圆锥破碎机给料控制稳定性优化研究

2023-08-24 17:40张晓伟冯赵屹
现代矿业 2023年7期
关键词:料位计西门子圆锥

李 阳 张晓伟 冯赵屹 彭 巍

(安徽马钢张庄矿业有限责任公司)

随着矿山技术的不断发展,圆锥破碎机按照种类可分为弹簧圆锥破碎机、轧臼式圆锥破、液压圆锥破碎机及复合圆锥破碎机四大类;按照型号可分为普通PY 圆锥破碎机、西蒙斯圆锥破碎机、复合圆锥破碎机、标准液压圆锥破碎机、单缸液压圆锥破碎机以及多缸液压圆锥破碎机等型号。液压式破碎机是在消化吸收了各国80年代具有国际先进水平的各类型圆锥破碎机的基础上研制成的。它与传统圆锥破碎机的结构在设计上截然不同,并集中了迄今已知各类型圆锥破碎机的主要优点。圆锥破碎机适用于细碎和超细碎坚硬的岩石、矿石、矿渣、耐火材料等,其结构主要包括机架、水平轴、动锥体、平衡轮、偏心套、上破碎壁(固定锥)、下破碎壁(动锥)、液力耦合器、润滑系统、液压系统[1]。

圆锥破碎机作为破碎中等及中等以上硬度矿石较好的设备,在使用过程中重要的是保证破碎机均匀满腔给料。圆锥破碎机的破碎腔由定动锥2 个机件构成,一般来说,破碎腔的上部是给料空间,为破碎腔提供物料,下部是排料空间,破碎后的物料会在重力下排出。破碎腔中满腔给料可以保证配套电机运行功率较高,而且挤满给料可使破碎腔内物料紧密接触,相互挤压作用大,破碎机的破碎效果就更好;通过“矿石碾矿石”原理,使衬板磨损更均匀,不会出现某些地方磨损严重,某些地方未磨损或磨损较轻的现象,保证衬板最经济磨损,提高生产效率,降低生产成本。在保证满腔的同时,还需均匀给料,均匀给料可保证圆锥破碎机的正常平稳运行,大幅提高圆锥破的使用寿命。

西门子1200PLC 是一款紧凑型、模块化的PLC,可完成简单逻辑控制、高级逻辑控制、HMI 和网络通信等任务的控制器[2-5]。通过在破碎机控制柜附近加装西门子1200PLC,与生产控制系统有效结合,再利用西门子1200PLC 强大的PID 运算功能来实现破碎机满腔运行、均匀给料的功能,是此次控制方式研究的主要方向。

1 系统方案的总体设计

1.1 控制原理

在保证原系统正常控制生产的前提下,加装1台西门子1200PLC 控制器和1 台MCGS 昆仑通态触摸屏。通过生产控制系统的切换给料模式输出功能,可随时在原系统控制给料和西门子1200PLC 控制给料之间切换。通过现场加装的MCGS触摸屏,设置指定腔内料位,在PLC 检测到腔内料位后,对比MCGS设置的料位,通过PID控制调节功能输出频率信号至给料皮带变频器,改变其运行速度调节给料量,形成一个闭环控制效果,使破碎机腔内料位得到稳定控制,系统工作原理见图1。

1.2 硬件组成

由于现场皮带控制已经是变频控制,所以在硬件方面只选择料位计和西门子1200PLC、模拟量输入输出模块以及MCGS触摸屏。

1.2.1 料位计选型

由于圆锥破碎机距离其控制距离较远,电压型的料位计料位信号传输会有一定的衰减,从而影响数据准确度,故料位计选择4~20 mA 电流型仪表。考虑控制系统的准确度高要求,料位计品牌选择VEGA雷达料位计。

1.2.2 料位计安装

因料位计是为了测量腔内高度,故料位计需垂直安装在破碎机进料斗附近并固定牢靠(图2)。

1.2.3 控制器选型

在西门子1200PLC 系列选型中,选择西门子S7-1200 CPU1214C。由于料位计信号是4~20 mA 输出型,西门子S7-1200 CPU1214C 的2 个模拟量输入通道只有0~10 V 输入的功能,同时PLC 需调节变频器频率,故该设计系统中需添加模拟量输入输出模块,选择SM1234或其他电流型模拟量输入输出模块

1.2.4 HMI选型

MCGS 触摸屏选择带有以太网接口的型号,方便与1200PLC通讯,故选择TPC1061Ti。

1.3 控制器I/O分配设计

对于该圆锥破碎机稳定给料系统而言,电控系统设计需按照规定的流程设计,通过工艺分析和控制内容设计,对该加装系统进行I/O 分配设计。由于皮带启停和破碎机启停均是生产控制系统控制,故未设计相关点位。I/O分配设计见表1。

1.4 硬件接线设计

根据输入输出点进行接线设计。数字量输入部分只要2 个功能信号,I0.0 是生产系统切换至PLC 控制的信号,I0.1取到给料皮带运行信号,这2个点接在1200PLC 上,供电采用24 V 直流。AI为料位计4~20 mA 信号,AQ 为PLC 计算出的频率输出给定信号,同样为4~20 mA,这2个点接在SM1234模块上,该模块供电和1200PLC为相同电源。系统硬件接线见图3。

1.5 程序流程的功能设计

按照设计的程序流程可知,当通过生产系统切换至西门子1200PLC 给料时,即选择自动调节,通过PID 运算,将料位给定信号和料位反馈信号进行差值比较,通过PID 的比例系数、积分时间以及微分时间设置,进行变频器的PID 控制输出,PLC 输出频率调节信号至给料皮带变频器,变频器控制调节给料皮带速度。控制流程见图4。

1.6 PID控制原理分析

PID 控制算法是结合比例、积分和微分3 种环节于一体的控制算法,它是连续系统中技术最为成熟、应用最为广泛的一种控制算法。该控制算法适用于被控对象模型了解不清楚的场合。实际运行经验和理论表明,运用这种控制规律对许多工业过程进行控制时,都能得到比较满意的效果。

PID 控制原理是闭环控制,闭环控制是根据控制对象输出反馈来进行校正的控制方式,它是在测量出实际与计划发生偏差时,按定额或标准进行纠正。例如在设计的给料方式中,控制破碎机腔内料位,就得有一个测量料位的传感器,并将结果反馈到PLC中。

1.7 控制程序设计

1.7.1 硬件组态

打开博图V15.1 新建项目,添加硬件信号相同的CPU1214CDC/DC/DC 和模拟量输入输出模块SM1234,并设置模拟量输入通道0和输出通道0为电流型输出,输出电流范围4~20 mA。

1.7.2 程序设计

首先创建变量表,将各变量进行取值命名,把设定高度和输出频率创建在DB 块中,并设置成保持,防止PLC 在断电重启后高度设定数据丢失,导致给料皮带无法运行。

根据采样执行周期,需要创建OB30 循环组织块,中断通过“循环中断”OB可定期启动程序,而无须执行循环程序。从OB30 调用PID 主要是0B30 以固定周期运行,数字化PID 的采样周期T 必须是等间隔的,所以要用定时中断来触发。在OB30 组织块中,调用PID_Compact指令。

右键PID 指令选择属性,对指令进行组态。将控制器类型设置为长度,单位为cm。在CPU 重启后激活Mode 前打勾,并选择自动模式。Input/Output 参数中将SETPOINT 设置为设定高度,选择Input 设置为破碎内料位厚度,选择Output_PER(模拟量)设置为输出信号,即为变频器频率给定信号(图5)。

将过程值设置中的上下限设置为料位计的测量量程,该量程为破碎腔内到料位计安装高度,这里设定为180 cm。最后在PID_Compact 指令中的Manual Enable 引脚处插入I0.0 和I0.1 常闭点,该引脚作用是接通启动手动调节模式,断开启动自动调节模式。如果生产控制系统未切换至PLC 控制给料和给料皮带停止时,则采用手动调节即无输出,只有生产控制切换至PLC控制给料及皮带运行时,断开Manual Enable引脚执行自动调节(图6)。

在OB1 中调用标准化指令和缩放指令,根据料位计反馈的4~20 mA数据计算出破碎机内料位厚度和PID运算出的频率输出。

打开左侧项目树工艺对象,选择PID 组态,进行高级设置。高级设置中只设置过程值监视和输出值限制即可。为防止破碎机腔内料位过高导致设备过载,所以设置警告上限为130 cm,警告下限为0 cm。考虑到破碎机给料皮带为重载启动,且给料量过快会使破碎机腔内急剧上涨易导致设备过载,故设置PID 输出上限为36%,即给料频率输出上限为18 Hz,输出下线设置为0。

将编写好的程序编译下载至PLC 中,打开项目树工艺对象中的PID_Compact,双击调试,打开调试界面。从生产控制系统将给料皮带开启并切换到PLC 给料控制模式,I0.0 和I0.1 触发信号使得PID 指令启用自动控制模式,然后点击Start,直接启动精准调节,系统会自动计算PID参数。调节状态显示完成后,点击PID 参数上传,将计算出来的参数数据下载至PLC完成项目调试(图7)。

1.8 MCGS触摸屏组态设计

1.8.1 MCGS画面创建

新建项目选择触摸屏型号TPC1061Ti,打开设备窗口,从设备管理中添加通用TCPIP 父设备,添加Siemens_1200。设置本地IP,触摸屏设置为192.168.0.100,设置远端IP,设置为192.168.0.1。由于显示数据不多,先点击右侧删除全部通道,再快速连接变量,选择默认变量,连接点击确认即可完成设备窗口组态。完成设备窗口组态,选择用户窗口新建窗口,绘制触摸屏控制及显示画面(图8)。

1.8.2 MCGS变量关联

根据创建的变量地址,将变量关联到触摸屏画面中。DB块中变量对应触摸屏软件中的V数据寄存器,DB2.DBD4对应通道地址输入2.4。

完成MCGS触摸屏画面组态和变量关联后,进行工程下载至触摸屏,通过网线和1200PLC 连接,在腔内料厚设定窗口设定挤满高度,给料皮带会根据破碎机腔内料位进行频率调节,使其维持在设定高度。

2 应用情况

经过一段时间的运行,调取生产系统曲线发现,给料皮带根据料位的控制使得破碎机腔内料位得到了稳定控制,达到了均匀给料的效果。

3 结语

马钢张庄矿选矿厂细碎机通过稳定给料的控制方式,使给料频率和破碎机腔内料位形成一个有效的闭环控制,稳定了细碎机腔内料位,达到了均匀给料的效果。该效果使破碎腔内物料紧密接触,相互挤压作用大,破碎机的破碎效果得到提升;同时衬板磨损更均匀,保证了衬板最经济磨损,提高了生产效率,降低了生产成本。

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