低温省煤器投入后的优缺点对比与节能量快速估算方法

2023-07-11 06:26王鲁君国能浙江宁海发电有限公司
节能与环保 2023年5期
关键词:烟温省煤器抽汽

王鲁君 国能浙江宁海发电有限公司

根据低温省煤器投入前后的参数对比和运行实际情况,本文总结了低省投入后的好处和存在的问题,并根据宁海电厂1 号机组夏季600MW 工况的实测数据,估算出机组投入低省后的节能效果。

1 低省投入后的优点

低省投运后降低了流经电除尘的烟气温度,降低了飞灰颗粒的比电阻,烟气流速也会降低,因此可以提高除尘效率,节省除尘电耗。

烟温降低后可以减少引风机的体积流量,减少引风机电耗,实测1 号机组满负荷时投运低省,引风机电流可降低25A 左右,从而降低机组厂用电率。

随着最近几年入炉煤热值的持续降低,机组带相等负荷时排出的烟气量、灰份大增。运行中经常出现因引风机电流超流而限制机组出力的情况。投入低省省煤器后可提高引风机的最高负荷上限。

烟温降低后可减少脱硫吸收塔的补水量,减少事故喷淋次数,保护脱硫吸收塔衬胶。

低省投入后加热凝结水,减少了6、7 号低加的抽汽量,从而降低机组煤耗。

2 低省投入后的问题

长时间运行低省管道容易腐蚀、泄漏。且低省泄漏后由于水压低,漏点小,外部烟气流量大,缺乏及时发现的手段。

低省泄漏后影响电除尘的除尘效率,使飞灰板结,容易造成输灰不畅。严重时可出现闪络现象,造成电除尘绝缘击穿。

冬季低省入口烟温低,投入低省后,低省出口烟温可能低于酸露点温度,造成沿途烟道腐蚀。

运行中切除低省运行,放水过程中不可避免出现短暂汽水撞击现象。在机组启机阶段,单侧风组启动时容易形成低省内循环,产生水流激震,影响低省安全。因此只能采用双风组启动模式,增加启机阶段的厂用电率。

低省投入后将增加凝结水管道的沿程阻力,增加凝结水泵电耗,实测1 号机组满负荷投入低省后凝结水泵电流增加15A 左右。

3 低省投入后的节能分析

3.1 可用能增损分析

通过投入前后的运行参数对比,发现1 号机组投入低省后,其锅炉省煤器入口温度不变,空预器出口烟温不变,因此可认为机组热力循环过程中锅炉侧的可用能损失不变。低省投入后热力循环可用能的变化只计算低省的加热环节和6 号低加抽汽量减少的环节。只要计算出这两个过程的可用能增加量,对比低省未投时机组的煤耗,就能计算出节约的煤耗

低省加热过程可用能增加量计算公式:

式中ΔΔEx1为低省投运后低省所吸取的可用能量;H2为低省出口凝结水焓;2T为低省出口凝结水温度;H1为低省入口凝结水焓;1T为低省入口凝结水温度;0T为汽轮机排汽温度;nF为凝结水流量。

另一方面,由于低省投入后,6 号低加进出水温差变小,6 号低加抽汽量减少,由此使6 号低加抽汽加热过程的可用能损失变小,可认为额外增加了可用能。

为了简化计算,可以把低省投入前的6 号低加抽汽过程看作两个阶段,第一阶段为6 号低加抽汽将凝结水加热至低省投入后的6 号低加的凝结水入口温度,阶段二为6 号低加抽汽将凝结水从低省投入后的6 号低加的凝结水入口温度加热至5 号低加进水温度。低省投入后抽汽换热过程与阶段二一致,因此只需算出阶段一的可用能损失,就是低省投入后的可用能增加值。

阶段一换热过程可用能损失计算公式:

此公式为估算公式,式中Q为阶段一的换热量,Cp为凝结水比热,T3为6 号低加抽汽压力下对应的饱和温度,取值6 号低加出水温度+低加上端差,因6号低加抽汽压力下蒸汽的过热焓增相对汽化焓增很小,T3可近似认为热量在蒸汽中的热端温度。

1 号机组夏季600MW 时投低省前后的相关实测数据见表1。

表1 某垃圾焚烧厂主要耗电设备数据

由以上数据6查mj阅/h焓熵图,最终得出:

3.2 焓增分析

因低省投入前后6 号低加出水温度基本不变,7号低加抽汽量归零,可近似认为低省投入后6、7 号低加减少的蒸汽量所发电量为低省投入后机组的多发电量。

6 号低加的抽汽量、疏水量目前并无测点,需用热平衡公式计算。6 号低加进口总能量为5 号低加的疏水能量、6 号低加抽汽能量、6 号低加凝结水入口能量的和,6 号低加出口总能量为6 号低加疏水能量、6 号低加凝结水出口能量的和。

5 号低加疏水量公式:

式中F5S为5 号低加疏水量,ΔH5为5 号低加凝结水进出口焓增,H5C为5 号低加抽汽焓,H5S为5 号低加疏水焓。

根据以上公式,通过实测数据可计算出1 号机组600MW 负荷工况5 号低加疏水量为73t/h。

6 号低加抽汽量公式:

式中F6c为为6 号低加抽汽量,ΔH6为6 号低加凝结水进出口焓增,H6C为6 号低加抽汽焓,H6S为6 号低加疏水焓;

根据以上公式,计算出1 号机组600MW 负荷工况低省投入前的6 号低加抽汽量为67t/h,低省投入后的6 号低加抽汽量为34t/h,,低省投入后6 号低加节省的抽汽量为33t/h。节能量为,ΔE=ΔF6C×(H6C-Hp)其中Hp为汽轮机排汽焓。

计算出6 号低加节能量ΔE6=77556mmj/h

通过查找汽机厂提供的设备规范,机组THA 工况下7 号低省的抽汽量为56767kg/h,折算到600MW工况下7 号低加的抽汽量大约为54064kg/h,7 号低加抽汽温度为83℃。由以上公式可算出7 号低加的节能量为:

最终ΔE=ΔE6+ΔE7=120806mj/h

以上两种计算方法均为估算方法,忽视了很多次要因素,比如方法一中可用能增量并不会最终完全转化为发电机的多发电量,还要考虑汽轮机的相对内效率,发电机效率等,而且忽视了低省投入后7 号低加抽汽量归零的问题,但因为7 号低加抽汽温度与7 号低加进水温度差很小,可用能的增量可忽略不计。而方法二中忽视了低省投入后6 号低加疏水量减少、疏水温度上升的问题,但6 号低加疏水量的变化量很小,疏水焓值较低,对7 号低加抽汽量、出口凝结水温度的影响有限,因此忽略了6 号低加疏水量的变化影响。另外,低省投入后6 号低加节省的抽汽将进入汽轮机做功,汽机相对内效率必然会发生轻微的改变。

4 结语

通过以上两种计算方法,可近似认为1 号机组夏季600MW 时节能量为12000mJ/h,折合电量约3330kWh/h,对比投入低省前的供电煤耗,节省供电煤耗大约1.7g/kWh,可见该工况下投入低省的经济效益较为可观。但根据现场实际情况,发现低省在夏季300MW 左右,冬季350MW 左右时,由于空预器出口烟温较低且8 号低加出口凝结水温度较低,出于预防酸露凝结的目的,凝结水完全走烟温保护旁路,低温省煤器内冷水通流量极小,这时低省就基本处于退出状态,没有节能效益。随着负荷的降低,低省对凝结水的加热作用越来越弱,节能作用也同步降低。且低负荷时存在低温腐蚀加剧的风险,影响低省寿命。为防止低温腐蚀,延长低省寿命,建议夏季负荷在400MW 以下,冬季负荷在450MW 以下时完全切断低省的冷水供应,用低省再循环泵维持水循环,以此延长低省的使用寿命。

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