衡技术,在高速旋转试验器上完成了低压模拟转子的高速动平衡试验,动平衡试验后的转子振动明显降低,表现出了良好的振动特性,平衡效果显著。本文的研究为控制高转速下同类型航空发动机转子的振动提供了一种有效的途径,具有重要的工程应用价值。

关键词:涡桨发动机; 低压模拟转子; 动平衡技术; 刚性转子; 不平衡; 试验研究

中图分类号:V231.96 文献标识码:A DOI:10.19452/j.issn1007-5453.2023.06.005

振动是航空发动机转子在运行过程中的常见故障,转子振动过大将危害发动机的安全性和可靠性。引起转子振动过大的因素很多,如转子的不平衡量、油膜失稳、碰磨、转子内阻等,尤以转子不平衡引起的振动最为普遍,振动故障统计表明,引起振动过大的激振力中95%是转子的不平衡力[1]。为了减小由不平衡引起的发动机振动,有必要对转子进行良好的动平衡。对转子进行严格的平衡,可以提高发动机使用的安全性、可靠性、寿命和效率,动平衡技术已经成为航空发动机研制及发展的一项核心技术。大多数航空发动机转子转速高,长径比大,工作转速高于弯曲临界转速,属于典型的柔性转子,近年来,国内已对多型航空发动机高速柔性转子进行了高速动平衡试验研究,取得了良好的平衡效果,确保了型号研制进度,对整机减振起到很好的作用[2-8]。而对于如何解决航空发动机刚性转子由不平衡引起的高转速下振动问题,国内很少有公开的文献报道。某涡桨发动机低压模拟转子的工作转速在弯曲临界转速以下[9],根据文献[10]中刚性转子的定义,可以看作刚性转子,本文针对该刚性转子进行了动平衡试验研究,采用低速平衡和柔性转子高速动平衡技术相结合的方法,对低压模拟转子进行动平衡的试验方案,试验后的转子振动明显减小,表现出良好的振动特性,平衡效果显著,平衡后的转子能够平稳地运行至工作转速,本文的研究为控制高转速下同类型转子的振动提供了一种有效的途径,具有重要的工程应用价值。

1 低压模拟转子简介

低压模拟转子结构示意图如图1所示,该转子主要包括四级压气机轮盘、一级涡轮盘、空心轴和中心拉杆等零部件,采用1-1-1三支点的支承方式,其中1號和3号轴承为滚棒轴承,2号轴承为滚珠轴承,1号和2号轴承位置采用了鼠笼式弹性支承和挤压油膜阻尼器的结构形式,3号轴承位置采用了弹性环式弹性支承,1号鼠笼弹性支承刚度实测值为2.5×10N/m,2号鼠笼弹性支承刚度实测值为6.1×10N/m,3号弹性支承刚度实测值为0.5×10N/m,第二级压气机轮盘与第一、第三级压气机轮盘之间采用了止口定心传扭的新结构。

2 低压模拟转子动力特性计算结果

文献[9]计算得到的低压模拟转子前三阶临界转速见表1。

文献[9]计算得到的低压模拟转子前三阶振型如图2~图4所示。

从表1和图2~图4可知,低压模拟转子运行至工作转速时,需越过前两阶临界转速。低压模拟转子前两阶振型均为刚体振型;第三阶振型低压轴发生了明显的弯曲变形,属于弯曲振型。低压模拟转子工作转速在弯曲型临界转速以下,可看作刚性转子。

3 低压模拟转子低速平衡

为了减小低压模拟转子的不平衡力和不平衡力偶,先在动平衡机上进行平衡,平衡包括压气机轮盘、空心轴和中心拉杆等零件组装后组件的低速动平衡,以及涡轮盘单个零件的静平衡。

对压气机轮盘、空心轴和中心拉杆等零件组装后的部件进行低速动平衡的示意图如图5所示。以A面和B面为支点,放置到动平衡机上,测量平面和校正平面均为I面和II面,部件的低速动平衡结果见表2。

由表2可知,部件在低速动平衡后,两个校正面上的残余不平衡量的最大值为5.343g?mm,满足设计要求(要求I面和Ⅱ面的残余不平衡量分别小于8.5g?mm和22.7g?mm)。

对涡轮盘进行静平衡的示意图如图6所示,受涡轮盘的结构限制,无法在动平衡机上对该盘进行有效的支承,特加工了平衡芯棒。以C面和D面为支点,测量平面和校正平面为I面或Ⅱ面,平衡转速设置为1001r/min,静平衡后涡轮盘上的残余不平衡量为10.64g?mm,满足设计要求(要求I面或Ⅱ面上的残余不平衡量小于12.96g?mm)。

将平衡后的涡轮盘和部件、供油环、轴承、轴承座,以及锁紧螺母等零件进行装配,完成低压模拟转子的装配。

4 低压模拟转子高速动平衡试验

在高速旋转试验器上进行低压模拟转子的高速动平衡试验,试验器的动力通过两端带花键的浮动轴输入给低压模拟转子,试验在真空状态下进行,试验过程中测量转子挠度、支座振动加速度、弹支应变、轴承外环温度和转子转速,低压模拟转子在高速旋转试验器上的安装及测试示意图如图7所示,图7中的“⊥”表示垂直方向,“=”表示水平方向,A1~A6为加速度传感器,D1~D5为电涡流位移传感器,S1~S4为应变计,T1~T3为热电偶温度传感器。其中D2电涡流位移传感器距离涡轮盘左端面(图7中X0位置处)约100mm,D3和D4电涡流位移传感器距离涡轮盘左端面约300mm,D1电涡流位移传感器距离涡轮盘左端面约500mm。低压模拟转子安装在试验器上的实物照片如图8所示。

4.1 高速动平衡前实测曲线

高速动平衡前,电机驱动低压模拟转子由静止状态逐步提高转速,当转子转速运行至16746r/min时,A2测得的振动加速度值急剧上升,已达到报警值(4g),立即下拉转子转速至停车,由于该转子的振动主要表现在振动加速度上,且受篇幅限制,仅给出振动加速度随转子的变化曲线。由A1~A6加速度传感器测得的0~16746r/min范围内的振动加速度—转速曲线如图9所示。

由图9可知,低压模拟转子运行至16746r/min时,A1~A4测得的振动加速度值均有上涨的趋势,且A4测得的振动加速度值已达到4g,从振动加速度曲线趋势来看,该转子很难平稳运行至工作转速。

4.2 高速动平衡过程

(1)第一轮高速动平衡过程

选择平衡转速为13000r/min,测量面为D5传感器所在截面,平衡校正面为第一级压气机盘,试配重为M5的配重螺钉。转子在13000r/min下的高速动平衡过程见表3。

(2)第二轮高速动平衡过程

在第一轮高速动平衡的基础上,选择平衡转速为15000r/min,测量面为D1位移传感器所在截面,平衡校正面为第四级压气机盘,试配重为M5配重螺钉。转子在15000r/min下的动平衡过程见表4。

经过第一轮高速动平衡,转子在13000r/min转速下,D5传感器测得的位移峰峰值由53.1μm降至16.9μm。第二轮高速动平衡后,转子在15000r/min转速下,D1传感器测得的位移峰峰值由162μm降至40μm。两轮高速动平衡后,低壓模拟转子振动明显降低。

4.3 高速动平衡前后效果对比

经过高速动平衡试验后,低压模拟转子的振动明显下降,平衡效果十分显著,该转子在高速动平衡前后的振动加速度随转速的振动曲线对比图如图10所示,其中红色曲线为转子高速动平衡前的振动加速度曲线,黑色曲线为转子高速动平衡后的振动加速度曲线。低压模拟转子在16746r/min下的动平衡效果见表5。

由图10和表5可知,高速动平衡后各支座的振动加速度显著降低。转子转速为16746r/min时,平衡效果最明显的是A支座垂直方向的振动加速度,从高速动平衡前的3.89g降至0.62g,平衡效果达到84.06%。考虑到高速动平衡前,各支座的振动加速度随转速的上升仍有急剧上涨的趋势,实际的平衡效果更显著。经过高速动平衡试验后,低压模拟转子能够平稳运行至工作转速,平衡效果显著。

5 结束语

本文针对某航空发动机低压模拟转子开展动平衡试验技术研究,先进行低速动平衡试验,再结合柔性转子高速动平衡技术,进行高速动平衡试验,动平衡后的转子表现出了良好的振动特性,平衡效果显著。本文的研究为控制同类型航空发动机转子的振动提供了一种可行的途径,具有重要的工程应用价值。

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Dynamic Balance Experiment Research on the Simulated Low-pressure Rotor of Turboprop Engine

Fan Panpan, Zhuang Zhouzhu, Yuan Sheng

AECC Key Laboratory of Aero-engine Vibration Technology, AECC Hunan Aviation Powerplant Research Institute,Zhuzhou 412002, China

Abstract: The working speed of the simulated low-pressure rotor of turboprop engine was lower than the bending critical speed. This rotor can not reach the working speed due to vibration exceeding the limit,which was caused by unbalance. Aiming at the problem above,the dynamic balance test research was studied in this paper. First of all,low speed balance of the simulated low-pressure rotor was carried out on the dynamic balance machine, and then combined with high-speed dynamic balance technology of flexible rotors,the high-speed dynamic balance test was completed on the high-speed rotating test rig. Vibration is obviously reduced after the dynamic balance test, the vibration characteristics of the rotor after dynamic balance is good. Balancing effect is ideal. The research will provide effective method for vibration control of aero-engine rotors of same type at high speed, which is of great application value.

Key Words: turboprop engine; simulated low-pressure rotor; dynamic balancing technology; rigid rotor; unbalance; experiment research

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