于淙权,李光胜,朱幸福,徐 超,陈艳波,张军童
(山东黄金矿业科技有限公司选冶实验室分公司,山东 烟台 261441)
受某矿山企业的委托,对其提供的矿石样进行选矿工艺试验,为该矿下一步选矿工艺流程选择提供技术依据。该矿石的载金矿物主要是黄铁矿,脉石矿物主要是石英、云母等矿物,为确定适合该矿石的选矿工艺流程,进行磨矿、浮选等一系列试验研究[1-3]。
样品中主要元素分析结果如表1 所示。
表1 多元素分析结果
化学多元素分析结果表明,原矿中金品位为2.35 g/t,银品位为7.72 g/t。
2.2.1 磨矿细度浮选试验
磨矿细度(-200 目)分别为40%、45%、50%、55%、60%、65%,浮选矿浆质量分数为40%的条件下,根据金的精矿品位及回收率变化情况,确定最佳磨矿细度。试验流程为一粗一扫,粗选为4 min,扫选为3 min。试验结果如图1 所示。
图1 原矿磨矿细度与品位和回收率关系曲线
从图1 中可以看出,在磨矿细度为50%的条件下,粗精矿品位为27.17 g/t,回收率为69.93%,继续增加磨矿细度,回收率变化不大且粗精矿品位有所降低,因此,确定最佳磨矿细度为50%。
2.2.2 捕收剂试验
探索不同捕收剂种类对金精矿品位、回收率的影响情况,确定最佳的捕收剂条件。
在磨矿细度为50%、浮选矿浆质量分数为40%的条件下,分别选用丁基黄药、异戊基黄药、丁铵黑药、Y89 黄药作为捕收剂进行试验,确定最佳捕收剂种类。参考现场工艺参数捕收剂用量为60 g/t,捕收剂试验结果如表2 所示。
表2 (续)
表2 捕收剂试验结果
从表2 中可以看出,异戊基黄药和丁铵黑药作为捕收剂,金的回收率较高,分别为71.20%和77.95%,但丁铵黑药泡沫丰富,粗精矿产率高、品位低,后续试验采用异戊基黄药与丁铵黑药混合用药,配比为1∶1,强化捕收性能。
2.2.3 起泡剂试验
起泡剂种类采用2#油,本试验探索不同2#油用量下,金精矿品位及回收率情况,确定2#油最佳用量。试验结果如表3 所示。
表3 起泡剂试验结果
从表3 中可以看出,随着起泡剂用量的增加,精矿的回收率呈上升趋势,品位呈下降趋势。当2#油用量为20 g/t 时,精矿中金品位为24.76 g/t,回收率为76.11%;而当2#油用量为30 g/t 时,粗精矿中金品位为23.21 g/t,回收率为76.73%,粗精矿中金品位下降较多,而回收率提高不大,综合考虑2#油用量为20 g/t。
2.2.4 精选段数试验
进行精选段数试验,浮选矿浆质量分数为40%,试验结果如表4 所示。
表4 精选段数试验结果
由结果可知,精矿产品中一次精选品位为33.21 g/t,二次精选品位为33.22 g/t,三次精选品位为33.22 g/t,增加精选段数精矿品位变化不大,因而采用一次精选。
2.2.5 闭路试验
根据条件试验确定的最佳工艺参数进行浮选闭路试验,试验流程和试验条件如图2 所示,试验结果如表5 所示。
图2 闭路试验流程(单位:g/t)
表5 闭路试验结果
通过“一粗一精两扫”的闭路试验,可得到金品位为30.20 g/t、回收率为84.53%的金精矿,尾矿的金品位为0.39 g/t。
对某含金矿石进行浮选试验研究,确定浮选工艺流程为“一粗一精两扫”,浮选时间为10 min。其中,磨矿细度(-200 目)为50%;捕收剂采用异戊基黄药+丁铵黑药混合用药,用量为80 g/t;起泡剂为2#油,用量为20 g/t。在确定的工艺流程条件下进行闭路试验,浮选精矿产率为6.59%,金品位为30.20 g/t,金回收率为84.53%;浮选尾矿产率为93.41%,金品位为0.39 g/t,取得了较好的选矿指标。