李少堃,张晨
(中国市政工程华北设计研究总院有限公司,天津 300181)
随着生态文明建设要求的落实,污水处理厂改造项目越来越受到关注。研究表明,相关项目普遍更重视提标增质,并采取一系列降本降耗措施,确保污水处理厂与最新环保排放标准一致。考虑到河北城市环保发展要求趋向严格,本文对某污水处理厂的情况进行说明,通过研究项目具体情况,做好环保设备与技术应用,使该厂环保性能与经济效益指标符合规范,为城市环保工作助力。
在城镇化建设进程持续推进的背景下,水环境污染加剧,国务院出台的《水污染防治行动计划》指出,改造污水处理厂、处理设备刻不容缓[1]。随后,包括河北省在内的多地政府均结合实际情况制定了相应的条例,希望能使出水品质达到最高标准。本文以河北某污水处理厂为例,对该厂提标改造方案进行了深入研究,一期改造规模约为2×105m3/d,通过UV消毒、生物滤池与沉淀池相结合的方式,使出水品质得到显著改善,确保水质能够达到一级标准。
该厂出水品质相对稳定,仅有磷、氮浓度无法达到二级标准。该厂处理效率为4×105m3/d,通过活性污泥法处理污水,采取机械浓缩+中温硝化+脱水的方法处理污泥(见图1),在此期间所形成的沼气通常作为燃料用于燃气锅炉、发电机,其中,沼气储柜的作用主要是对储气量进行调节,将多余的沼气聚集在特定空间并点燃。
图1 污泥系统运行流程
该厂所持有的经营许可证表明,其经营年限是23年,在此期间,考核污水品质的指标保持不变。换言之,对既有厂房进行提标改造的做法并不可行,同时还要保证提标改造不会给厂房运行产生影响。另外,该厂所使用的AB法可有效去除BOD5和CODCr,但在去除TN方面的表现并不理想,极易导致经过处理的水出现不可生化、碳氮比较小等问题,进而给碳源总量造成不利影响[2]。要使提标改造厂房的出水品质达到行业最新标准,一方面要增加碳源使用量,为反硝化脱氮效果提供保证,另一方面要控制碳源成本和运行成本,确保本项目具备理想的经济效益。
4.1.1 创新之处
设计人员以出水品质要求、当地气候特征为落脚点,将提标改造的原则归纳为“可靠、安全、占地面积小、建设成本低”,同时指出应保证在温度较低的冬季,处理系统仍然能够正常运行,使出水品质达到行业标准。在对多方面因素加以考虑后,最终决定引入沉淀池与生物滤池相结合的系统,该系统的运行流程如图2所示。
图2 污泥/污水处理流程
沉淀池负责去除污水中的TP和SS,对沉淀池、混凝池还有絮凝池进行合建,将混凝池及絮凝池设置在沉淀池的前方,分别向池内投加适量絮凝剂、混凝剂,缩短絮凝、混合工序所花费时间[3]。经过预处理的污水,将通过池底所安装斜板进入沉淀池,然后,被送往集水槽并统一出水。
生物滤池则负责去除污水中的TN、NH4+-N。作为新型生物膜处理技术,生物滤池主要分为反硝化滤池、硝化滤池两部分,其中,反硝化滤池位于后端,可保证流经滤床的污水中的硝酸盐被快速转换为N2,硝化滤池则位于前端,其核心功能在于确保硝化菌、NH4+-N充分接触,利用硝化菌所具有的化学特性将NH4+-N转换为硝酸盐。
4.1.2 方案优势
与以往提标方案相比,本方案具有以下优势:(1)生物滤池的占地面积较小,建设成本低,可严格控制剩余污泥量,在对低污染水质进行科学处理的前提下,有效抵抗冲击负荷。(2)生物滤池的启动速度极快,可长期在低温环境下运行,挂膜效果理想。(3)利用沉淀池、生物滤池对污水进行深度处理,在保证既有厂房正常运行的基础上,将污水中TP、SS和TN等物质高效去除。
为降低管理和操作难度,将改造成本维持在较低水平,设计人员决定将新厂建在既有厂房的北侧。
设计人员以该厂实际水质、设计水质(见表1)为依据,结合行业规定对进、出水品质进行了明确,见表2。
表1 该厂出水品质mg/L
表2 提标改造设计水质mg/L
由于本项目要利用碳源达到反硝化脱氮的目的,使出水品质达到行业最新标准,在选择碳源期间,应重点分析碳源的安全性和使用成本。设计人员决定使用成本相对较低的甲醇,考虑到甲醇与明火、热源相遇后,有一定概率引起爆炸或燃烧事故,因此,应在厂内增设存储、投加甲醇的设备,同时对报警装置进行安装,严格控制甲醇系统与既有建筑的距离,保证该系统能够得到稳定且可靠的运行。
4.5.1 生物滤池
前置滤池由14个面积为170 m2的单格组成,内部滤料直径约为4 mm,由滤料堆积所形成滤料层的厚度能够达到4 m,滤速稳定在3.8 m/h左右,最快可达到4.5 m/h[4]。后置滤池由8格组成,内部滤料直径增加到4.5 mm,由其所堆成滤料层的厚度保持不变,仍为4 m,正常工况下,滤速能够达到5 m/h,最快能够达到8m/h左右。
4.5.2 消毒池
本方案指出,应利用紫外线设备消毒污水。作为物理消毒工艺的代表,紫外线消毒具有接触时间短、安全系数高等优点。现场共安装了4组紫外线灯,每组灯包括100根灯管,负责对沉淀池所输送水进行消毒,并将经过消毒的尾水送往指定渠道。
4.5.3 污泥系统
考虑到高密池内浓缩水含有大量泥渣,直接排放会污染附近环境,设计人员决定引入污泥系统,利用离心脱水机处理浓缩水,将其分为滤液、泥饼两部分,其中,滤液被运往排放系统,由排放系统驱使提升泵,确保滤液能够顺利回流,泥饼则统一外运并进行填埋。现场计划安装3台处理量能够达到约40 m3/h的离心脱水机,3台机器互为备用,这样设计的目的是保证始终有2台脱水机处于正常运行状态。
4.5.4 格栅间
该厂格栅间内共装有4台细格栅,格栅间隔为3 mm,可以有效过滤污水内头发、纤维或其他杂质,控制冲洗滤池的频率,使运行费用维持在较低水平。
4.5.5 沉淀池
现场计划搭设8座沉淀池,每座沉淀池均有絮凝池、混凝池对应,其中,絮凝池平均容积可达250 m3,混凝池容积约为36 m3。高密池直径均为12 m,配备斜管全长1 m,斜板所形成阴影的面积约为125 m2。
4.5.6 加药系统
加药间内设有投加系统,负责向絮凝池、混凝池投加药剂,设计人员以该厂规模、日常运行情况为依据,将PAM浓度设定为1 mg/L、PAC浓度设定为1.2 kg/m3。除此之外,考虑到在低温低碳源环境下处理污水,还要用到甲醇,为保证甲醇投加合理,设计人员对存储甲醇、投加甲醇的系统进行了升级。其中,存储系统包括2个储罐,每个储罐的容量均为90 m3,储罐位于钢筋混凝土池内,并配有检测液位高度的仪器和集水井,确保工作人员能够准确掌握储罐状态,避免出现甲醇大量泄漏的情况。投加系统由4台投加量在660 L/h的计量泵组成,同时在加药间内指定位置安装报警器,对空气中甲醇浓度进行实时监测,在甲醇浓度达到1.5%的第一时间发出预警,由专业人员前往现场对泄漏点进行维修,以免引起更严重的后果。
现阶段,本项目已顺利竣工并投运,出水品质符合一级标准。投运至今,处理系统始终未曾出现重大故障,2021年全年,系统去除TN的效率始终维持在80%左右,TP去除率约为90%,NH4+-N去除率则达到了93%。另外,由于当地气候较为干燥,各季节温度变化明显,水温给CODCr去除率带来了巨大影响,在温度较高的夏季,污泥活性较为理想,去除CODCr的效果基本能够达到预期,出水所含CODCr的浓度约为11 mg/L,而在温度较低的冬季,随着水温降低,污泥活性有所减弱,CODCr浓度往往会增加到约20 mg/L。
综上,本方案的优点主要体现在3个方面,首先是处理系统建设成本低、占地面积小,对外界环境具有极强的适应能力;其次是提标改造期间既有厂房可维持正常运行,最后是能够应对当地冬季干燥且寒冷的天气,将外界因素给出水品质造成的影响降至最低。未来,有关人员应以当地利用再生水的情况为依据,对处理再生水的技术进行升级,确保磷、氮和其他可能引起富营养化问题的有机物得到高效去除,使出水品质得到进一步的提高。
本文总结了低温低碳条件下污水处理厂提标方案,在研究过程中,明确该方案的创新价值,并对应用优势进行展望。通过做好生物滤池、消毒池、细格栅部分的优化,并增设沉淀池,使污水处理厂的改造目标得以实现。以上技术方案的应用能够最大程度提高出水质量,满足目前低温低碳源标准。